(天辰化工有限公司,石河子市,832000) 席學君
新疆天辰化工有限公司于2006年12月30日獲批的120萬t/a聯合化工項目是新疆維吾爾自治區和兵團的重點項目,該項目一期40萬t/a PVC、30萬t/a燒堿及其配套裝置已于2007年11月順利投產,在40萬t/aPVC項目建設中,一次鹽水從天津威德泰科石化科技發展有限公司(以下簡稱“天津威德”)引進納濾膜法脫除硫酸根技術,該工藝采用脫氯淡鹽水作為原料液,脫氯淡鹽水通過膜分離后成為兩部分:一部分為硫酸根含量較低的滲透液,進入化鹽系統;另一部分為硫酸根含量較高的濃縮液,進入冷凍脫硝單元,離心出的結晶體包裝外售,整個工藝做到了鹽水循環利用,廢液排放為零的目的,從源頭上杜絕了對環境的污染。
天辰化工一次鹽水除硝經過多年的平穩運行,隨著回收鹽水處理量的增加,膜等關鍵設備開始老化,冷凍系統換熱效率逐漸降低,除硝能力逐漸下降,能耗增加,生產管線易結,設備損耗增大,現有設備處理量有限,濃縮液回收利用不完全,容易造成生產損失,外排鹽水會造成環境污染,因以上情況,為了提高系統脫硝能力,計劃對冷凍系統進行技術改造。
回收鹽水經膜裝置分離后為滲透液和濃縮液兩部分,滲透液經板式換熱器換熱后打回配水罐返回生產系統;經過濾元件逐級過濾后的濃縮液進入濃硝罐,濃縮液貯槽內鹽水經濃硝泵打出,經過換熱器(由低硝液儲罐部分低溫低硝鹽水降溫)后進入鹽水兌鹵槽,然后經結晶給料泵打出,經過經4#、5#列管換熱器(冷量由-20℃鹽水提供)循環運行,將溫度降至10~20℃范圍之內,部分送入沉降器,低硝液通過溢流進入低硝罐,然后通過低硝鹽水泵輸出,經列管換熱器循環冷卻(冷量由-20℃水提供),大量低硝液進入沉降器循環運行,當溫度降至-5~10℃左右時部分低硝液通過板式換熱器進入配水系統,此時沉降器中結晶析出帶結晶水的硫酸鈉,然后帶有大量結晶體的漿料經過離心機離心處理,離心母液進入溢流槽內,帶結晶水的硫酸鈉送往元明粉廠區進行后序處理,工藝流程圖見圖1。

