張建麗
(陽泉煤業(集團)股份有限公司 新景礦選煤廠,山西 陽泉 045000)
新景礦選煤廠是一座現代化大型礦井型無煙煤選煤廠,設計能力為8.50 Mt/a,選煤工藝為塊煤由淺槽重介分選機分選、末煤由無壓三產品重介質旋流器分選、粗煤泥由螺旋分選機分選的聯合工藝。入選原煤主要為3#、8#、15#無煙煤,其中3#無煙煤具有低中灰、高發熱量、高灰熔點、低磷、低硫(平均硫含量為0.40%)的特點,主要用于生產1#、2#高爐噴吹煤;8#無煙煤具有中灰、高發熱量、高灰熔點、中硫(平均硫含量為1.27%)的特點,主要用于生產4#高爐噴吹煤;15#無煙煤具有中灰、高發熱量、高灰熔點、高硫(平均硫含量為2.87%)的特點,主要用于生產塊炭和電煤。主導產品包括洗中塊、洗小塊、1#噴粉煤、2#噴粉煤、4#噴粉煤、電煤等[1]。
該選煤廠煤泥水處理系統的尾煤主要由板框壓濾機回收,其處理能力為100 t/h,壓濾煤泥水分長期保持在25%左右,且黏度很大。由于煤泥產品的水分高、黏度大,儲裝運性能差,不能與其他產品摻配銷售,只能通過汽車外運,且銷售價格較低。在銷售不暢時煤泥不得不大量露天堆放,而煤泥遇水流失、遇風飛揚,極易污染礦區及周邊環境,環保壓力很大。此外,在冬季煤泥凍結的情況下,汽車外運銷售受到限制,加之堆放場地有限,直接影響正常的選煤生產[2]。
為此,考慮通過干燥提質方式,將煤泥變成粒度≤3 mm的顆粒,并將其水分控制在13%以下[3],使其由副產品變成能與末煤產品摻配、銷售的產品。這樣既能改善廠內作業環境,又能挖掘煤泥的潛在價值,進而提升企業經濟效益。
由于選煤工藝和原煤特性的共同作用與影響,新景礦選煤廠煤泥具有以下特點:粒度組成偏細,原煤抗碎強度低,次生煤泥量大,洗選過程中極易泥化;原煤外在水分高,一般都在25%左右;煤泥黏度大,且粒度越細黏度越大,當煤泥粒度<0.045 mm時,這種現象尤為顯著;煤泥發熱量中等,一般發熱量約為17.58 MJ/kg。新景礦選煤廠煤泥粒度組成見表1。

表1 新景礦選煤廠煤泥粒度組成
由表1可知:這部分煤泥經過干燥提質后,質量將有較大的提升,具有較高的利用價值,將其烘干后摻入末煤出售,可以產生可觀的經濟效益。
目前,國內外的煤泥干燥技術主要包括高溫干燥、低溫干燥和蒸汽干燥三種,三種技術均通過不同的工藝方法實現[4-6]。經過多方考察,結合現場實際情況,該選煤廠決定采用WJG-15000型旋翼式干燥機對煤泥進行干燥提質處理。
WJG-15000型旋翼式干燥機主要由基座、進料口、出料口、進風口、出風口、旋翼式攪拌器、閉風出料器等組成[7-9],結構如圖1所示。

圖1 WJG-15000型旋翼式干燥機結構示意圖
干燥機的機殼兩側分別為進料口和出料口,進料口端布置有螺旋給料器,出料口最下端布置有閉風出料器;機殼上方為進風口和出風口,基座上分別布置有與攪拌器相連的電機,攪拌器的軸之間布置有過渡臺;分隔腔內上方旋轉刮刀的軸與機殼外的電機相連,分隔腔的機殼上方布置有防爆口,機殼側方布置有檢修口。
在干燥機工作時,煤泥先進入緩沖倉,再由給料機均勻、穩定地給入機體內。在干燥機底部兩個相向旋轉的旋翼作用下,煤泥被拋入干燥腔;在引風機的負壓作用下,高溫熱風沿水平方向呈波浪式移動;在氣流和重力的雙重作用下,煤泥在干燥腔內做往復螺旋運動,并與熱風充分接觸、換熱。在煤泥被拋擲的過程中,自身黏性和加熱產生的固聚性被去除,其在干燥腔內得以充分彌散[7]。同時,干燥機的尾端布置有氣流干燥工藝,以強化煤泥與熱風的換熱效果,使尾氣余熱得到充分利用。在氣流作用下,煤泥被強制帶出干燥腔,并在離心式收料器的作用下實現氣固分離。WJG-15000型旋翼式干燥機的工作原理[8-10]如圖2所示。

