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甲苯歧化裝置多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苯

2018-10-21 23:11:11周敏

周敏

摘 要: 通過分析甲苯歧化反應(yīng)的各種因素,研究中國石油遼陽石化分公司甲苯歧化裝置,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)5.45苯,提高苯產(chǎn)量。結(jié)果表明將進入反應(yīng)原料配比調(diào)整到1:10,調(diào)整催化劑運行溫度,在保證選擇性大于89%的前提下適當(dāng)降低反應(yīng)溫度,選擇合理的氫氣純度,提高催化劑總轉(zhuǎn)化率,提高催化劑的苯選擇性,提高苯產(chǎn)量。

關(guān)鍵詞: 甲苯歧化;生產(chǎn)優(yōu)化;多產(chǎn)苯

【中圖分類號】 TQ 241.1 【文獻標(biāo)識碼】 A 【文章編號】 2236-1879(2018)11-0257-01

2017年市場上高純度苯(冰點≥5.45℃)的價格價格瘋漲,多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苯,效益顯著。苯(冰點≥5.45℃)比低純度苯(冰點≥5.35℃)的價格高100元/噸,擬通過調(diào)整歧化催化劑運行,增產(chǎn)高純度的苯(冰點≥5.45℃)產(chǎn)量,在不增加目的產(chǎn)品綜合能耗的條件下達到增加效益的目標(biāo)。

1、工藝情況:歧化單元由三個互供原料的部分組成:甲苯歧化反應(yīng)部分、苯/甲苯分餾部分(B/T分餾)和二甲苯分餾部分。

1.1、甲苯歧化部分為甲苯和C9芳烴在原料罐內(nèi)混合,經(jīng)過換熱器加熱并與氫氣混合,再經(jīng)過加熱爐加熱達到合適反應(yīng)溫度,在催化劑上進行歧化反應(yīng)和烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng),反應(yīng)物料與原料換熱后進入分液罐,分離出氫氣,液相經(jīng)過汽提塔,分離出非芳烴,進入苯/甲苯分餾部分。

1.2、苯/甲苯分餾部分:歧化反應(yīng)產(chǎn)物和芳烴裝置抽出油混合后一起進入苯/甲苯分餾裝置,分餾出苯送入儲罐進行出廠,分餾出甲苯進入甲苯歧化反應(yīng)原料罐,余液進入二甲苯分餾部分。

1.3、二甲苯分餾部分:苯/甲苯分餾余液與重整裝置重整油塔塔底液混合后進入二甲苯分餾,分餾出二甲苯送入PX裝置,分餾出C9+芳烴送入甲苯歧化反應(yīng)原料罐,余液C10+芳烴出廠送入儲罐進行出廠。

2、提高苯產(chǎn)量的措施

2.1調(diào)整反應(yīng)原料配比,將C9和甲苯比例由1:1,調(diào)整到1:10,降低C9含量,提高催化劑苯選擇性,提高苯產(chǎn)量。如果原料是單一的甲苯,則反應(yīng)比較簡單,主要發(fā)生歧化反應(yīng),兩分子甲苯生成一分子苯和一分子二甲苯。如果用甲苯和C9A /C10A 為原料,由于C9A /C10A 包括甲基、乙基、丙基取代的多種芳烴異構(gòu)體,因而甲苯和C9A /C10A 之間的烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng)也較為復(fù)雜,導(dǎo)致催化劑苯選擇性降低。

由上圖可以看出,反應(yīng)原料中C9含量由45%降低到10%時,產(chǎn)物中苯含量是上升的趨勢,催化劑的苯選擇性是提高的。苯的產(chǎn)量是提高的。

2.2、調(diào)整催化劑運行溫度,在保證選擇性大于89%的前提下適當(dāng)降低反應(yīng)溫度,減少副反應(yīng)的發(fā)生。

甲苯歧化與烷基轉(zhuǎn)移是可逆反應(yīng),熱效應(yīng)很小,反應(yīng)溫度對反應(yīng)化學(xué)平衡的影響不大,但催化劑活性隨溫度升高而升高。在較低的溫度范圍內(nèi),提高溫度,可加速甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng)過程。但在較高的溫度范圍內(nèi)提高溫度將有利于歧化反應(yīng)而不利于烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng)的進行,二甲苯的單程收率將下降,苯的收率將繼續(xù)增加。如果反應(yīng)溫度過高,不僅會促使苯環(huán)裂解,副反應(yīng)增多,芳環(huán)損失增加,收率降低,而且催化劑表面積碳量也將增加,從而選擇性下降,催化劑活性下降較快。反應(yīng)溫度過低,雖然芳環(huán)收率較高,但轉(zhuǎn)化率也降低,循環(huán)量加大,從而增加操作費用,因此要選擇合適的反應(yīng)溫度。在滿負荷進料時,調(diào)整催化劑運行溫度在375左右,能夠獲得較高的轉(zhuǎn)化率。

2.3、降低壓縮機轉(zhuǎn)速,提高氫氣純度,提高催化劑的苯選擇性。

甲苯歧化與烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng)不消耗H2,但是C9+A 比甲苯易發(fā)生脫烷基及裂解反應(yīng),并且容易積碳,H2的存在能夠減緩催化劑的積碳速度,因此當(dāng)原料中C9+A較少時,適當(dāng)提高氫烴比,減少C9+A脫烷基及裂解反應(yīng),有利于歧化反應(yīng)生成苯。但是,過高的氫烴比將增加操作費用,并導(dǎo)致加氫反應(yīng)加劇及氫耗增加。實踐表明,氫純度在84%左右時,能夠使苯選擇性達到最優(yōu)。

2.4、及時監(jiān)控苯塔餾出物中苯的質(zhì)量。

出現(xiàn)苯塔運行異常時,第一時間將餾出物料改入抽提原料罐,避免苯儲罐污染,保證達到冰點≥5.45℃的標(biāo)準(zhǔn)。

3、結(jié)論:

進入反應(yīng)原料配比,將C9芳烴和甲苯調(diào)整到1:10,滿負荷進料時,調(diào)整催化劑運行溫度在375左右,氫氣純度氫純度在84%左右時,催化劑甲苯選擇性大于89%,提高催化劑總轉(zhuǎn)化率,提高催化劑的苯選擇性達到47%,苯產(chǎn)量最高。

參考文獻

[1] 孫宗海,翟國華,張溱芳,石油芳烴生產(chǎn)工藝與技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1986。:

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