圖1 一次鹽水除硝冷凍系統工藝流程圖
在膜法-冷凍系統除硝過程中,冷凍系統是關鍵控制過程之一,冷凍的效果直接影響芒硝的脫出效果。淡鹽水中主要成分為氯化鈉和硫酸鈉,在長期低溫運行過程中,氯化鈉會逐漸析出結晶,造成設備管線堵塞,影響處理能力和換熱效率,因此,控制鹽水溫度在合適的區間對冷凍系統的平穩運行至關重要,沉降器溫度一般控制在-8℃左右。
冷凍過程消耗大量冷量,合理利用冷量可以降低能耗、節約成本。在低硝液送往化鹽崗位前與濃硝液換熱,離心母液水回低硝罐,減少冷量損失。
原有生產系統中兌鹵槽濃硝液經過結晶給料泵加壓進入4#、5#列管換熱,一部分進入沉降器,另一部分回到兌鹵槽循環,出列管進沉降器的溫度一般控制在9~10℃,兌鹵槽溫度控制在15℃,由于出列管到兌鹵槽的管道彎頭較多(12個),管道中揚程損失太大,致使濃硝壓力和流量減小,當溫度較低時,容易導致濃硝結晶堵塞列管和管道,需要人工倒換備用列管或者沖洗管線,造成操作復雜化,指標難以控制。
4#、5#列管濃縮液換熱面積小,換熱效果不明顯,濃硝鹽水在回收到8m3/h以上,兌鹵槽溫度高進入沉降器的溫度就迅速上升,沉降器溫度要維持在-8℃,必須控制兌鹵槽的溫度,兌鹵槽的溫度為15℃,但實際運行中溫度大于25℃,由于前系統中膜裝置的要求溫度在45℃,即濃硝溫度在45℃,-20℃的冷凍鹽水和溫度較高濃硝液直接接觸,由于溫差過大,列管易結晶,結晶后用溫度高(50~60℃)的熱水沖洗,對列管造成損傷,也加大了現場員工的工作量,還損失很大一部分冷量。
為了增大管道的流量和壓力,控制4#、5#列管的出口溫度在9~10℃,兌鹵槽溫度在-8℃左右,根據現場配管情況,優化現場管線,減少出列管到兌鹵槽的彎頭,由原來的12個減少到現在的6個,減少彎頭帶來的壓力損失。
借鑒國內同行業成功經驗,選擇適合本廠生產的冷凍工藝流程,我們首先在濃硝泵出口增加兩臺板式換熱器(一開一備),冷卻介質采用循環水,將濃硝液從45℃降到35℃的濃硝液后進入兌鹵槽,為了降低濃縮液的溫度,我們選擇以板式換熱器(由低硝液換熱)和4#、5#列管換熱器結合的方式,將原有的2臺板式換熱器架設到兌鹵槽循環管線,對兌鹵槽的濃硝進行循環降溫,發揮了濃硝循環和低硝循環同時運行的優勢,這樣進入兌鹵槽的溫度就控制在10℃左右,使兌鹵槽的整體溫度能夠控制在范圍內,從而提高回收效率。
通過計算可知天辰化工在年產45萬噸PVC時,需要處理濃硝鹽水總量為20m3/h,采用的冷卻介質為循環水,根據我廠夏天循環水進口溫度大約28℃,出口溫度設定為33℃,將濃硝鹽水由最高的45℃降低到30℃,計算新增板換換熱面積。

通過能量橫算解得所需的面積為17.4m2,按1.3安全系數放大后,歸正的傳熱面積為23m2,新增換熱器A/B采用并聯形式,濃縮液循環換熱器前后必須加裝壓力表,方便操作人員及時了解換熱器的使用情況,當壓差超過0.15MPa時,切換到備用設備上,停下的設備進行維修,這樣可以實現連續進料。
實施前,由于冷凍效果不佳,過濾鹽水硫酸根含量基本保持在4.0g/L以上,最低值僅為3.5g/L,在原鹽質量情況不是很好的情況下,系統內硫酸根富集到一定濃度時會對離子膜造成嚴重影響。改造前過濾鹽水硫酸根趨勢如圖2。
自除硝裝置項目實施后,過濾鹽水硫酸根最低值為2.0g/L,再經過1年的運行,膜透過液硫酸根的質量濃度基本維持在2.0~3.5g/L,系統內硫酸根含量下降約1.0g/L。除硝效果有了明顯提高,有效地保證了鹽水質量和離子膜使用壽命,改造后過濾鹽水硫酸根趨勢如圖3。

圖2 改造前過濾鹽水硫酸根趨勢

圖3 改造后過濾鹽水硫酸根趨勢
除硝冷凍系統冷量由氟利昂制冷工藝提供,通過-17℃鹽水給冷凍系統供冷,項目實施前螺桿機3大1小4臺全部運行(大螺桿機功率為220kW,小螺桿機125kW),總耗能為785kW。通過技術優化改造,有效降低了冷量損失,換熱器效率大幅提高,運行3臺(2大1小)螺桿機就能滿足冷量供應,按每年運行355d計算,可節約:220×24×355×0.41=76.85(萬元/a)。
電解法制取燒堿所用的原鹽中含有一定量的硫酸根,隨著原鹽的溶解會帶入生產系統,離子膜本身的特性無法將硫酸根帶出,會在生產系統中富積,達到一定濃度的硫酸根會直接影響到電解槽的壽命、電耗及電流效率,本次除硝裝置改造后,系統硫酸根含量下降明顯,且穩定,節能效果顯著,該技術可幅度降低膜法除硝冷凍系統的能耗,對實現企業節能減耗,清潔生產有積極的意義,可在氯堿行業內推廣應用,另外本技術的成果,是節能降耗新思路的體現,對其他化工領域節能降耗提供了很好的參考作用,具有積極的借鑒意義與很大的推廣價值,社會和環境效益顯著。