李韜
摘 要:利用流程模擬軟件對某廠溶劑再生裝置進行了模擬優(yōu)化,并應用于實際生產(chǎn),在保證產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,摸索出塔頂壓力、回流量等關(guān)鍵控制參數(shù)的更優(yōu)值,節(jié)約再生塔底加熱蒸汽5.5t/h。
關(guān)鍵詞:流程模擬;溶劑再生
溶劑再生裝置負責對全廠的加氫脫硫富溶劑進行集中再生,近年來,隨著上游裝置的改造,該裝置原料加工量及性質(zhì)都發(fā)生了較大變化,原設計的操作參數(shù)已不適應新的工況,蒸汽消耗較高,需要對其做進一步優(yōu)化,因此利用流程模擬技術(shù)對裝置重新進行了建模和優(yōu)化。
1 模型的建立
1.1 模擬軟件
Aspen Plus軟件。
1.2 基礎數(shù)據(jù)
2018年標定數(shù)據(jù)。
1.3 模擬計算結(jié)果
因裝置兩個系列基本相同,下文僅對一個系列的建模優(yōu)化過程進行闡述。根據(jù)進料數(shù)據(jù)和模塊的設定,選擇ELECNRTL熱力學方法,運行模型,結(jié)果收斂,模型數(shù)據(jù)與標定值基本吻合。
2 關(guān)鍵參數(shù)的模擬研究
針對再生塔的蒸汽消耗,控制塔頂采出量,在保證塔底貧液產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,對關(guān)鍵控制參數(shù)塔頂壓力、回流量、貧液循環(huán)量進行靈敏度分析,研究它們對再生塔各參數(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
2.1 塔頂壓力
控制塔頂采出量不變,以塔頂壓力為變量,變化范圍從0.06-0.10MPa,計算結(jié)果見表1。
因控制塔頂采出量不變,塔頂壓力升高后頂溫升高,高溫有利于解析,貧液硫含量降低,蒸汽消耗量略有增加。故在保證貧液硫含量的情況下可降低塔頂壓力,達到節(jié)約蒸汽目的,但效果不明顯。
2.2 塔頂回流量
控制塔頂采出量不變,以塔頂回流量為變量,變化范圍從6t-14t/h,計算結(jié)果見表2。
隨著塔頂回流量的提高,塔底蒸汽消耗明顯增加,塔頂抽出的酸性氣中硫化氫含量也呈增加趨勢,而塔底產(chǎn)出的貧液中硫含量則呈現(xiàn)下降趨勢。因此在生產(chǎn)中摸索出一個較低的、合適的回流量將對降低蒸汽消耗起到顯著作用。
2.3 貧液循環(huán)量
控制塔頂采出量不變,以貧液循環(huán)量為變量,變化范圍為1t到9t/h,計算結(jié)果見表3。
由于循環(huán)的貧液將熱量帶入塔內(nèi),隨著貧液循環(huán)回閃蒸罐流量的提高,塔底蒸汽消耗下降,貧液中的硫含量增加。但蒸汽量降低不明顯。
3 模型應用
3.1 模擬優(yōu)化
在控制塔底貧液H2S含量≯1.3g/L的前提下,以最小化再生塔蒸汽量為目標,利用模型的優(yōu)化功能進行優(yōu)化,結(jié)果見表4。
模型通過對再生塔關(guān)鍵控制參數(shù)進行調(diào)整組合,有效降低了蒸汽消耗量,節(jié)約蒸汽3.4t/h。
3.2 生產(chǎn)應用
將上述模擬結(jié)果應用于生產(chǎn),綜合考慮各方面因素,得到實際優(yōu)化參數(shù),見表5。
塔底蒸氣消耗由34.9t/h降至32t/h,節(jié)汽2.9t/h,各參數(shù)與模擬結(jié)果基本吻合。按以上思路對另一系列進行建模優(yōu)化,實施后節(jié)約蒸汽2.6t/h,兩個系列再生塔共節(jié)約蒸汽5.5t/h。
4 結(jié)論
①控制再生塔塔頂采出量不變,降低塔頂壓力、回流量、提高貧液循環(huán)量都可降低塔底蒸汽消耗,其中降低塔頂回流量效果最為顯著;
②文中采用的流程模擬技術(shù),在模擬優(yōu)化溶劑再生裝置方面,與實際生產(chǎn)吻合性良好。
參考文獻:
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