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(連云港堿業有限公司,江蘇連云港 222042)
我公司鹽水車間使用部分地下鹵水配以生產水用來化鹽,地下鹵水溫度在18~25 ℃之間,直接化鹽溫度較低,達不到要求。故增加三臺換熱器(換熱器型號:BFMH1100-1.0-399-6.0/25-4,管程走鹵水,殼程走循環水),與重堿車間氨冷器出來的熱水進行間接換熱。一方面加熱鹵水,另一方面也降低了循環水溫度,降低循環水系統熱負荷,取得了較好的效果。但經過長期運行,換熱器結垢非常嚴重。打開換熱器封頭對兩臺換熱器管程進行高壓清洗,保證所有管程暢通且無結垢,但因管束為固定式的,無法抽出,因此殼程無法清理。換熱效果依然不佳,打開循環水側短節發現,循環水側結疤嚴重。鹽水車間決定對換熱器殼程進行化學在線酸洗,去除水垢提高換熱效率滿足生產需要。
化學酸洗用主要設備:酸洗泵站1套,Q=30 m3/h;
酸洗水源:生產水;
電源要求:~380 V、 22 kW;
排污:通過噸桶將酸洗廢液倒入酸堿中和池。
對將要酸洗的設備系統進行詳細檢查,并進行水壓試驗合格后,管線及連接部位有無泄漏、堵塞等異常情況。
酸洗原料、分析儀器、勞保用品、泵站工具。
腐蝕率≤6 g/m2·h,酸洗腐蝕總量≤72 g/m2;除垢率≥95%。
采用2臺換熱器串聯的方式進行酸洗,酸洗時保持低進高出,沖洗時切換到高進低出狀態,以達到干凈效果。
泵站→1#換熱器→2#換熱器→泵站
2.4.1 化學酸洗工藝過程及分析監測
臨時系統→系統水沖洗及檢漏→酸洗→水沖洗
2.4.2 建立酸洗臨時系統
將要酸洗的設備及相關管線建立臨時酸洗系統,使該臨時酸洗系統與酸洗泵站構成一個循環回路。當進出水濁度基本一致時,即可結束該步工序。
監測項目:澄清度:目測1次/5 min
2.4.3 系統水沖洗及檢漏
系統水沖洗及檢漏的目的是除去系統中的積灰、泥沙、脫落的金屬氧化物等污垢,同時在模擬酸洗狀態下,檢查酸洗系統中是否有泄漏及酸洗循環系統是否暢通。
水沖洗:根據設計要求建立臨時系統,然后進行水沖洗。酸洗前應將不參加酸洗的設備及管線進行水封,并關好相關的閥門;各排污點及排氣閥定時排放。水沖洗至目測出水與進水的澄清度相近時結束。
確認酸洗系統再無泄漏點后,進行系統水沖洗工序,水力沖洗還可發現設計或安裝過程中存在的一些問題。檢查系統中是否有氣阻、死角、短路及堵死等情況,若發現有問題,立即處理,待問題解決后才能進行下一步工作。
2.4.4 酸洗過程
應用某公司專有的酸洗技術,通過加入緩蝕劑和還原劑等,解決了金屬在酸洗時氫離子腐蝕和三價鐵離子加速腐蝕的問題。
水沖洗結束后,調整系統處于正循環狀態,掛入酸洗掛片,先加入緩蝕劑,待混合均勻后,再依次加入各種酸洗藥劑。
1)操作順序:采用兩臺換熱器串聯進行酸洗。
①在酸洗配液槽中投入酸洗藥劑,進行循環配制酸洗液,同時分析化驗酸濃度。
②以上述方法逐步將酸洗藥劑加入酸洗系統中。
③酸洗藥劑加完,并有酸洗回液后(系統水量不足的補水),進行循環酸洗工序。
④同時掛入與酸洗設備材質相同或相似的標準腐蝕試片和監視管段,以便對酸洗效果適時監控。
2)注意事項:在化學酸洗的酸洗過程中,要定時檢查酸洗系統的漏點、濃度、腐蝕率、溶垢效果等各項參數。在酸洗過程中應嚴格控制操作的壓力、流速和排放量。

表1 酸洗時控制監測的項目及工藝指標
3)酸洗的終點判定:在1 h內,當連續兩次取樣檢測的酸濃度及鐵離子濃度基本不變時(絕對差值小于0.2%),同時監視管段清潔度達到預期效果時,可結束酸洗。
4)應急措施:在酸洗過程中,若測得的Fe3+離子濃度大于500 ppm,應及時添加Fe3+離子還原劑(如:Na2SO3等)或置換部分酸洗液,使Fe3+離子濃度小于500 ppm。
5)水沖洗:酸洗結束后,用清水將酸洗液頂出,然后充入新鮮水進行沖洗,目的是除去殘留的酸洗液及洗落的固體顆粒。當出水pH值接近中性(pH=6~9)并澄清時即可結束。
監測項目:pH 值 1次/10 min
對可見部分進行直觀檢查,確定酸洗效果,對拆裝部分進行還原復位。

表2 化學酸洗掛片數據
注:掛片表面積為0.0028 m2。
酸洗掛片腐蝕速率遠低于國家標準,保證了此次化學酸洗的安全。

表3 化學酸洗過程中水質分析數據
由鈣離子數據可以看出,7月14日早上9點和8點采樣數據相差很小,酸洗結束,共反應掉351.85 kg的垢。

圖2 鈣離子變化曲線圖
按照,廢酸中和后(pH=6~7)排放至粉煤灰渣場。

表4 1#換熱器酸洗前后及其正常使用的0#換熱器對比數據
注:循環水進口處壓力低說明進水通暢;0#換熱器是新型波紋管換熱器,投用時間為一年,尚未結疤。
酸洗后于7月14日上午10:00對1#鹵水換熱器走水試驗,試驗前循環水全部走0#鹵水換熱器(新換熱器),進換熱器處循環水壓力0.142 MPa,流量200 m3/h;
試驗時關閉0#鹵水換熱器循環水,全部進1#鹵水換熱器,壓力0.152 MPa,流量176 m3/h;說明1#鹵水換熱器循環水側基本暢通。
通過14日試驗數據看,鹵水換熱器酸洗比較成功,達到預期效果;試驗后0#、1#鹵水換熱器運行。循環水進出口溫差20 ℃,鹵水流量180 m3/h,溫升為15 ℃,滿足生產要求。
2#換熱器效果優于1#換熱器,車間現運行0#、1#換熱器,對2#換熱器管程進行水洗、浸泡、排空后處于備用狀態。
1#、2#換熱器因結疤嚴重失去使用價值,更新兩臺要60萬左右(不含安裝配管等費用),對1#、2#換熱器管程清理花費6萬元,酸洗花費8萬元,共計14.0萬元,節約費用為46萬元。
對于換熱器,本身沒有腐蝕損失,清理后依然呈現出金屬本身光澤,但使用三年后管殼程存在結疤情況,因此在以后生產中,定期對其管程進行酸洗,對其殼程進行清理,確保其好用。