竺浩煒,王 剛
(1.浙江越華能源檢測有限公司,浙江 寧波 315200;2.浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司,浙江 溫州 325609)
傳統(tǒng)電力行業(yè)的環(huán)保核心發(fā)展方向在于控制和降低燃煤電廠的煙氣污染物的排放量。盡管300 MW及以上的大型燃煤電廠均已采取了脫硝、除塵、脫硫等煙氣處理設(shè)施,但在龐大的用煤量和日趨緊張的環(huán)境容量束縛下,環(huán)保部門依然對燃煤電廠的污染物排放進行嚴格控制管理,根據(jù)國家和浙江省的有關(guān)文件的要求,浙江省的部分火電廠于2014年率先開展了以達到GB 13223—2011標準中燃氣輪機的排放限值為目標的煙氣超低排放改造項目,即二氧化硫排放、氮氧化物、煙塵排放濃度(6%氧量下)分別不超過35 mg/m3、50 mg/m3、5 mg/m3。
浙能樂清電廠#1機組是浙江省內(nèi)首批進行煙氣超低排放改造的600 MW等級的超臨界燃煤機組,于2014-12投產(chǎn),通過脫硝、脫硫提效,低低溫電除塵改造并增設(shè)濕式靜電除塵器來實現(xiàn)煙氣超低排放,其余3臺機組分別于2015年、2016年實現(xiàn)煙氣超低排放。
采用催化劑加層提升SCR裝置的脫硝效率,催化劑布置3層,新加1層催化劑體積為181.3 m3,合計為535.11 m3,并新加裝10個聲波吹灰器。
脫硫吸收塔內(nèi)部原二、三層噴淋層改為交互式噴淋系統(tǒng),第一層噴淋拆除后新增一層均流增效板和支撐梁,與原有的一層均流增效板構(gòu)成雙均流增效板系統(tǒng),同時,安裝吸收塔增效裝置,新增加1臺吸收塔漿液循環(huán)泵,流量8163 m3/h,揚程25.8 m,電機功率1000 kW,變成4臺漿液再循環(huán)泵,設(shè)計脫硫效率從原先95%達到98%以上。
干式電除塵改造:采用水媒管式煙氣換熱器(GGH)代替回轉(zhuǎn)式換熱器,降溫段布置在電除塵入口,使得其變?yōu)榈偷蜏仉姵龎m器,加熱段布置在濕式電除塵之后,升溫至80℃后通過煙囪排放。兩級換熱器之間的換熱通過閉式循環(huán)的熱媒水實現(xiàn),通過熱媒增壓泵驅(qū)動,為了保證煙氣的排煙溫度,管式GGH系統(tǒng)增設(shè)熱媒輔助加熱系統(tǒng)。熱媒輔助加熱介質(zhì)采用輔助蒸汽,輔助蒸汽從各機組輔汽聯(lián)箱引接,蒸汽冷凝水進入鍋爐疏水擴容器。
脫硫吸收塔之后增設(shè)雙室兩電場臥式濕式電除塵器,每臺機組合計8個電場小室,設(shè)計除塵效率為85%,可以有效去除煙氣中的煙塵微粒、PM2.5、SO3微液滴、汞及煙氣中攜帶的脫硫石膏霧滴等污染物,尤其是消除氣溶膠、藍色煙羽等現(xiàn)象較為明顯。其出口安裝了水平煙道除霧器,以降低進入管式GGH煙氣加熱器的煙氣霧滴含量,降低了煙氣對管式GGH加熱器的腐蝕。
煙氣超低排放改造前后的脫硫、脫硝效率和污染物排放濃度有了明顯的變化,如圖1和圖2所示。
從圖1和圖2可知,主要污染物排放指標均能長期穩(wěn)定在標準值要求以內(nèi),使燃煤機組真正達到,并優(yōu)于天然氣燃氣輪機的排放水平。
隨著環(huán)保電價、超低排放電價補貼考核細則的明確,樂清電廠從實現(xiàn)經(jīng)濟效益和履行社會責任角度出發(fā),不僅進一步提升了環(huán)保設(shè)備的精細化運行和維護管理,也在深度調(diào)峰期間提高了脫硝投運率,優(yōu)化了脫硝投撤溫度控制邏輯,放低了投撤的煙溫門檻,延長了脫硝運行時間;2016年在#1機鍋爐增設(shè)了省煤器給水旁路,提高了脫硝設(shè)施在低負荷運行時的煙氣溫度,并對#1機兩層脫硝催化劑進行了再生工作,提高了反應活性。通過以上措施,脫硝投運率從改造前的95%提升到了99%.
