朱建洛
(河南省安裝集團有限責任公司,河南洛陽 471000)
一次風機是鍋爐的重要輔機設備,檢修維護工作量大,有較高的技術要求。本次研究的一次風機為1854B/1476,轉速1480 r/min,全壓力19 415 Pa,風量143.48 m3/s。一次風機結構為單吸離心式風機,軸承是雙向滾柱軸承,外部2個軸承體雙側支撐主軸,使用單支點雙向固定方式固定軸承的軸向。原軸承箱底座為柔性支撐,后由于風機穩定性的需求,改成剛性支撐。風機改造后的其他參數滿足使用需求,但存在軸向振動大的問題,導致停運檢修,影響正常運行。
經過長期跟蹤發現,一次風機正常運行時期,軸向振動接近標準的上限,達到(80~100)μm,如果晝夜溫差>13 ℃,風機軸向振動明顯增加,尤其在晝夜溫差大的季節,止推軸承箱振動的最大值為80 μm,支撐軸承箱的振動幅度達到3217 μm。受一次風機軸向振動大的影響,出現多次停運檢修的情況,影響機組的正常運行。介質溫度對一次風機軸承箱的軸向溫度有明顯影響,晝夜溫差大,入口介質的溫差也會隨之增加。當日溫差>13℃,入口介質溫度達到27℃,產生軸向周期性振動。溫度影響一次風機軸向振動,主要與主軸的膨脹有關[1-2]。軸周圍介質的最高溫度用t表示,熱伸長值用l表示,軸承間的軸長度用L表示,軸的熱伸長值可以用公式l=1.2L(t+50)/100計算。一次風機主軸D的2個軸承之間的軸距為4089 mm。介質入口溫度以14℃為最低溫度,熱伸長值為3.14 mm,以27℃為最高溫度,熱伸長值為3.78 mm,有0.64 mm的膨脹差。在正常情況下,支撐軸外圈在軸承箱內的軸向位置,隨著介質溫度的變化,為適應膨脹的變化會有所改變。如圖1所示,隨著環境溫度的變化,軸向振動隨之改變,主軸熱膨脹或收縮,都不能得到有效補償,主軸的正常膨脹受到明顯的影響。由于熱應力的作用,主軸出現臨時性的弓形彎曲,導致一次風機出現軸向振動。
圖2為改造前一次風機轉子組結構,支承軸承箱底座長500 mm,高1185 mm,是A3鋼焊接件,底座的剛度比較差,即便擾動力很小,也會產生大的軸向振動。軸承箱軸向水平度的安裝數據為0.02 mm,檢修后為0.55 mm,主軸水平度安裝數據0.02 mm,檢修后為0.18 mm,軸承箱和主軸的同軸度安裝數據0.03 mm,檢修后0.44 mm,主軸橫向收縮間隙安裝2.7 mm,檢修后0.7 mm。由于底座變形,軸承出現不對中的現象,導致明顯的轉子不平衡響應,一次風機出現軸向振動問題。相比安裝時,主軸水平度有較大的差距,軸系角度不對中,附加軸向力產生,導致轉子的軸向振動。

圖2 改造前風機轉子組結構
根據設備的技術規定,止推軸承軸向沒有間隙,軸承外圈和軸承箱徑向有(0~0.02)mm的間隙,支承軸軸向膨脹側自由延伸,同時收縮側間隙3 mm。支承軸承徑向的預緊力的存在,對正常軸向位移產生影響。支承軸軸承徑向也作為游動支承發揮作用,但位移受到阻礙,影響軸膨脹,增加了熱應力,導致振動的產生。
通過檢查發現在支承軸承箱底座上,存在不合理的基礎臺板固定,臺板寬600 mm,實際使用的墊鐵長為120 mm,但應該使用的墊鐵長620 mm,與相關規定不符。底盤出現松動,主要是由于左前側腳螺栓剛度低,由于溫度升高和外力的作用,底盤產生空隙,降低了機械的阻抗能力。即使出現極小的不對中問題,都會導致大的軸向振動,影響正常運行。
一次風機原使用的是A3鋼焊接件支承軸承箱底座,為鋼結構底座,為改善軸向振動問題,使用鑄鐵底座。改變底座的幾何形狀,使用菱形更換原來的梯形。底座高度從1185 mm降為345 mm。菱形底座與腳螺栓連接,支承使用10組墊鐵,根據情況對底座位置進行調整。通過增加底座的抵抗軸向變形能力,以及底座的減振性能,改善風機軸向振動大的問題。改造后的轉子組結構見圖3。

