韓貴文
(新景礦煤業有限公司,山西陽泉 045000)
利用液體CO2在加熱條件下瞬間膨脹為高壓氣體對煤層做功,預裂煤層,產生裂隙系統,最終提高煤層瓦斯抽采效率[1]。預裂管內液態CO2加熱后在20~40 ms內迅速轉化為氣態,其體積瞬間膨脹600多倍,壓力劇增至設定壓力,高能CO2氣沖破剪切片后從預裂管噴氣閥噴出,對煤體產生作用,從而達到對煤層的造縫增透的目的[2]。
CO2預裂裝備組件由可調式頂桿、引出桿、水壓封孔器、連接件、預裂裝置組成[3]。相關技術參數:預裂器材型號C-74 L,預裂桿直徑?68 mm;單根預裂桿長2 000 mm,液態CO2質量2.0~2.2 kg/根,液態CO2膨脹體積1∶500~600,反應時間約20~40 ms,壓力60~270 MPa,如表1所示。

表1 CO2預裂增透技術參數表
試驗區域選擇在3107工作面進風巷,巷道沿3#煤層頂板隨層掘進,巷道斷面為寬5 m,高2.8 m,周邊巷道對其掘進無影響。工作面最大瓦斯含量11.42 m3/t,最大瓦斯壓力0.365 MPa。
在3107工作面進風巷與底抽巷聯絡巷以北330 m處開始,選取150 m范圍作為二氧化碳預裂試驗巷道。鉆孔施工時,先施工預裂鉆孔,后施工考察鉆孔[3-5],施工一個鉆孔,預裂一個鉆孔,鉆孔全程下篩管,CO2預裂參數見表2-3。試驗區域分為3個單元,分別考察預裂鉆孔間距為6 m、9 m、12 m的抽放效果。
第一單元預裂鉆孔間距6 m,考察鉆孔間距6 m(圖1);第二單元預裂鉆孔間距9 m,考察鉆孔間距9 m(圖2);第三單元預裂鉆孔間距12 m,考察鉆孔間距12 m(圖3)。預裂結束后,鉆孔全程下篩管,并采用“兩堵一注”水泥砂漿封孔形式封孔,封孔壓力為2 MPa,封孔深度25 m[6]。

表2 新景礦3107工作面二氧化碳預裂參數表一

表3 新景礦3107工作面二氧化碳預裂參數表二

圖1 CO2預裂第一單元鉆孔布置圖

圖2 CO2預裂第二單元鉆孔布置圖

圖3 CO2預裂第三單元鉆孔布置圖
試驗從10月21號開始施工鉆孔,到12月10號鉆孔預裂爆破完畢。共預裂12個鉆孔,深度80 m;施工預裂區考察鉆孔15個,深度120 m;對比區普通抽放鉆孔16個。在試驗過程中對試驗區域瓦斯抽采量、濃度等參數進行了測定,從以下幾個方面來考察CO2預裂爆破對回采鉆孔的抽采效果。
(1)預裂區與對比區抽采效果對比(表4)
預裂區鉆孔最大濃度73.8%,平均濃度22.7%,累計抽放量113 437 m3,日均抽放量為657 m3,單孔日均抽放量22.3 m3,平均百米抽放量為138 m3。對比區鉆孔最大濃度64%,平均濃度16.5%,累計抽放量60 227 m3,日均抽放量為328 m3,單孔日均抽放量14 m3,平均百米抽放量為55 m3。
(2)不同預裂區域抽采效果對比(表5、6)
6 m區域內:預裂孔最大濃度31.2%,平均濃度29.3%,平均百米抽放量131.7 m3/d,日均抽放量140.7 m3;考察孔最大濃度44.3%,平均濃度22.7%,平均百米抽放量48.2 m3/d,日均抽放量62.5 m3。
9 m區域內:預裂孔最大濃度36.8%,平均濃度12.1%,平均百米抽放量112.2 m3/d,日均抽放量100.5 m3;考察孔最大濃度38.7%,平均濃度18.4%,平均百米抽放量42.7 m3/d,日均抽放量58.37 m3。
12 m區域內:預裂孔濃度14.3%,平均濃度7.8%,平均百米抽放量87.9 m3/d,日均抽放量90.2 m3;考察孔最大濃度18.6%,平均濃度12.5%,平均百米抽放量19.2 m3/d,日均抽放量23.7 m3。

表4 預裂區與對比區抽采對比

表5 不同區域預裂鉆孔抽采效果

表6 不同區域考察鉆孔抽采效果
(1)通過試驗效果分析,預裂孔比對比區普通鉆孔百米抽放量提高了2.5倍,鉆孔平均瓦斯濃度是對比區域的1.37倍,鉆孔日均抽放量是對比區域的1.59倍。說明采用CO2預裂增透技術能夠使瓦斯抽采鉆孔周圍煤體裂隙大幅度增加,煤體原生裂隙得到擴散,使抽采鉆孔周圍的煤體形成較大范圍相互貫通的裂隙網,提高煤體的透氣性[7-8]。
(2)3個不同間距的預裂區域內鉆孔百米抽放量分別為131.7 m3/d、112.2 m3/d、87.9 m3/d,所以確定6 m間距預裂為最佳方案。
(3)采用CO2預裂強化瓦斯抽采技術能夠縮短工作面瓦斯抽采時間,對實現高突出煤層工作面安全快速掘進,具有較好的經濟效益和社會效益。