圖2 WJG-15000旋翼式干燥機工作原理圖
干燥機內部布置有三個工作腔,在第一個工作腔內,煤泥與高溫熱風直接接觸,并迅速升溫至濕球溫度,一般煤泥溫度在75~90 ℃之間,此階段屬于升溫干燥階段;在第二個工作腔內,煤泥的大量水分被蒸發,此階段屬于恒速干燥階段,也是主要干燥階段;在第三個工作腔內,煤泥水分的蒸發速度降低,其溫度開始逐漸上升,此階段屬于降速干燥階段。煤泥被干燥后,出料溫度不超過50 ℃,水分在13%左右。
WJG-15000型旋翼式干燥機具有以下技術特點:
(1)設備結構緊湊,占地面積小,核心換熱設備的體積是同等規格滾筒式干燥機的50%。
(2)采用三圓結構設計,通過旋翼的機械運動強制煤泥彌散,使其在不同干燥腔內都呈流態化懸浮狀,且表面更新頻率高,與熱風充分接觸,煤泥與熱風的傳熱傳質效果好,效率高,能耗低。
(3)能夠實現高溫區絕熱處理,進而減少熱能損失,蒸發1 t水所需的熱量僅為傳統貼壁式干燥設備的50%左右。
(4)采用機械拋擲干燥+氣流接觸干燥方式[8],具有自動將物料塊團破碎的功能,克服了干燥過程中物料塊團自然流動而不破碎的弊端,干燥產品呈<3 mm顆粒狀。
(5)采用強制負壓出料方式,能夠保證腔內流體的負壓強度和較低的氧氣濃度,防止過干粉塵在腔內產生和集聚,進而有效杜絕可燃氣體和粉塵在腔內燃燒、爆炸的可能。
新景礦選煤廠WJG-15000型旋翼式干燥機主要技術參數[9-10]如下:
參數
數值
外形尺寸/(mm×mm×mm)
7 700×3 200×5 500
入料水分(全水分)/%
25
產品水分(全水分)/%
≤13
處理能力/(t·h-1)
100
產品粒度/mm
<3
WJG-15000型旋翼式干燥機在新景礦選煤廠投入運行后,煤泥干燥提質效果良好。煤泥干燥前后的統計數據見表2。

表2 煤泥干燥前后的統計數據
由表2可知:煤泥經過干燥提質后,水分由25%~30%降到9%~13%,平均水分為11.19%,發熱量由15.89~17.14 MJ/kg提高到19.24~20.91 MJ/kg,平均發熱量為19.95 MJ/kg,干燥提質效果明顯。
在WJG-15000型旋翼式干燥機投入運行后,噸煤泥的瓦斯消耗量為47.11 m3,瓦斯價格為0.75元/m3,折算后干燥1 t煤泥的瓦斯成本為31.27元;其他成本包括材料、薪酬、電力、折舊等,合計20.89元;綜合計算,煤泥干燥成本為52.16元/t。
根據測算,濕煤泥變為干煤泥的烘干轉化率為88%。按照2018年1—6月的市場情況,末煤銷售價格為456.80元/t,煤泥銷售價格為203.83元/t,煤泥干燥后按照末煤價格售價,價差為252.97元/t;拋除水分損失和烘干成本120元/t,凈價差為132.97元/t。按照每年烘干煤泥40萬t計算,每年的銷售收入增加5 318.80萬元,經濟效益十分可觀。
WJG-15000型旋翼式干燥機在新景礦選煤廠運行近兩年,煤泥干燥效果良好,達到設計指標要求,不但實現了尾煤全部回收作為優良資源再利用的目標,而且達到了洗水零排放的目的,企業環保工作再上新臺階。
但從WJG-15000型旋翼式干燥機開始運行至今,由于瓦斯供應一直達不到設計要求(瓦斯流量在2 300~3 000 m3/h之間,瓦斯壓力在20~40 kPa之間),甚至因供應量過小而停車,導致煤泥干燥作業無法正常進行。因此,在后續生產中需要考慮熱源來源的多樣性,以保證煤泥干燥作業順利進行。