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環(huán)己酮裝置堿液分離系統(tǒng)技術改造

2018-12-17 01:14:26王文輝
石油石化綠色低碳 2018年6期

王文輝

(中國石化巴陵分公司煉油部,湖南岳陽 414014)

環(huán)己烷空氣氧化法是目前主流的環(huán)己酮生產(chǎn)工藝,該工藝以苯、氫氣為原料,經(jīng)過苯加氫、環(huán)己烷氧化、環(huán)己醇脫氫、精餾精制等工序制得環(huán)己酮[1-2]。其中環(huán)己烷氧化工序生成的產(chǎn)物包括環(huán)己基過氧化氫(CHHP)、醇、酮、酯、酸等,CHHP在強堿液的作用下,低溫定向分解生成環(huán)己酮和環(huán)己醇(簡稱X油),酯類發(fā)生皂化反應生成有機酸鈉鹽和環(huán)己醇,生成的酸則被強堿中和。

煉油部環(huán)己酮裝置采用環(huán)己烷空氣氧化法工藝,分解皂化后有機相和堿水相通過洗水分離器、旋液分離器和聚結器進行分離,但該分離系統(tǒng)抗干擾能力較弱,分離效率較低,易造成有機相中醇酮縮合,含40~150 μ g/mg鈉離子的堿液進入烷塔,導致再沸器結焦,換熱效率下降,蒸汽壓力上升,需要頻繁進行加水在線清洗(1次/d)。同時,為延緩烷塔再沸器結渣,需要對一洗、二洗等4個分離器加一次水洗滌(洗水量約2 m3/h),洗水大部分進入廢堿塔蒸發(fā)濃縮后送至廢堿焚燒裝置,導致一次水和蒸汽消耗量較大,裝置運行成本增加,影響裝置長周期安全穩(wěn)定運行。

聚結分離是一種新型高效的多相分離技術,其聚結分離機理是分散相液滴在重力作用下沉降于聚結介質表面,并聚結為較大的液滴,然后在重力和流體流動的作用下,大液滴從聚結介質表面脫除,從而實現(xiàn)分離。該試驗通過在環(huán)己酮生產(chǎn)裝置皂化工序引入側線試驗裝置,考察了聚結纖維填料對環(huán)己烷氧化液的分離效果,以及聚結纖維填料在工業(yè)裝置的應用效果。

1 試驗

1.1 填料及試樣

聚結纖維填料由華東理工大學生產(chǎn);環(huán)己烷氧化液(分解液)取自煉油部環(huán)己酮裝置氧化工序。

1.2 主要設備

聚結分離器由華東理工大學制造,容積50 L,結構見圖1。

圖1 聚結分離器結構

1.3 環(huán)己酮裝置氧化液分離工序

環(huán)己酮裝置氧化液分離工序工藝流程為:分解反應釜產(chǎn)生的分解液經(jīng)過皂化分離器、一洗洗水分離器、二洗洗水分離器,再進入旋液分離器和聚結器進行分離。分離出的有機相進入烷塔,堿水相一部分回到分解釜,一部分進入廢堿蒸發(fā)塔。分離流程見圖2。

圖2 堿液分離流程

1.4 側線試驗方法

在一洗洗水分離器出口增設一條管線,洗水先經(jīng)流量計,然后進入填充有聚結纖維填料的分離設備,洗水通過分離設備中的聚結纖維填料時,堿液小液滴在纖維表面聚結成液膜,液膜在流體推動及曳力作用下,沿纖維絲徑運動,逐漸聚結成大液滴,堿液大液滴及水溶性雜質在自身重力作用下開始沉降,并從聚結纖維填料上脫落,在設備下部沉降成堿水相,間歇排放至隔油池,有機相則經(jīng)管線引至旋液分離器入口,工藝流程見圖3。

圖3 側線聚結分離裝置工藝流程

側線裝置進料流量按60,90,120,150,180,210 L/h進行控制,每個流量點運行2 d,每天9:00和15:00在試驗裝置入口和有機相出口取堿液分離物料進行水含量分析。

2 結果與討論

2.1 流量對堿液分離效果的影響

流量對堿液分離效果的影響見表1,由表1可以看出:當側線試驗裝置入口流量為60 L/h時,分解液經(jīng)聚結分離后,有機相中水含量下降明顯,堿液分離效率最好,達64.2%。隨著進料流量增加,堿液分離效率下降,當流量小于150 L/h時,分離效率為33.7%,基本滿足工業(yè)應用要求;當流量為240 L/h時,脫堿水效果較差,分離效率僅為17.3%。綜合考慮,工業(yè)應用試驗選擇環(huán)己烷氧化液入口流量小于150 L/h。

