周 詠 田艷紅 趙 贏 趙淑芳
(1.司家營研山鐵礦有限公司;2.石家莊金墾科技有限公司;3.河鋼集團礦山設計有限公司)
研山鐵礦屬“鞍山式”沉積變質鐵礦床。礦石類型主要為赤鐵石英巖和磁鐵石英巖兩大類,淺部為赤鐵礦石,深部為磁鐵礦石。研山鐵礦選礦廠目前運轉兩個氧化礦系列和一個原生礦系列。其中兩個氧化礦系列于2011年3月底投產,采用階段磨礦—粗細分級—重選、陰離子反浮選流程,生產初期浮選尾礦鐵品位高達22%以上,造成金屬流失嚴重。為此,于2013年7月投入了浮選尾礦再選項目。隨著采場采剝進度的推進,入磨礦石性質有了很大的改善,浮選尾礦品位也降至13%左右,從技術經濟角度計算,繼續運轉浮選尾礦再選系統已不合適。為此,研山鐵礦引進南非磷尾礦(后簡稱南非礦),并對浮選尾礦再選系統設備進行了改造以加工南非磷尾礦。該項目改造共分為兩個階段,前期生產中精礦鐵品位控制在60%左右,未達到銷售要求;后期結合全自動淘洗磁選機進行試驗,增設了CH-CXJ32000全自動淘洗機,成功實現了提精降雜,精礦鐵品位提高到63%以上,達到了銷售要求。
對原精礦進行多元素分析及全粒級分析,分析結果見表1、表2。

表1 原精礦多元素分析結果 %
由表1可知,原礦中全鐵品位達55.50%,有害雜質磷含量高達0.557%,同時TiO2含量較高。

表2 原精礦粒度分析結果
由表2可知,各粒級鐵品位均不足60%,需要再次磨礦才能提高精鐵礦品位。
根據前期試驗室試驗及同類礦山加工南非礦的經驗,試驗確定流程為階段磨礦—階段選別流程,具體工藝流程見圖1。

圖1 南非礦加工工藝流程
(1)利用此流程加工南非礦,前期生產中存在的主要問題是精礦鐵品位偏低。根據前期試驗室試驗結果來看,磨礦細度達-0.074 mm 88%時經過粗選(88 kA/m)、精選(80 kA/m)兩段磁選,精礦鐵品位可達63.41%?,F場生產中經過兩段磨礦分級,入選礦石細度達-0.074 mm 90%以上,經過場強為120 kA/m的雙聯筒兩段磁選機選別后,精礦鐵品位約60%,達不到精粉銷售要求。
(2)通過對現場生產中二段磁選精礦的鏡下觀察,發現精礦中磁團聚現象較為嚴重。由于礦石磁性率非常高且現場磁選機磁場強度較高,精礦中夾雜很多已單體解離的脈石顆粒,與礦石顆粒形成聚團進入最終精礦,導致精礦鐵品位偏低。
大量工業試驗表明,針對磁選機分選不清的情況,利用全自動淘洗磁選機強磁場、大水流等特點,進行選別提精降雜效果較為明顯[1-3]。該礦山結合全自動淘洗磁選機廠家進行了試驗和反復論證,增設了φ200 mm脫磁器1臺和CH-CXJ32000全自動淘洗機1臺。二段磁選精礦經脫磁器脫磁后給入淘洗機進行選別,選別后精礦作為最終精礦,尾礦給入總尾礦。
現場調試初期,由于二段磁選精礦量較少,淘洗磁選機底流濃度低,選別指標欠佳。通過關小底閥,提高底流濃度到70%,但因精礦在筒體內滯留時間過長而導致精礦管堵塞。后續生產中逐步降低底流濃度,控制在65%時淘洗磁選機精礦排放較為順暢,同時較高的底流濃度對提高精礦品位有利。通過觀察溢流中尾礦的狀態調整上升水量和固定、循環、補償磁場的磁場強度。最終確定淘洗機運轉參數底流濃度為60%~65%、溢流濃度為10%~20%。
二段磁選精礦通過全自動淘洗磁選機選別后,最終精礦鐵品位可達到63.5%,滿足了鐵精粉銷售要求,同時實現了精礦鈦含量0.9%、尾礦鐵品位10%,金屬回收率96.5%的良好選別指標。
全自動淘洗磁選機的應用表明,該設備利用強磁場、大水流,摒除了傳統半逆流筒式磁選機易形成磁團聚的缺點,可有效降低硫、磷、硅等雜質含量,實現提精降雜。該項目改造自2017年6月完成,生產精礦鐵品位統計結果見表3。

表3 改造前后精礦鐵品位月平均統計結果 %
由表3可知,改造完成后,7月份進行設備調試,精礦鐵品位有所提高;自8月份起,精礦鐵品位基本可以穩定在63.5%以上;改造后精礦鐵品位較改造前平均提高2.96個百分點。
(1)研山鐵礦南非磷尾礦生產實踐結果表明,全自動淘洗磁選機作為精選設備,提精降雜效果顯著。
(2)全自動淘洗磁選機的強磁場、大水流等特點,可有效避免選別過程中形成磁團聚現象。
(3)利用全自動淘洗磁選機進行精選,精礦鐵品位可提高2.96個百分點,鐵品位達63.5%以上,滿足鐵精粉外銷要求。