圖3 改造后風機轉子組結構
要保證間隙的配合,主要是在支承軸承外圈,綜合考慮調整徑向間隙,改為(-0.04~-0.02)mm,使其能夠充分考慮可能造成跑外圈的后果,徑向間隙過大對載荷去內滾動體數和軸承支承剛度的影響,滿足使用需求。軸向膨脹間隙依舊自由延伸,軸向收縮間隙為3 mm,保證在軸承箱內,外圈可以隨著主軸熱伸長量的變化而自由變化,減少振動的可能。
將后軸承座以下的混凝土基礎和底盤全部去除,將軸承箱基礎尺寸線引出,沿鉆孔到作業面50 cm以下的地方,依據設計標高植筋、配筋。清理干凈作業面,連接鋼筋和入口風箱的基礎鋼筋,結合新舊混凝土,保證結合的可靠性和有效性。對混凝土進行重新澆灌,保證底座軸向變形的減少,以及支承軸承箱底座高度的降低,使基礎剛度增加,減少一次風機的軸向振動。
通過對鍋爐一次風機軸向振動大的原因分析以及相應的技術改造,明顯降低了一次風機支承軸承箱的軸向振動,介質溫度的影響明顯消除,振動最大值為25 μm,減少了維修工作次數和工作量,保障機組的正常運行。
風機軸承振動是常見的運行故障,異常振動會損壞風道和機殼、引起螺栓松動、損壞葉片和軸承等部件。風機振動有多種成因,如不停爐處理非工作面葉片積灰引起的問題。氣體進入葉輪后,和旋轉葉片工作面有一定的角度,產生一定的漩渦,在漩渦作用下,灰粒就會在非工作面上沉積[3-4]。最容易積灰的地方是機翼型的葉片。積灰積累到一定程度,在離心力的作用下,就會將積灰甩出。積灰通常是不均勻的,甩出也是不同步的,就會導致葉輪質量的不平衡分布,增加風機的振動。通常需要臨時停爐,進行人工檢修,將葉輪上的積灰清除。檢修時間長,勞動強度大,并且存在不安全因素,因此可以采用加裝噴嘴的方式,在機殼的喉舌處加裝不同角度的噴嘴,將其連接沖灰水泵,利用葉輪的慣性作用對非工作面進行噴洗,解決風機振動問題。
地腳螺栓折斷會導致振動,在冷卻水流通、油位、軸溫等都正常的情況下,可能由于風機葉輪導致的振動。軸承箱墊鐵下出現小幅度振動,沒有滑出墊鐵的現象,通常有一個螺桿折斷的問題,螺母松動,墊圈碎斷,軸承箱和轉子出現共振,導致軸承振動問題[5-6]。可以用傳統方法進行維修,地腳螺母接地,或者綁焊螺柱,修復螺栓。
風機軸承損壞會引起振動,在運行中,滾動軸承出現緊定套松動、游動間隙超標、燒壞等故障,都會導致振動。需要詳細檢查軸承,更換游隙超標的軸承和損壞的軸承,重新調整軸承的頂部間隙,緊固軸承的緊定套。如果檢查維修后振動仍然較大,說明不是造成風機軸承振動的主要原因,需要重新檢修。
聯軸器中心不對中,常會導致風機的振動。地腳螺栓松動、軸承磨損、檢修工藝不到位等,都會出現聯軸器不同心的問題。因此需要在對風機軸承檢查后,檢查緊固地腳螺栓、各部的連接螺栓,損壞的彈簧片進行及時更換,重新校驗同心度,使誤差降到最低。聯軸器中心不對中不僅導致風機軸承振動大,也會導致電機軸承振動大。
依據風機理論,風機轉子的臨界轉速與風機的運行轉速過于接近,或者運行工況不穩定的情況下,都會導致風機暫時的嚴重振動,在穩定的工況區,風機就會平穩工作,但與一次風機連續劇烈振動不同。風機轉子動不平衡也會引起振動,輸送介質含有的固體顆粒會加快風機內部的磨損,導致轉子質量不平衡[7]。一次風機輸送的介質為清潔的空氣,磨損相對小,通常是排粉風機和引風機的問題。在實際檢修工作中,需要通過合理分析,靈活觀察和檢測,找到造成一次風機軸承振動大的主要原因,采取相應的措施進行改進。
作為鍋爐的重要設備之一,一次風機出現故障嚴重影響鍋爐的安全運行,對于鍋爐一次風機軸向振動大的問題,要加強分析和積累經驗,及時解決問題。鍋爐一次風機通過提高支承軸承連接剛度,降低底座高度,改善過渡配合的松度等,控制剛度不足引發的軸向振動,改造鋼結構底座,調整支承軸承外圈和軸承箱的間隙,提高減振性能,保證機組的安全運行。