沈 志
(上海泓濟環保科技股份有限公司 上海 200231)
制藥工業是我國工業體系中的重要產業,隨著經濟快速發展與人民消費水平的不斷提高,制藥行業也呈現了迅速發展之勢。制藥廢水污染物成分復雜、毒性大、色度高、難生物降解、水質水量變化大,是工業廢水中較難處理的一種[1-2]。一般制藥工業污染物排放標準體系由6個分標準組成,即發酵類、化學合成類、提取類、中藥類、生物工程類和混裝制劑類。制藥行業在國家的環保治理行業中屬于重點治理行業對象,排放的廢水同時也是國家環境監測治理的重要對象。
本文以一家制藥廠為例,該制藥廠主要包括藥物實驗研究場所、中試研究基地和精品生產基地。項目建設配套污水處理工程,廢水來源為廠區生產廢水和生活污水,總設計規模200m3/d,其中高濃廢水50m3/d,低濃度廢水150m3/d。
根據該制藥廠提供進水水質,本工藝進水水質如下:

表1 設計進水水質
本項目廢水經廠區內污水處理站處理后,通過開發區污水管網送石橋子污水處理廠處理達標后排入北沙河,本項目污水中污染物pH、COD、BOD5、氨氮、SS排放執行《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21/1627-2008)表2中“排入設置污水處理廠的收集管網系統的污水”水污染物最高允許濃度要求,二氯甲烷執行《化學合成類制藥工業水污染物排放標準》(GB21904-2008)表2中限值要求。綜合執行如下標準:

表2 設計出水水質
CODCr的測定采用標準重鉻酸鉀法(GB 11914-89);BOD5的測定采用稀釋接種法,等效于GB 7488-87。氨氮的測定采用納氏試劑分光光度法。總氮的測定采用過硫酸鉀氧化紫外分光光度法[6]。
本項目廢水來源為生產廢水及廠區生活污水,其中主要污染來自高濃度有機廢水,具體水質特點如下:
(1)高濃廢水主要來自原料藥、制劑的生產和研發,廢水中含有高濃度有機溶劑及部分產品和中間體,其中大部分有機污染物可生化性較好,但DMF、四氫呋喃等為難降解有機物,二氯甲烷等為生化毒性有機物。
(2)高濃度廢水含鹽量較高且含一定的懸浮物,不適宜直接采用生物法處理。
(3)來自研發的廢水水質成分復雜,水質隨研發藥品種類變化而變化。
(4)高濃廢水氨氮濃度較低,但廢水中含有一定的含氮有機物,該部分有機物在生物處理過程中可轉化為氨氮。
(5)低濃度廢水來自生活污水和地面沖洗廢水,污染物濃度較低,可生化性較好。
根據上述水質分析,本工程應先對高濃廢水進行預處理,去除高濃廢水中的鹽分和部分大分子有機物,提高其可生化性。經過預處理的高濃廢水與低濃度廢水混合后進行厭氧和好氧處理,好氧出水可達標排放。各工藝段反應器選擇如下:
(1)懸浮物及油類的去除
高濃廢水中的鹽分需要采用蒸發工藝去除,為了避免蒸發器堵塞和保證換熱效率,需要在蒸發之前去除廢水中懸浮物和油類。根據同類廢水處理經驗,本工程采用混凝氣浮工藝去除懸浮物和油類。
(2)蒸發器的選擇
廢水處理常用的蒸發工藝有多效蒸發和MVR兩種。
對于本工程,廢水中含有一定的低沸點有機溶劑,在蒸發過程中低沸點有機溶劑會形成不凝氣體,從而影響MVR壓縮機的壓縮效率,隨著不凝氣體的積累,壓縮機效率會進一步下降,最終導致MVR無法正常運行。所以,本工程宜采用多效蒸發工藝作為本工程的蒸發器。
(3)厭氧生化部分
當前厭氧工藝處理可選擇的主要是UASB、IC和EGSB三種。其中IC和EGSB工藝為第三代厭氧反應器,主要用在大規模易降解的廢水處理。UASB第二代厭氧反應器,對各種廢水都有很好的適應性,尤其適用于水質變化較大廢水處理工程,所以本工程厭氧部分選用UASB反應器。
(4)好氧生化部分
廢水中含有一定的有機氮,經過厭氧處理后會有部分轉化為氨氮,所以為保證效果,本工程主體生化處理部分應采用A/O工藝。因廢水經過厭氧處理后,廢水中的大部分易降解有機物已經降解,廢水B/C較低,所以好氧部分需采用生物量大同時污泥齡較長的生物反應器。本工程好氧部分采用我公司的改進AO工藝(投加固定床平板填料),利用改進AO工藝中生物膜中高泥齡微生物對難降解有機物處理的高效性以及AO系統耐沖擊負荷的能力來保證整個系統的穩定運行。
如上所述,最終本項目的工藝流程如下所示:

