李志國,閆雪梅,宋肖盼,程子防
(河南心連心化肥有限公司, 河南新鄉 453731)
河南省地方標準DB 41/1066—2015《工業爐窯大氣污染物排放標準》中規定現有工業爐窯從2017年1月1日起執行顆粒物為30 mg/m3(標態)的排放要求。河南心連心化肥有限公司(以下簡稱心連心化肥)一條生產線中1#吹風氣爐出口煙塵最大量為150 mg/m3(標態),煙氣除塵裝置為水膜除塵器,吹風氣爐除塵效果較差,外排煙氣中煙塵超標。心連心化肥通過技術改造,優化了煙氣除塵流程、增加了布袋除塵設備,外排煙塵質量濃度低于10 mg/m3(標態),并且穩定運行。
心連心化肥采用離線脈沖袋式除塵器[1-2],該除塵器為外濾式除塵器,即含塵氣體在濾袋外,潔凈空氣在濾袋內,袋口向上。含塵氣體經導流管進入各單元灰斗,在灰斗導流系統的引導下,大顆粒粉塵分離后直接落入灰斗,其余粉塵隨氣流進入中箱體過濾區,過濾后的潔凈氣體透過濾袋經上箱體、提升閥、排風管排出。隨著過濾工況的進行,當濾袋表面積達到一定量時,由清灰控制裝置按設定程序關閉提升閥,控制當前單元離線,并打開電磁脈沖閥噴吹,抖落濾袋上的粉塵;落入灰斗中的粉塵借助氣力輸送系統送出。
從余熱爐燃燒室來的高溫煙氣在尾部煙道內經過蒸汽過熱器,將煙氣溫度從750 ℃降至430 ℃,并副產蒸汽;降溫后的煙氣經過水加熱器,溫度降至280 ℃,并將鍋爐水加熱至200 ℃;降溫后的煙氣再經低溫空氣預熱器,溫度降至88 ℃,將空氣預熱后入爐,排出的低溫煙氣在引風機的作用下進入新增加的布袋除塵器,過濾后的潔凈煙氣進入水膜除塵器進一步除塵,使煙氣中粉塵質量濃度達到<10 mg/m3(標態)的排放指標,經煙囪排出。為克服布袋除塵器的阻力,改造時需增大引風機功率。改造工藝流程見圖1。

圖1 改造工藝流程圖
在布袋除塵器投運前后,分別檢測燃燒爐出口壓力、布袋除塵器出口壓力、水膜除塵進口壓力,5次檢測結果見圖2~圖4。
從圖2可以看出,改造后燃燒爐出口壓力變化不大,其原因一是改造后增加了布袋除塵,系統阻力升高;二是引風機改造后,在運行過程中系統負壓增高。

圖2 燃燒爐出口壓力的變化
從圖3可以看出,改造后布袋除塵器出口壓力變化較大,表明引風機改造效果較明顯。
從圖4可以看出,布袋除塵器投運后,因更換了引風機,出口風量有所增加,水膜除塵器進口壓力有所上升。
布袋除塵器投運前后總耗電情況統計見表1。

表1 布袋除塵器投運前后總耗電量比較
從表1可以看出,布袋除塵器的增加以及引風機的改造使耗電量平均每天增加3 856 kW·h左右。
布袋除塵器投運前后水膜除塵器用水情況統計見表2。

表2 布袋除塵器投運前后水膜除塵器用水量比較
從表2可以看出,布袋除塵器投運后用水量約減少29 m3/h。
布袋除塵器投運后,對煙塵含量進行檢測,結果見表3。
由表3可以看出,布袋除塵器投入使用后,吹風氣爐煙塵質量濃度<10 mg/m3(標態),滿足環保要求。

表3 煙塵含量檢測結果
(1)除塵效率高,可捕捉0.3 μm以上的粉塵,吹風氣爐增加布袋除塵后,經過調試裝置整體運行穩定,排放煙氣粉塵質量濃度均在10 mg/m3(標態)以下,完全實現了煙塵達標排放。
(2)能夠保證粉塵排放濃度,不受入口煙塵濃度、比電阻的影響,所有運轉設備均設有檢測報警裝置,能在第一時間發現故障并報警。
(3)袋式除塵器可設計成多個獨立單元,實現在線檢修和維護。故障檢修均在機外執行,無需進入除塵器內部。主要維護濾袋的更換,僅需兩人就能完成。
(1)用水情況
每小時節水約29 m3/h,心連心化肥使用二次水作為沖水,二次水成本為1.1元/m3,每年節約成本為:
29×24×1.1×300≈23萬元
(2)用電情況
每天增加用電3 856 kW·h ,每度電0.54元左右,增加成本為:
0.54×3 856×300≈62萬元
心連心化肥對生產線吹風氣爐煙氣除塵進行改造,增加了布袋除塵設備,使改造后的吹風氣外排煙塵質量濃度<10 mg/m3(標態),煙塵排放達到了環保要求,具有推廣價值。