晁云剛
(陽泉煤業(集團)股份有限公司發供電分公司第三熱電廠,山西陽泉045000)
4#鍋爐為濟南鍋爐廠生產的YG270/9.8-M型、高壓、露天布置、單爐膛、燃煤固態排渣、自然循環汽包爐,“∏”型布置,煤粉懸浮燃燒。鍋爐采用吊式布置,除尾部煙道的空預器采用支撐結構外,鍋爐本體均由擱置在構架頂部的板梁懸吊,爐膛四面由膜式水冷壁組成,后水冷壁上部形成折焰角,在折陷角上布置高溫過熱器,上部爐膛交錯布置了全輻射10片屏式過熱器,水平煙道布置有低溫過熱器,尾部豎井煙道里布置了上下兩級省煤器和三組空氣預熱器,采用輕型爐墻。
4#鍋爐設計參數:額定蒸發量270t/h,汽包工作壓力10.78MPa,過熱器出口壓力9.8 MPa,過熱器出口溫度540℃,給水溫度215℃,排煙溫度140℃。
本廠屬于典型的坑口電廠,燃煤主要來源于旁邊的礦井所供給的無煙煤,其主要元素分析如表1所示。

表1 主要元素分析表
在冬季供暖期間,4#鍋爐共發生掉焦滅火10次,其中2次為底部水冷壁堵焦事故。為有效緩解結焦情況,只能將4#鍋爐主汽流量降至220 t/h運行,每天在供電、供熱谷段進行深度調焦2 h。
4#鍋爐引風機達到額定電流146 A,送風機達到達到額定電流104 A,鍋爐主汽流量只能達到250 t/h,煙氣含氧量達不到規定最低值3%的要求,飛灰可燃物含量為10%~12%,爐渣可燃物15%~18%,排煙溫度165℃,且包墻過熱器出現晃動現象,從爐墻保溫層內向外飄灰,致使4#鍋爐本體及尾部煙道積灰較多,為有效控制揚塵,只能降負荷運行。
通過對4#鍋爐近幾個月運行報表的查詢及相關數據的對比分析,我們初步判定影響4#鍋爐主汽流量達不到設計值270 t/h的可能原因為入爐煤煤質偏離設計值較多、燃燒器性能降低、空預器漏風率較高、爐墻密封不嚴漏風較大、受熱面積灰積渣較多。就這些原因我們逐一進行了分析、試驗:
(1)入爐煤煤質偏離設計值較多。查詢4#鍋爐使用說明書,比對日常現有入爐煤煤質化驗單與設計煤種、校核煤種,差異較少,故此原因不成立。
(2)燃燒器性能降低。冬季供暖結束后,對4#鍋爐燃燒器進行檢查,發現三次風噴嘴因長期高溫烘烤出現變形、燒損現象,尤其2#角出現嚴重的位移現象;一次風噴嘴內濃淡分離撞擊塊出現變形、脫落現象;下二次風噴嘴內存有部分積渣、框體出現變形。以上原因疊加,致使一次風、二次風氣流剛性銳減,煤粉濃淡效果減弱,三次風強化擾動弱化,燃燒工況惡化。4#鍋爐空氣動力場試驗,一次風切壁現象較為嚴重,二次風反向切圓擾動強弱不一,1#、3#角三次風風向與風速等同,2#、4#角風向嚴重不相符,2#角風向與設計相比下降1°;同時,4#燃燒器自投運至今已使用4年,使用周期較長,此原因是4#鍋爐主汽流量偏低的根本原因。
(3)空預器漏風率較高。對4#鍋爐空預器前后煙氣過量空氣系數進行測算,發現空預器漏風較高,漏風率達到8%,因空預器漏風率較高,致使燃燒工況惡化,引風機無用功耗能增加,這是4#鍋爐主汽流量偏低的主要原因。
(4)爐墻密封不嚴漏風較大。經查詢技術圖紙與現場拆解保溫層,4#鍋爐包墻過熱器為光管式過熱器,在運行中,管與管之間密封不嚴部位隨著煙風系統正負壓向外噴灰、向內吸入空氣,因此造成煙道處揚塵較大,同時引風機無用功耗能增加,此原因是4#鍋爐主汽流量偏低的次要原因。
