禹忠劍
摘 要:2017年9月以來宣鋼2#高爐熱風爐持續惡化,雙預熱退出熱風爐系統,送風溫度大幅下降,本文分析了熱風溫度下降的原因。在低風溫條件下,研究高爐操作制度,優化送風參數,調整上部裝料制度,實現了高爐穩定順行,指標優化。
關鍵詞:高爐;熱風爐;低風溫;操作制度研究
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.17.056
1 前言
宣鋼2#2500m?高爐自2010年9月建成投產,配備了3座改進型高溫內燃式熱風爐,預留第四座熱風爐位置,使用單一高爐煤氣作為燃燒介質,19孔高效格子磚。熱風爐采用雙預熱裝置,設置高溫煙氣+高溫燃燒爐+板式空氣、煤氣雙預熱裝置,高爐煤氣預熱到180~200℃,助燃空氣預熱到450~500℃。熱風爐球頂溫度1400℃,煙道溫度<350℃,高爐煤氣壓力>7kPa,凈高爐煤氣含塵量質量標準≯10mg/m3,助燃空氣壓力>7kPa,確保在燃燒全高爐煤氣的條件下實現1250℃高風溫的目標。熱風爐結構特點是懸鏈線形拱頂,“眼睛”型燃燒室,采用組合磚及高溫耐磨剛玉澆注料結構自立式隔墻,內襯設置合理的滑動結構和膨脹結構,矩型陶瓷燃燒器。
2 熱風爐風溫下降原因分析
2#高爐開爐后,熱風爐初期單燒使用煤氣量100000 Nm3/h ~120000Nm3/h,空氣量90000 Nm3/h左右,在煤氣壓力8Kpa時煤氣調節閥全開,熱風爐能夠提供較高的風溫。2016年6月公司轉爐煤氣有余量,考慮全公司煤氣平衡,減少煤氣放散,2#高爐熱風爐開始配加轉爐煤氣10000Nm3/h左右。配加轉爐煤氣后,風溫呈下降趨勢,此時風溫1060℃~1100℃,基本上能滿足高爐生產要求,2017年9月份后,熱風溫度顯著下降,冬季時風溫只有950℃~1000℃,對高爐操作影響較大。
分析熱風溫度下降的原因:
(1)2017年10月熱風爐煤氣換熱器因換熱板之間積滿灰塵、腐蝕,換熱效率下降,不能正常工作,退出熱風爐系統后,熱風溫度呈下降趨勢。造成換熱器積灰、腐蝕的原因是轉爐煤氣含塵較高,轉爐煤氣回收標準是含塵≤30mg/m3,遠遠高于高爐煤氣低于10mg/m3的標準。
(2)轉爐煤氣熱值偏低,不穩定,階段性不能配加燒爐。
(3)熱風爐工況表現為不接受大煤氣量燒爐,超過一定量后,助燃風量會自動降低,拱頂溫度升高塊,煙道溫度上升慢,送風壓差升高,由原來在冷熱壓壓差10kPa升高至15kPa,熱風爐不接受煤氣量。同時結合煤氣含塵情況,由此判斷熱風爐格子磚出現渣化現象,格孔堵塞。
(4)冬季生產期間,煤氣用戶、煤氣用量增加,熱風爐燒爐用的高爐煤氣壓力降低,流量下降,熱風爐不能正常燒爐,影響熱風溫度的供給。
為提高熱風溫度,高爐煤氣管網壓力提高至11kPa~17kPa,轉爐煤氣壓力高于高爐煤氣2 kPa ~5 kPa,冬季期間鏈篦機-回轉窯停一條生產線,2018年4月雙預熱改為管式換熱器并投入使用,盡力提高風溫。
3 低風溫對高爐操作的影響
高風溫操作是現代高爐生產的突出特點之一,是高爐降低成本、增加產量的重要保證[1]。提高熱風溫度是高爐進行強化冶煉的重要手段之一,提高風溫能降低高爐軟融帶高度,擴大間接還原區,提高煤氣利用率,降低高爐燃耗。提高風溫后,爐缸溫度升高,渣鐵物理熱充沛,提高風溫與噴吹技術相結合,相得益彰,相互促進,而且還是提高煤粉置換比的重要手段之一[2]。經驗表明,熱風溫度每提高100℃可降低焦比4%~ 7%,增產3% ~5%。熱風溫度在高爐內能100%的利用。
風溫降低后,軟融帶位置升高,高爐能耗升高,產量下降。低風溫冶煉會造成風速、鼓風動能大幅度降低;低風溫時邊緣氣流易發展,由于爐腹煤氣量不足,會造成中心氣流不足,風口前的理論燃燒溫度下降,爐缸熱量降低[3]。低風溫對高爐操作影響很大。
4 低風溫條件下高爐操作制度研究
熱風爐風溫降低后,短期內難以提高。從低風溫對高爐的影響出發,研究、調整高爐送風制度,合理上下部制度調整,應對低風溫對高爐生產的影響。
