呂美花
(山西西山礦業管理有限公司, 山西 太原 030024)
義城煤礦是西山煤電集團資源整合的主要生產礦井之一,核定生產能力90萬t。為了響應“多上機械化設備、少上人”的安全管理理念,緩解掘進滯后、生產銜接緊張現狀,對傳統的運輸方式進行技改,從而實現機軌合一,提升礦井采掘運輸效率的目的。在運輸巷開拓施工過程中,通過應用液壓掘進鉆車及側卸式裝巖機等采掘機械化設備,實現了巖巷采掘的機械化作業,即降低了工人的施工強度和企業的生產成本。
義城礦-350 m水平大巷通過技改安裝強力膠帶運輸機兼作軌道運輸巷道,實現了機軌合一。巷道設計長1 900 m,采用半圓拱形錨噴支護。結合礦井實際地質情況,巷道斷面在支護時采用錨網帶+36U型鋼+噴漿+錨索復合支護技術,巷道斷面形狀采用半圓拱形,規格寬×高為5 800 mm×4 300 mm,墻高1 500 mm,凈效斷面23.65 m2。每排共使用錨桿21根,錨桿采用Φ22 mm×1 800 mm左旋無縱肋螺紋鋼錨桿,錨桿間排距0.7 m×0.7m,角度不小于75°。為進一步提高巖巷掘進效率,義城礦裝備了兩臺CMJ2-17液壓鉆車和ZCY-60側卸式裝巖機,液壓鉆車寬1.2 m,側卸式裝巖機寬1.3 m。配套施工時為保證錯車安全,因此,巷道斷面寬度應大于3.9 m。
1)CMJ2-17礦用履帶式液壓掘進鉆車。該鉆車為雙臂單動力,采用全液壓鑿巖系統,安全先進,設有防卡釬裝置,鑿巖速度快、工作效率高。車身結構緊湊、機動靈活、爬坡能力強,可大幅度改善工作環境,提高施工效率和施工質量。設備適用于6~45 m2斷面的工作面、頂板、側幫、底板的鉆鑿作業。主電機額定功率為45 kW,液壓助力轉向為±40°,驅動方式為四輪驅動,最小轉彎半徑為5 700 mm,整車行走速度為10 km/h,鑿孔直徑為32~45 mm,鉆桿長度為3 090~6 135 mm,行車制動采用兩條獨立回路。
2)ZCY-60全液壓側卸式裝巖機。它具有插入力大、機動性好、全斷面作業、安全性好、一機多用等特點。裝巖機生產能力為60m3/h,鏟斗額定容積為0.6m3,鏟斗寬度為1 742 mm,最大卸載高度為1 645 mm,最大卸載角度為50°,最小離地間隙為300 mm,最大臥底深度為550 mm,行走速度為3.2 km/h,爬坡角度為±16°,最大插入力為65 kN,設備總功率為45 kW[1]。
3)CTY5/6.7.9GB防爆特殊型蓄電池電機車。為提高掘進和裝運矸整體效率,煤矸石運輸采用CTY5/6.7.9GB防爆特殊型蓄電池電機車。整機質量為5 t,軌距為600 mm,牽引力為12.26 kN,速度為7 km/h,電壓為90 V,配兩組電源,防爆充電器一個,牽引電機為7.5 kW×2臺,牽引高度為320 mm,軸距為850 mm,輪距為Φ520 mm,制動方式為機械和電啟動。每輛車各配備2臺電動機和機車[2]。
鉆爆法機械化施工較傳統人工巖巷施工工藝,具有設備構造和工序簡單、安全方便、維修容易、適應范圍廣、易操作、能耗小、污染少、高效高速的優勢。使用CMJ2-17履帶式液壓掘進鉆車進行鉆眼,選取配套的鉆桿和潛孔柱齒釬頭,斷面布孔數40個,鉆孔孔深3.4 m,鉆孔直徑為Φ45 mm。使用二號礦用乳化炸藥進行連續裝藥,雷管選用1~5段毫秒延期電雷管,采用MFB-100型礦用安全網路閉鎖發爆器進行反向起爆。
義城礦在巖巷掘進時采用液壓掘進鉆車+側卸裝巖機+梭式礦車+電機車的全機械化配套作業,較以人工為主的氣腿式鑿巖機配合耙斗式裝巖機作業線,可有效降低工人施工強度,機械化程度高,實現噴、錨、裝、排矸等多工序平行、連續作業,工效高、生產能力大、速度快。隨著煤礦開采難度的增加,在進行深部大斷面巖巷掘進時,深孔掏槽和爆破技術成為主要技術,尤其是爆破時炮孔深度要求達到3 m以上時,氣腿式鑿巖機已不能達到施工要求。機械化作業與傳統施工作業工序對比如圖1所示。

圖1 掘進施工作業比較圖
采用傳統的巷道掘進施工工藝,巷道掘進需裝備兩臺鑿巖機配備工人2人、插釬工4人、P-60B耙矸機司機1人、輔助工人2人,共9人。裝備液壓掘進鉆車和液壓側卸式裝巖機,只需各配備司機1人。配備掘進鉆車和側卸裝巖機后,只需CMJ2-17全液壓掘進鉆車司機與ZCY-60型側卸裝巖機司機各1人。工人施工強度大幅降低,一個班降低工人成本7人次。
將-350 m水平運輸巷道設計成機軌合一,巷道斷面25 m2,寬×高為5 800 mm×4 300 mm,斷面炮眼布置85個,每循環進尺為2 m,出矸石量130車。使用機械化配套作業,節約打眼時間2.5 h,裝矸時間縮短為3 h,單個循環節約13 h[3]。
傳統的人工掘進施工,工人使用鑿巖機進行鉆眼時,需要3~4人協同作業,每鉆完一個眼需兩人將鉆桿從鉆眼中抽出。裝矸時需將裝矸石礦車推入軌道,再將空車拉入耙斗裝巖機倒矸處,工序復雜、強度大,影響掘進效率。通過技改采用CMJ2-17礦用液壓掘進鉆車和全液壓側卸式裝巖機等機械化設備后,僅需兩人就可以完成一個班組的工作量,實現了打眼、裝巖、轉載、運輸等主要環節全機械化配套作業,有效降低了工人的施工強度,提高了掘進工作效率[4]。
義城礦在-350 m水平大巷掘進時首次使用液壓掘進鉆車和側卸裝巖機時,由于巷道地質條件差、頂板壓力大、派生構造頻出、巷道起伏拐彎多,頂板時有淋水嚴重易堵塞鉆孔,巖漿排出量大時導致巷道底板浸軟比壓降低,側卸裝巖機在作業過程中重復鏟巖、運巖和裝巖;加之崗前培訓短工人操作技能不嫻熟,施工工藝不熟悉,造成施工工序過長和設備故障,影響了礦井的掘進進尺。后經廠家專業技能培訓,工人操作嫻熟,提高了工作效率和掘進進度,較以往多推進80 m,實現了掘進工作的安全高效。
巖巷機械化采掘設備的應用降低了工人的施工強度,提高了采掘工作效率。掘進施工中使用液壓掘進鉆車及側卸裝巖機等綜合機械化設備,實現了打眼、裝巖、轉載、運輸等主要環節全機械化配套作業,使工人從繁重的體力勞動中徹底解放出來,也滿足集團提出的“多上設備少上人,減員提效”的發展理念,實現了煤礦生產的高速高效生產。