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掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)的改進(jìn)

2018-10-23 11:31:52王曉東
機(jī)械管理開發(fā) 2018年10期

王曉東

(山西新元煤炭有限責(zé)任公司, 山西 晉中 030600)

引言

井下工作面煤(巖)巷道的掘進(jìn)有賴于掘進(jìn)機(jī)的高效工作,而掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)是掘進(jìn)過程中一種有效的除塵設(shè)備,但現(xiàn)有的掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)在掘進(jìn)過程中仍存在諸多問題亟待解決,如吸風(fēng)口位置過低、吸塵口體積過大、工作時噪聲污染嚴(yán)重和存在爆炸隱患等。基于上述問題,本文提出了有針對性的改進(jìn)措施。

1 掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)存在的問題

某礦的綜掘工作面的掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)存在除塵效率低和易故障的問題,經(jīng)過技術(shù)人員檢修發(fā)現(xiàn)主要是機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)的存在吸風(fēng)口易堵塞和吸塵口位置不合理的問題。

1.1 吸風(fēng)口堵塞

現(xiàn)有掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口位于掘進(jìn)機(jī)鏟板后方,距地面約0.5 m,而掘進(jìn)機(jī)在工作面的掘進(jìn)、移動以及推煤過程中,由于其機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口位置偏低會造成煤巖較易從鏟板掉落,從而除塵風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口被堵塞的風(fēng)險增加,進(jìn)而導(dǎo)致其機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)在掘進(jìn)過程中往往成為擺設(shè)。此外,較低除塵風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口位置不能滿足掘進(jìn)作業(yè)時清除、過濾巷道煤巖塵的需要。

1.2 吸塵口位置不合理

掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)一般有較大吸塵口,其不但會影響掘進(jìn)機(jī)司機(jī)視線,從而干擾司機(jī)操作,而且在頂板傾角發(fā)生變化的掘進(jìn)巷道中不能滿足其安裝的高度要求。吸塵口與迎頭之間的距離難以把控,二者間的距離較近時,司機(jī)操作會受到很大影響,較遠(yuǎn)時又會降低除塵效率。此外,因除塵風(fēng)機(jī)吸塵口吸入粉塵的同時不可避免地吸入截割部所噴出的水霧而導(dǎo)致的塵垢在風(fēng)機(jī)以及風(fēng)筒內(nèi)積聚的現(xiàn)象頻發(fā),這也將大幅度影響風(fēng)機(jī)除塵效率。

2 改進(jìn)措施

2.1 吸風(fēng)口的改進(jìn)

基于上述吸風(fēng)口存在的問題,對除塵風(fēng)機(jī)吸風(fēng)口改進(jìn)的思路是在盡量不改變原有設(shè)計的基礎(chǔ)上加粗和抬高其吸風(fēng)口,以降低成本。如圖1所示為改進(jìn)后的除塵風(fēng)機(jī)。其具體改進(jìn)方法如下:

圖1 改進(jìn)后的除塵風(fēng)機(jī)

1)將原有吸風(fēng)口用完全封堵,并焊接方向朝向工作面的彎頭作為新的吸風(fēng)口;

2)將一塊金屬過濾網(wǎng)焊接至新吸風(fēng)口的彎頭處,避免塊度較大的煤塊或巖塊掉落到其內(nèi)部而堵塞通風(fēng)口;

3)在避開掘進(jìn)機(jī)切割臂及金屬過濾網(wǎng)處的掘進(jìn)機(jī)風(fēng)道上方,開一個與彎頭同樣直徑的口,將彎頭底座與法蘭焊接到一起,并將其與掘進(jìn)機(jī)的風(fēng)道連通。

2.2 除塵口的改進(jìn)

基于上述除塵口存在的問題,對除塵口進(jìn)行了增加前部吸塵口、增加過濾捕塵裝置和增加風(fēng)流轉(zhuǎn)換器三方面的改進(jìn),具體改進(jìn)方法如下。

2.2.1 增加前部吸塵口

所增加的前部吸塵口結(jié)合了鉆場集氣箱的工作原理,其尺寸大小為:1.3 m(長)×0.8 m(寬)×0.8 m(高)。該前部吸塵口被安裝在掘進(jìn)機(jī)上,為避免影響司機(jī)視線,其一端設(shè)置有4根直徑為13.32 cm(4寸)的柔性鋼箍管,并截割臂上方固定在一起,另一端則與直徑為0.80 m的負(fù)壓風(fēng)筒連接在一起。掘進(jìn)機(jī)正常工作時,柔性鋼箍管吸氣口與迎頭的距離應(yīng)不大于2.5 m。此外,前部吸塵口的左側(cè)、右側(cè)以及前上方三個方向各安裝一個尺寸為0.15 m×0.8 m的吸氣口以吸收未被除塵風(fēng)機(jī)完全吸收的粉塵。