(5)受熱面積灰積渣較多。4#鍋爐停運后,對水冷壁、過熱器、空預器、省煤器等部位積灰進行檢查,均無明顯積灰積渣,故此原因也不成立。
通過原因判斷、分析、認定,結合現有煤質情況、運行情況,且考慮運行中不得頻繁出現掉焦滅火現象,重新核算鍋爐整體熱力系統、風煙阻力,制定以下整改方案:
(1)燃燒器性能下降問題。經過對相鄰電廠鍋爐燃燒器使用情況進行調研、分析,決定將現有使用年限較長的燃燒器改造成著火穩定、快速和煤種適應性好的新型PRP燃燒器;同時,將原有固定二次風噴嘴改造成可調擺動式噴嘴,在運行過程中根據煤質變化、結焦情況予以調整,以此保證燃燒器剛性度,具備更廣的煤種適應性,優化燃燒工況,確保燃燒效率達到最佳。
(2)空預器漏風率較高問題。經過檢查,中級、下級空預器與煙道隔板出現變形、脫落現象,空預器管束出現少量破損。經計算,破損管束數量較少,還能夠滿足換熱需求,即對破損的管束進行盲堵處理,對中、下級空預器管箱分別進行拆除,對管箱與管箱間隔板、管箱與煙道間隔板進行全部更換且全部密封焊接,重新安裝到位后,啟動風機進行風壓試驗,檢查無泄漏。
(3)爐墻密封不嚴漏風較大問題。因包墻過熱器原有設計為光管型式,密封性能較差、剛性度較低,在運行過程中,因煙氣系統正負壓就會出現晃動、噴灰現象,不符合現場文明整治要求,也不符合環保要求。從長遠考慮,為徹底消除此現象,決定對包墻過熱器進行改造,將現有光管式包墻過熱器改造成膜式包墻過熱器,整體提升爐墻密封性能,降低爐墻漏風率。
(4)為了緩解結焦情況,將原有衛燃帶進行部分改動,主要是將原有布置在燃燒器中下部的衛燃帶提高0.5 m,使得衛燃帶中心位置高度與假想切圓中心位置高度相平,同時將每面墻中間衛燃帶拆除了1 m,以此來提高燃燒區域溫度,改善燃燒工況;同時,也能避免因衛燃帶偏低造成底部水冷壁處堆渣、積渣,造成底部水冷壁堵焦停爐。
通過以上方案的實施,在4#鍋爐啟動后,對4#鍋爐主要指標進行改造前后統計、對比,經對比、分析,效果如下:
(1)4#鍋爐主汽流量能長時間保持在270 t/h運行,相比改造前,鍋爐負荷得到了極大的提升,鍋爐主汽流量提升50 t/h,機組發電量每小時增加11 MW,尤其在冬季供熱期間,為集團公司冬季供暖提供了可靠優質熱源。
(2)4#鍋爐性能、經濟指標大幅度提升,相比改造前,飛灰可燃物含量降低4%,爐渣可燃物降低8%,排煙溫度降低10℃,鍋爐熱效率提升1%以上,噸汽耗電量降低了3.29 kW·h/t,噸汽標煤耗降低了9.7 kg/t。
(3)4#鍋爐穩定運行系數得以提升,相比改造前,掉焦次數大幅度減少,基本杜絕了堵焦事故,且包墻過熱器再未出現晃動、飄灰現象,基本抑制了揚塵污染,作業環境得以極大改善,現場文明整治得以維持保障。
通過燃燒器改造、空預器查漏堵漏、包墻過熱器改造、衛燃帶位置變化,解決了發供電分公司第三熱電廠4#鍋爐主汽流量偏低的問題,杜絕了底部水冷壁堵焦事故,緩解了爐膛結焦情況,極大地降低了飛灰可燃物、爐渣可燃物、排煙溫度等指標,提升了鍋爐熱效率,提高了4#鍋爐安全穩定運行系數。