王 旭,葉 亮,黃文峰,趙 云,陳 勇
(中國石油長慶油田分公司第九采油廠,寧夏銀川 750006)
G83區共有油井544口,開井434口,平均日產液1.56 m3,日產油0.89 t,綜合含水32.9%。平均沖程2.7 m,沖次3.0次/分鐘,泵徑28.6 mm,泵掛1 858 m,動液面1 744 m,沉沒度114 m,泵效22.3%,處于較低水平(見圖1)。
通過現場核實,G83區40口油井存在間歇性出液現象,工作制度不合理,造成部分油井間歇性出液,不出液時,深井泵做無用功,造成能源浪費及機械、管桿的磨損。
通過對G83區434口油井生產參數進行核實,發現地面生產參數偏大井72口,泵徑偏大26口,平均沖程2.7 m,平均沖次3.5次/分鐘,平均泵徑32 mm,造成抽油泵理論排量偏大,是造成抽油泵效偏低的主要原因。
G83區C4+5、C6合層開發,層系不配伍導致井筒結垢,垢渣沉積、井筒臟,油井出砂、結蠟造成泵閥關閉不嚴,抽油泵質量差,泵體本身試壓存在漏失現象,入井后因結垢、腐蝕造成泵閥漏失,影響抽油泵效。該區油管服役年限在5~10年的油管仍占比33.9%,多次修復入井使用,偏磨造成的管故障問題日益突出;修復油管絲扣未經處理強度弱,管漏是導致泵效低下的一個要因。
G83區為典型的超低滲透油藏,油藏伴生氣含量大,且巖石致密,油層滲透率較低,裂縫發育,注水不見效,導致單井自然產能低。

圖1 2017年全區泵效統計
受原油物性差,集輸管線管程長,井組液量低,地形地貌復雜,管線結垢等因素影響,G83區井組平均回壓高,對比2017年入冬前后回壓,54個井組回壓較入冬前上升,平均上升0.3 MPa。
根據功圖、液面情況合理優化間開制度[1],確保開井期間出液正常。2017年4~5月兩次對低產井實施48 h連續監控計量,通過連續錄取動液面,綜合分析產量、功圖變化情況等手段,摸索出油井出液規律,合理間開90井次,6~9月通過功圖、液面對比優化間開制度40口,10月根據冬季生產需求優化調整間開制度64井次,G83區目前間開井總數195口,占總開井數的45.3%,對比間開前,抽油泵效提高了5.2%(見圖2)。

圖2 間開前后效果對比圖
根據功圖、液面情況,制定參數優化措施,并對調整后動態數據進行跟蹤,優化調整生產參數,合理優化泵徑[2-4]。地面參數優化:根據產液量、功圖、液面對比,2017年3~10月制定63口井生產參數調整計劃,并持續跟蹤調參井動態資料優化調整9井次,泵效由14.1%提升到20.6%,泵效提升6.5%。井下參數優化:2017年3~10月累計實施降泵徑作業34井次,對比優化前,泵效由13.9%提升到21.1%,泵效提升7.2%(見圖3、圖 4)。
針對目前井下作業費用居高不下,材料費用占比較大的現狀,順應“精細管理,提質增效”要求,對于輕微偏磨井,偏磨段更換新油管,并下入扶正器,偏磨嚴重井,根據偏磨范圍下入內襯油管,配套扶正器、雙向保護接箍、優化桿柱組合,提高管桿服役時間,2017年偏磨段累計入井內襯油管14 700 m,新油管8 700 m;油管修復首先進行儀器探傷,試壓,選取損傷程度較小的油管進行修復,提高入井油管質量,修復泵更換鈦鎢球座,新泵試壓后方可入井,減少因結垢、腐蝕導致的球座漏失。

圖3 地面參數優化效果圖

圖4 泵徑優化效果圖

圖5 注水井消欠統計
精細油藏注水管理,精細分層注水,強化注水,通過油藏綜合治理,欠注井、低產井連篇治理,努力降低遞減。依據“精細管理”要求,細分注水單元至11個,不斷提升油藏開發針對性,堅持“平面、剖面”注水調整并重,保障主力生產層系能量補充,實施強化注水85井次,單注試驗8井次,不穩定注水16井次,輪換注水4井次,侏羅系周期注水8井次,注水井消欠16井次;G83區西部堅持低產井連片治理,東部堅持堵塞井解堵措施,共完成油井措施34口,增油11.4 t/d(見圖5、圖6)。

圖6 G83措施效果統計

圖7 管線清垢效果對比
針對結垢管線實施物理清垢及更換,管線走向優化,站點地面臥式總機關更換提高投收球率,加強日常六小措施培訓,延緩管線結垢速率,降低井組生產回壓。2017年累計實施管線清垢33條,管線走向優化、局部更換整改16條,地面臥式總機關更換2座,恢復投球管線19條,對比2016年,投球率由58.2%提升至82.2%,通過投球率提升,大大降低了管線結垢、結蠟速率,同時建立周度、月度檢查制度,由作業區人員對井場加藥制度執行情況進行檢查考核,每天對井場加藥、投球等日常生產進行截圖監督,有效降低了井組生產回壓(見圖7)。
通過以上五項措施的具體實施,使得G83區抽油泵效達到25.2%,全區抽油泵效達到了28.4%。2017年全年累計節電49×104kW·h,達到了降低噸油能耗的目的。
(1)G83區影響泵效的主要因素為單井日產液水平低。
(2)對于低滲透油藏而言,對生產井進行間開時間的合理優化,在保證產量平穩的同時也可提高泵效,達到最大的經濟效益。
(3)通過63口地面生產參數不合理井參數優化調整,34口井降泵徑作業,有效提升抽油機系統效率,降低油井能耗,全年累計節電18×104kW·h,節約電費約9萬元。
(4)通過一年來井筒綜合治理,G83區油井維護頻次由0.82次/口·年下降到0.74次/口·年,檢泵周期由620 d上升到632 d,井下作業費用較2016年同比下降211萬元,治理效果明顯。