2.2.2 增加過濾捕塵裝置

所增加的過濾捕塵裝置的尺寸大小為2.1 m(長)×1.0 m(寬)×1.0 m(高),并被設(shè)置在皮帶機(jī)的活動機(jī)尾上,與抽出式風(fēng)機(jī)使用連桿連接。所增加的過濾捕塵裝置的一端的上部設(shè)置為直徑為0.6m的出風(fēng)口,下部設(shè)置為直徑為6.66 cm(2寸)的污水排出口,另一端則與抽出式風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口使用直徑為0.8 m的負(fù)壓風(fēng)筒連接。此外,該過濾捕塵裝置中還安裝4道凈化水幕、360°噴霧以及有導(dǎo)流葉片。粉塵在風(fēng)機(jī)運行所產(chǎn)生的負(fù)壓下首先被過濾捕塵裝置吸入,然后經(jīng)導(dǎo)流葉片被壓至過濾捕塵裝置下部的污水排出口,進(jìn)而再經(jīng)過凈化水幕和360°噴霧和雙重措施除塵。得到凈化的風(fēng)流經(jīng)過濾捕塵裝置上部的出風(fēng)口排出,而污水則通過過濾捕塵裝置下部的污水排出口排出。

2.2.3 增加風(fēng)流轉(zhuǎn)換器

在與迎頭距離30~40 m的局部通風(fēng)機(jī)處增加風(fēng)流轉(zhuǎn)換器,以解決由于除塵風(fēng)機(jī)吸風(fēng)量小于通風(fēng)機(jī)供風(fēng)量而造成的粉塵被吹向迎頭的風(fēng)吹至除塵風(fēng)機(jī)吸塵口后方,從而降低除塵效率的問題。此外,改進(jìn)為使用長壓短抽通風(fēng)方式來改變迎頭處的供風(fēng)量,并工作面的攜帶大量粉塵的乏風(fēng)利用風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的負(fù)壓吸入,再使用風(fēng)機(jī)的噴霧裝置凈化攜帶大量粉塵的乏風(fēng),最后將凈化后的空氣排回至巷道,以提高降塵效率。應(yīng)當(dāng)注意的是:為避免抽出式風(fēng)機(jī)出現(xiàn)循環(huán)風(fēng)以及壓入式風(fēng)機(jī)和抽出式風(fēng)機(jī)交叉段的巷道不出現(xiàn)瓦斯積聚甚至超限,抽出式風(fēng)機(jī)吸入風(fēng)量應(yīng)小于壓入式風(fēng)機(jī)風(fēng)量。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

改進(jìn)后的掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)有效避免了原有設(shè)計中的因吸風(fēng)口高度太低而引發(fā)的吸風(fēng)口被煤巖堵塞問題,大幅度降低了空氣中的煤巖浮塵。

改進(jìn)后的掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)在井下綜采工作面開拓巷道的作業(yè)中進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用,并與其改進(jìn)前的使用效果進(jìn)行了對比。應(yīng)用效果對比如下:掘進(jìn)機(jī)正常工作時,掘進(jìn)機(jī)司機(jī)處的粉塵質(zhì)量濃度由改進(jìn)前高達(dá)約900 mg/m3降低至改進(jìn)后僅為60 mg/m3,降幅達(dá)93.3%。掘進(jìn)機(jī)后部距掘進(jìn)機(jī)25 m處的粉塵質(zhì)量濃度則約由改進(jìn)前的275 mg/m3降低至改進(jìn)后30 mg/m3,降幅達(dá) 89.1%。

此外,改進(jìn)后的掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)總除塵效率可達(dá)95%以上,其中對呼吸性粉塵的除塵效率可達(dá)80%以上,且工作噪聲在85 dB以下。

4 結(jié)論

現(xiàn)場應(yīng)用效果表明,改進(jìn)后的掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)能夠大幅度降低巷道風(fēng)流中的粉塵濃度,極大地保障了井下工人的健康水平。此外,改進(jìn)后的掘進(jìn)機(jī)機(jī)載除塵風(fēng)機(jī)體積大幅度減小,且故障率得到了有效降低,降低了維護(hù)成本和工人勞動強(qiáng)度,現(xiàn)場應(yīng)用效果良好。

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