脫硫系統(tǒng)主要運行原理示意圖如圖3所示,從運行數(shù)據(jù)看,脫硫系統(tǒng)中的耗水量和石灰石消耗量發(fā)生了變化。
脫硫工藝水用于石灰石制漿,除霧器、設(shè)備冷卻用水,濕式電除塵器的排水已經(jīng)被應用在循環(huán)系統(tǒng)中,主要產(chǎn)生水耗的部分為煙氣攜帶液滴和水分蒸發(fā)、廢水排放、石膏攜帶水等。樂清電廠#1和#2機組的脫硫工藝水耗量為公用,2014年,脫硫工藝水耗量為7976 t/億千瓦時,經(jīng)改造后,2015年的脫硫工藝水耗量(含濕電用水)降為6991 t/億千瓦時。
經(jīng)分析,總結(jié)原因有以下3點:①增加了濕電后的煙道除霧器,相應降低煙氣所攜帶的滴液濃度,降低了水耗;②干式靜電除塵器改成低低溫電除塵后,脫硫吸收塔前的煙氣溫度降低后,煙氣量減少,減少了吸收塔水耗;③濕式電除塵的廢水澄清系統(tǒng)排水排至脫硫吸收塔中,降低了吸收塔的補水量。
2014年、2015年#1機入爐煤硫份均為0.42%,入口煙氣量與耗煤量有關(guān),2015年耗煤量約為2014年耗煤量的1.07倍,2014年脫硫效率為94.29%,2015年脫硫效率為98.87%,2014年#1機單位電量石灰石用量為448.8 t/億千瓦時,煙氣超低排放改造后,石灰石用量為改造前的1.16倍,達到518.9 t/億千瓦時。
以2017-01—2017-09電除塵耗電量統(tǒng)計數(shù)據(jù)為例說明,煙氣超低排放改造后各臺機組電除塵系統(tǒng)增加了濕式電除塵器的耗電量約為干式電除塵耗電量的55%,如圖4所示。
脫硝系統(tǒng)的稀釋風機在單臺運行模式下,日耗電量約為264 kW·h,每臺機組月耗電量約為8000 kW·h;氨區(qū)耗電量折算到每臺機組月耗電量約為2000 kW·h。此外,增加了空壓機與自動控制設(shè)備用電等,每臺機組月耗電量約2000~2500 kW·h;每臺機組的風機年耗電量隨鍋爐風煙系統(tǒng)阻力增加而增加,估算為1×105kW·h;脫硝系統(tǒng)年增加的廠用電量約為0.07%.
脫硝的物耗為液氨消耗和催化劑更換,煙氣超低排放改造后,NOX排放濃度日常控制在35 mg/Nm3左右,催化劑用量、液氨消耗量增加,催化劑使用壽命一般為2.7年,為了保持活性和降低氨逃逸濃度,催化劑的再生頻次會增加。
3.2.1 催化劑再生和增加的情況
#1機組于2016-03再生兩層催化劑,合計353.81 m3,2014年煙氣超低排放改造后增加一層催化劑,提高了再生和改造成本。
3.2.2 脫硝液氨增加的情況
煙氣超低排放改造完畢后,脫硝噴氨量從效率控制邏輯變?yōu)榘碨CR出口NOX(6%氧量下)濃度控制邏輯,2014—2017年各機組的單位發(fā)電量所消耗的氨量如表1所示。
由此發(fā)現(xiàn),各機組在煙氣超低排放改造后,液氨使用量有著明顯的增加,2017年各機組的平均值比2014年增加了3 t/億千瓦時,增長了20.5%.
樂清電廠煙氣超低排放改造后,脫硫、除塵和脫硝效率均有明顯提升。雖然發(fā)改委、環(huán)保部和國家能源局三部委決定于2016-01-01起在環(huán)保電價補貼的基礎(chǔ)上增加了超低排放電價,以鼓勵和支持相關(guān)設(shè)施改造,補貼費用還是低于改造投入所花費的資金。長期來看,這樣的改造有助于大氣環(huán)境質(zhì)量的提升,對于火電行業(yè)的發(fā)展也有著積極作用。國內(nèi)已經(jīng)有河南、河北、上海、山東、浙江和天津已經(jīng)將超低排放寫入地方標準,燃煤電廠應以積極的態(tài)度面對新的環(huán)保要求,要管理和維護好新增設(shè)備,保持長期穩(wěn)定地達到超低排放的限值要求,提升低負荷段的脫硝投運率,從根本上提升環(huán)境質(zhì)量,使循環(huán)經(jīng)濟得到長足的發(fā)展。
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