仇恒波,韓 婷
(徐州華潤電力有限公司,江蘇徐州 221600)
國家對燃煤發電機組環保設施建設、運行監督管理越來越嚴格,對污染物排放標準越來越高。為了進一步滿足環保要求,公司對2臺百萬機組進行了超低排放改造,改造后二氧化硫考核限值約35 mg/m3、氮氧化物考核限值為50 mg/m3、煙塵考核限值為5 mg/m3。對現有發電機組來說,脫硫、煙塵的考核可以在全負荷的情況下達到要求,而氮氧化物在低負荷時無法實現排放達標,負荷必須達到50%以上時才能投入選擇性催化還原法脫硝裝置。這就要求對現有機組進行技改,以達到環保要求。
公司2臺1000 MW機組的脫硝裝置安裝在省煤器與空預器之間。煙氣脫硝系統采用日本IHI公司的選擇性催化還原法脫硝工藝,對100%煙氣量進行脫硝處理。在鍋爐50%~100%BMCR(Boiler Maximum Capacity Rating,鍋爐最大出力)工況下,當煙氣溫度在(320~420)℃時,保證脫硝效率逸70%(入口煙氣NOx含量350 mg/m3)。脫硝系統主要由兩個系統組成,氨站系統和SCR系統。在氨站區域,氨貯罐接受槽車供給的液氨,通過氨氣化器出口的調節閥,提供壓力為0.35 MPa的氣氨,氣氨通過氨緩沖罐外管送至脫硝系統。
選擇性催化還原法簡稱SCR(Selected Catalytic Reduc-tion),方法通過使用NH3和催化劑,在適宜的反應溫度(200~450)℃,將NOx還原為N2。由于反應具有選擇性,即NH3只與NOx反應,基本上不與O2反應,所以稱為選擇性催化還原脫硝系統。

一般使用的SCR催化劑,其反應溫度為300℃至400℃。布置在在空氣預熱器前350℃的位置,脫硝效率可達85%以上。由于在鍋爐煙氣中還有SO2等氣體,SO2等氣體在催化劑的作用下會有SO2+1/2O2寅SO3反應,反應生成的SO3再進一步同SCR反應中未反應的氨反應,生成(NH4)2SO4和NH4HSO4。

NH4HSO4是一種黏性很大的物質,會附著在催化劑、空預器上,隔絕催化劑與煙氣,使得反應無法進行,并且容易堵塞空預器,使空預器差壓變大。公司NH4HSO4的生成溫度臆315℃,因此,反應的溫度一定要>315℃。公司SCR最佳的反應溫度(320~430)℃,運行規程規定當SCR進口煙溫約320℃時,SCR裝置自動退出。通過超低排改造后,將原預留的SCR催化劑層,加入催化劑。
通過增加的0級抽汽,加熱空預器出口的熱二次風,從而提高了熱二次風的風溫,改善鍋爐的燃燒情況,特別是在機組低負荷運行時,對鍋爐的燃燒穩定性、鍋爐的結焦特性、水動力都有顯著改善,同時由于減少了排汽損失,也大大提高了機組的經濟性。
通過機組三級抽汽,加熱空預器出口熱一次風,提高了熱一次風的風溫,從而進步一提高磨煤機出口煤粉溫度,保證了磨煤機的干燥能力,大大提高了機組對高水分煤的適應性,同時由于減少了排汽損失,也大大提高了機組的經濟性。
機組7號低加出口凝結水,通過2#和4#換熱器加熱空預器進口冷一、二次風,提高一、二次風的溫度,經冷卻后的凝水再回至7和8號低加入口,大大增加了7和8號低加的抽汽量,減少了排汽損失,也大大提高了機組的經濟性。同時2#和4#換熱器在功能上取代了暖風器的作用,有效解決了空預器的冷端腐蝕問題,真正達到既安全又節能的效果。
SCR裝置布置在省煤器和空預器之間,為了保證SCR裝置的進口溫度,通過提高給水溫度,從而降低了給水在省煤器中的吸熱量。為了滿足低負荷SCR裝置投運,利用機組大修的機會,完成了降低SCR裝置最低負荷的技改項目。項目利用可調式給水恒溫回熱系列技術,在高壓缸處選擇一個合適的抽汽點(高壓缸第五級),并增加一個抽汽可調式的專用高壓給水加熱器(0號高加)及相應的調節閥及熱力系統等。在負荷降低時,原一級抽汽壓力相應下降,出口給水溫度也下降的情況下,通過0級抽汽調節門可控制0號加熱器的入口蒸汽壓力基本不變,從而提高給水溫度。這種方法的特征是負荷越低,抽汽量越大,進而可提高機組低負荷工況運行的經濟性,適應機組的調峰運行。低負荷時,給水溫度基本不變使省煤器的排煙溫度隨負荷的下降趨勢大為減緩,即使在30%負荷下也能確保SCR裝置可靠工作。
(1)50%負荷以上,能提高鍋爐給水溫度約40℃,提高排煙溫度20℃。50%負荷以下時,為了防止省煤器汽化,0抽壓力逐漸降低,保證省煤器進口有一定的過冷度。
(2)節能、環保達到統一。低負荷時,增加了汽輪機抽汽量,提高了熱力系統的循環效率。根據西門子耗差計算,50豫負荷工況下,可降低汽輪機熱耗57 kJ/kW,提高了汽輪機循環熱效率,降低煤耗約2.18g/(kW·h)。由于抽汽加熱導致的排煙溫度上升,可通過增加的低溫省煤器進行回收,避免排煙損失增加。
近年來由于電力市場改革,機組深度調峰將是常態,為了能夠在低負荷時保證環保參數正常,公司通過技術改造,2臺1000 MW機組增加了2#和 4#換熱器,3#換熱器、0#高加、低溫省煤器等,打破了傳統的回熱循環系統,通過熱水、抽汽加熱一、二次風,從而提高了SCR入口溫度,保證在低負荷時SCR系統運行正常。同時,由于回熱抽汽量增加,汽輪機排汽損失降低,機組的經濟性大大提高。