4.1 加長風口長度,縮小風口面積
風溫能提高鼓風動能,風溫低則鼓風動能下降。2017年11月29日為提高鼓風動能,縮小風口面積,風口面積由0.3321m2縮小至0.3248 m2,在保持風量不變或略有增加的情況下,鼓風動能達到了11000kg/m·s~12000 kg/m·s。
風溫降低后,高爐風速、鼓風動能隨之降低,風口燃燒帶縮短,促使高爐邊緣煤氣流發展,中心氣流減弱。為此,增加風口長度,風口長度由L585mm加長至L615mm,2017年11月29日使用10個長風口,2018年4月19日再次使用18個長風口,使風口前回旋區深度向爐缸中心延伸,有利于發展中心氣流。
按照有關文獻資料介紹,風口回旋區的長度和鼓風動能、噴吹燃料比、風口數存在一定的關系,其經驗公式為為[4]:
D=0.88+0.0029E-0.176M/n
(式中:①D—風口回旋區長度,m②E—鼓風動能,kJ/s③M—煤比,kg/t④n—風口數量,個)
風口回旋區高度的經驗公式為[4]:
H=70.865(/9.8)-0.404/D0.286
(式中:①H—回旋區高爐,m②V—風速,m/s③—裝入焦炭平均粒度,m④D—風口回旋區長度,m)
按照上述經驗公式計算,宣鋼2#高爐回旋區長度1.10m~1.15m之間,回旋區高度0.7m左右。按照文獻資料介紹[5],2#高爐回旋區截面積占爐缸面積的40.45%,處于合理范圍內。
4.2 風口前理論燃燒溫度控制研究
適宜的理論燃燒溫度應能滿足高爐正常冶煉所需的爐缸溫度和熱量。風溫的下降,造成了風口前理論燃燒溫度的降低,爐況表現出渣鐵熱量不足[6]。每100℃風溫影響風口前理論燃燒溫度約80℃,2#高爐風溫下降了約100℃~120℃,風口前理論燃燒溫度下降80℃~100℃。為補償風口前理論燃燒溫度的下降,富氧率由3.8%提高至4.5%,可以提高風口前理論燃燒溫度25℃~32℃,減緩風口前理論燃燒溫度的下降幅度。目前風口前理論燃燒溫度2200℃~2280℃,同時限制煤比的增加,達到了大型高爐正常冶煉的下限要求[7],對高爐操作影響降低至最低限度。富氧率的增加還能提高煤粉的置換比,減少未燃煤粉對高爐的影響。富氧率的增加能縮短風口前回旋區的長度,可以通過長風口補償其缺陷。
4.3 熱制度、造渣制度的研究
由于風口前理論燃燒溫度和鼓風動能下降,爐缸熱量將會降低,
影響初始氣流的分布,進而影響高爐穩定順行[8]。因此,為保證充沛的爐缸溫度和穩定的初始煤氣流,爐溫控制由0.20%~0.40%提高至0.25%~0.45%,并按照中上限控制,鐵水溫度按照1500℃~1510℃控制,嚴禁低爐溫操作。
4.4 上部裝料制度研究
合理的裝料制度既能保證順行,又能提高煤氣的有效利用。隨著風溫下降,邊緣煤氣流發展,為保證一定的中心氣流,上部裝料制度可采用發展中心氣流、保持一定的邊緣氣流的制度,可以通過擴大漏斗深度、縮小礦批等方法來放開中心。邊緣氣流不能過分抑制,但也不可過分發展,否則極易造成爐墻粘結,需密切關注爐體溫度和熱負荷的變化,加強爐型管理,及時予以調整。在下部調劑的基礎上,通過不斷的研究、探索,宣鋼2#高爐礦批61t~63t,班料速54批~56批,利用較快的料速抑制邊緣,布料矩陣,維持較多的中心焦量,保障中心氣流。
4.5 檢查原燃料質量情況
加大原燃料檢查力度,檢查槽下原料篩分情況,減少入爐含粉,發現問題及時協調解決,為高爐順行穩定創造條件。
5 效果
通過不斷的研究、探索,宣鋼2#高爐保持了穩定順行,而且技術經濟指標有所改善,效果良好。
6 結語
宣鋼2#高爐風溫低,通過調整上下部制度,保證了風口前理論燃燒溫度和鼓風動能在合理范圍內,避免了爐況的波動,保持了爐況穩定順行,并維持了較高的產量、較低的燃耗,為其它情況相似情況的高爐提供了借鑒經驗。
參考文獻:
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