表1 側線實驗裝置在不同流量下堿水分離效果

2.2 側線試驗裝置與環(huán)己酮裝置聚結器出口有機相水含量

側線試驗時,分解液從一洗洗水分離器出口引入試驗裝置,經(jīng)聚結纖維填料分離堿液后,有機相再回到環(huán)己酮裝置旋液分離器,因此,將側線試驗裝置出口有機相與環(huán)己酮裝置聚結器出口有機相水含量進行對比,具有一定的參考意義,詳見表2。

表2 側線聚結分離器與環(huán)己酮裝置聚結器出口有機相水含量對比

由表2可以看出:當側線試驗裝置入口流量小于150 L/h時,側線試驗裝置出口有機相水含量較低,堿液分離效果較好;當入口流量大于150 L/h時,側線試驗裝置出口有機相水含量較高,而經(jīng)環(huán)己酮裝置聚結器分離后,聚結器出口有機相水含量較低。這說明當側線試驗裝置入口流量小于150 L/h時,側線試驗裝置堿液分離效果比目前環(huán)己酮裝置所采用的“旋液分離+聚結分離”效果更好。

3 工業(yè)應用效果

環(huán)己酮堿液分離裝置現(xiàn)有2臺二洗洗水分離器,容積分別為53.6 m3和43.9 m3,考慮到分解液流量為162 t/h,在二洗洗水分離器中的停留時間可達12~20 min,滿足工業(yè)化放大應用運行要求,因此,在二洗洗水分離器中增添了三層(三組)聚結纖維填料,其中兩組葉片波紋內(nèi)件可捕捉大顆粒堿水液滴,一組聚并內(nèi)件可捕捉小顆粒堿水液滴。另外,為強化堿液分離效果,對分離器進出口及喇叭管也進行了相應改造。堿液分離系統(tǒng)改造完成后的效果具體表現(xiàn)為:

1)烷塔再沸器壓力降低且清洗頻次下降

經(jīng)堿液分離系統(tǒng)分離后進環(huán)己烷精餾烷一塔的有機相中Na+含量由之前的4~5 μg/mg下降到0.2 μ g/mg,堿液分離效率高,有效改善了烷一塔再沸器結焦的情況;再沸器壓力由改造前的0.63 MPa降低至0.53 MPa,壓力下降明顯,見圖4。換熱效率提高,蒸汽消耗降低。另外,再沸器加水清洗頻次由改造前的1次/d下降至1次/3d。

圖4 堿液分離系統(tǒng)改造前后烷塔再沸器壓力

2)洗水量下降且廢堿塔蒸汽消耗降低

改造前,堿液分離系統(tǒng)中2臺一洗分離器加入的洗水量合計0.9 t/h,2臺二洗分離器加入的洗水量合計0.9 t/h,合計洗水總量約1.8 t/h。改造后,進入烷塔的有機相中Na+濃度大大降低,無需通過增加水洗水量來降低Na+濃度,因此一洗分離器停加補水,二洗分離器洗水量下降至0.65 t/h,洗水總量降低了1.15 t/h。若全年運行按8 000 h計,則全年可減少洗水量9 200 t,即可節(jié)約廢堿塔蒸汽消耗約2 480 t(此部分洗水最后由廢堿蒸出)。堿液分離系統(tǒng)改造前后洗水量變化見圖5。

3)聚結器濾芯更換周期延長

聚結器運行過程中,壓差超過0.1 MPa時說明已經(jīng)堵塞必須進行更換,改造前濾芯使用周期為2個月,浸有環(huán)己烷的濾芯在逐根拔出并更換過程中,大量環(huán)己烷揮發(fā),存在較大的安全隱患。2017年5月改造后至今,聚結器壓差一直維持在0.01 MPa,濾芯使用周期延長到了7個月以上,降低更換濾芯費用的同時減少了更換過程安全環(huán)保風險。

圖5 堿液分離系統(tǒng)改造前后洗水量

4)環(huán)己烷裝置物耗降低

改造后,堿液中Na+減少,醇酮縮合產(chǎn)物中X油的比例下降約0.05%,可減少物耗損失50 t/a。

4 結論

側線試驗表明,聚結纖維填料能顯著提高堿液分離效果,當側線試驗裝置入口流量為60 L/h時,堿液分離效率可以達到64.2%,入口流量小于150 L/h時,堿液分離效果比環(huán)己酮裝置采用“旋液分離+聚結分離”效果更好。

工業(yè)化應用表明,在二洗洗水分離器中添加三層聚結纖維填料后,進入烷一塔的有機相中Na+含量下降到0.2 μ g/mg;再沸器壓力由0.63 MPa降低至0.53 MPa;再沸器加水清洗頻次下降至1次/3 d;洗水總量由1.80 t/h降低至0.65 t/h,全年可節(jié)約廢堿塔蒸汽消耗約2 480 t;聚結器濾芯更換周期延長至7個月以上;環(huán)己酮裝置物耗減少50 t/a。

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