圖1 工藝流程框圖
2.3.1 三效蒸發
數量1套,含換熱器、支架、離心機等;材質:鈦材+SUS316L+碳鋼防腐;處理能力:2.5m3/h;總功率為,58.5kW;蒸汽耗量:800~1400kg/h。
2.3.2 UASB
數量:1 座,設計水量 200m3/d;尺寸(L×B×H):5.5×4.5×8m;有效水深:7.5m;單格有效容積:185m3;單格總容積:198m3;容積負荷:4.3kgCOD/(m3·d);結構:地上式鋼砼。
2.3.3 改進AO
(1)缺氧池
數量:1 座,設計水量 200m3/d;尺寸(L×B×H):4×1.85×5.5m;有效水深:5m(預留超高 0.5m);有效容積:41m3;總容積:37m3;停留時間:4.4h;結構:半埋地式鋼砼,與好氧區合建。
(2)好氧池
數量:1 座,設計水量 200m3/d;尺寸(L×B×H):14.8×4×5.5m;有效水深:5m(預留超高0.5m);有效容積:296m3;總容積:326m3;停留時間:35.5h;COD 負荷 0.95kgCOD/(m3·d):結構:半埋地式鋼砼,與缺氧區合建。
根據預處理階段效果,預處理中混凝氣浮對主要是對于廢水中油分的控制去除效果。由于進水水質并未對油分進行檢測,所以效果沒有體現。此外,混凝沉淀能夠去除部分膠體狀或大分子的COD,調試階段觀測到COD的去除效率約在5%左右。經過三效蒸發蒸發后的廢水,經過脫溶回收部分有機溶劑,高沸點的有機物留在蒸發母液中,得以去除。

表1 高濃廢水預處理效果
三效蒸發出水與低濃度廢水混合,水質按照兩種廢水加權平均進行估算,氨氮按照有機氮部分釋放后計算。根據厭氧UASB階段效果可知,調試階段厭氧反應器能對于CODcr和BOD的去除率約為65%和75%。此時的出水含未能達到出水的標準。此外,厭氧反應器對于氨氮和TN沒有去除效果。傳統AO工藝不投加填料,所以為了去除氨氮,需要增加停留時間,確保硝化細菌有足夠的污泥齡,本項目采用投加了填料的改進AO工藝,能有效增加污泥齡(增加硝化細菌比例)和污泥濃度,保證COD達標的情況下也能夠保留住硝化細菌,確保氨氮達標。

表2 綜合廢水預處理效果
(1)對于制藥廢水而言,高濃度廢水宜經過適當的預處理,如混凝氣浮+多效蒸發。
(2)經過預處理的高濃度廢水和低濃度廢水混合后,在經過UASB和AO工藝可以達標排放。
(3)工藝中的AO工藝若采用投加填料形式的改進AO工藝,可以有效降低池容,增加污泥齡,確保氨氮達標。