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降低燃?xì)忮仩t除氧器排汽損失的措施

2018-12-18 11:47:22吳敏杰湯明峰
綜合智慧能源 2018年11期

吳敏杰,湯明峰

(杭州華電下沙熱電有限公司,杭州 310018)

1 除氧器系統(tǒng)概況

燃?xì)忮仩t供熱運(yùn)行時,出口管路中有一部分蒸汽通往除氧器,用于加熱除氧器內(nèi)的給水,其他蒸汽則均通往供熱管道,用于對外供熱。

通往除氧器那部分蒸汽的主要作用是熱力除氧[1-3],使除氧器內(nèi)的給水加熱到當(dāng)前壓力下的飽和溫度,從而除去鍋爐給水中的氧氣和其他不凝結(jié)氣體,以保證給水的品質(zhì)。若給水中溶解氧氣,就會使與水接觸的金屬腐蝕;同時,若熱交換器中有氣體聚積,傳熱的熱阻增加,會降低設(shè)備的傳熱效果:因此,水中溶解有任何氣體都是不利的,尤其是氧氣,它將直接威脅設(shè)備的安全運(yùn)行[4]。

熱力除氧是將除氧器內(nèi)的水散播成微細(xì)的水柱或微薄的水膜,同時將高溫蒸汽引入除氧器與水接觸,將水加熱到飽和溫度,使水中溶解的氧逸出。由于水流細(xì)小,形成的表面積大,氧氣易于逸出,達(dá)到充分除氧的目的[5]。某廠的燃?xì)忮仩t除氧器采用熱力除氧法,由于除氧器為常壓運(yùn)行,進(jìn)水為室溫,溫升較大,因此通過頂部與底部兩種方式進(jìn)汽來加熱給水,其運(yùn)行流程如圖1所示。通常情況下,底部進(jìn)汽保持一定開度不變,熱負(fù)荷變化時,進(jìn)水流量同步改變,以維持水位穩(wěn)定;進(jìn)汽流量隨著進(jìn)水流量的變化而改變,以保證溶解氧的質(zhì)量濃度合格。

圖1 除氧器系統(tǒng)

2 燃?xì)忮仩t蒸汽損失調(diào)查

燃?xì)忮仩t供熱運(yùn)行時的蒸汽損耗主要包括除氧器排汽損失、沿途供熱管路損失和散熱損失等。分別統(tǒng)計一定時間范圍內(nèi),燃?xì)忮仩t3種工況下的各種蒸汽損失量,見表1。

表1 鍋爐的蒸汽損失統(tǒng)計

其中,排汽損失量的占比=總排汽損失量/(總排汽損失量+總其他損失量)×100%=87.69%。可以看出,除氧器排汽損失占鍋爐蒸汽總損失的87.69%,是影響燃?xì)忮仩t蒸汽損耗的主要問題。

3 原因分析

3.1 進(jìn)水量過小

通過查找廠家資料和熱能工程手冊,得到一般除氧器排汽損失率的經(jīng)驗(yàn)值為其出力的0.1%~0.3%,其中排汽損失率=排汽損失量/(進(jìn)水量+進(jìn)汽量)×100%。除氧器進(jìn)水量較小時,即進(jìn)水量為5~15 t/h時,除氧器頂部的淋水盤可能由于進(jìn)水量過小而不能形成水封,部分用來加熱給水的蒸汽溢出,導(dǎo)致排汽損失率大。分別在隔離頂部進(jìn)汽和使用頂部進(jìn)汽2種工況下進(jìn)行試驗(yàn),測量計算2個工況下的排汽損失率,見表2、表3。

表2 采用頂部進(jìn)汽時的排汽損失率

表3 隔離頂部進(jìn)汽時的排汽損失率

由表2、表3可知,隔離頂部進(jìn)汽后排汽損失率明顯下降,雖然離一般除氧器排汽損失率的經(jīng)驗(yàn)值0.1%~0.3%還有差距,但已經(jīng)十分接近。

因此,進(jìn)水量過小,頂部淋水盤不能形成水封而導(dǎo)致蒸汽泄漏,是除氧器排汽損失率大的原因之一。

3.2 進(jìn)水量過大

除氧器進(jìn)水量較大,即進(jìn)水量大于35 t/h時,頂部進(jìn)入的蒸汽量巨大,除氧器的除氧頭由于自身換熱空間不足,部分蒸汽沒有進(jìn)行充分換熱就溢出,導(dǎo)致其排汽損失率大。改變底部進(jìn)汽的開度,通過增加底部進(jìn)汽量來緩解頂部除氧頭換熱效率低的狀況。分別在底部進(jìn)汽開度為15%和25%的2種工況下進(jìn)行試驗(yàn),測量計算2個工況下的排汽損失率,見表4。

表4 底部進(jìn)汽開度為15%,25%時的平均排汽損失率

表5 優(yōu)化前、后平均排汽損失率

由表4可知,底部進(jìn)汽開度由15%增加到25%,間接降低了除氧器頂部的換熱量,使得進(jìn)水量在15~40 t/h時,平均排汽損失率均有所下降,特別是進(jìn)水量為35~40 t/h時下降尤為明顯。可見,進(jìn)水量較大時,若僅使用頂部進(jìn)汽,由于換熱空間不足,換熱不充分,進(jìn)汽量過多,部分蒸汽溢出而導(dǎo)致排汽損失率增加。

因此,進(jìn)水量過大,頂部進(jìn)汽量大,除氧頭換熱不充分而導(dǎo)致蒸汽溢出,是除氧器排汽損失率大的另一個原因。

4 采取的措施及效果

通過前面的試驗(yàn)可知,不同工況下應(yīng)采用不同的進(jìn)汽方式,即低負(fù)荷時只采用底部進(jìn)汽加熱給水,高負(fù)荷時利用底部進(jìn)汽輔助頂部進(jìn)汽加熱給水,優(yōu)化前、后的平均排汽損失率見表5。

排汽損失率降低,意味著蒸汽損耗減少,可以有更多的蒸汽用于對外供熱,使得燃?xì)忮仩t供熱更加節(jié)能。可以用氣熱比這個指標(biāo)來衡量鍋爐的經(jīng)濟(jì)性,即提供單位熱量所消耗的天然氣量。由圖2可知,優(yōu)化后燃?xì)忮仩t供熱的氣熱比同比下降0.35m3/GJ(由于8,10月均由機(jī)組抽汽供熱代替燃?xì)忮仩t,故沒有數(shù)據(jù))。按照4個月的供熱量約300TJ、氣價2.31元/m3計算,4個月可節(jié)約天然氣成本=供熱量×氣熱比的同比平均下降值×氣價≈24(萬元),1年可節(jié)約天然氣成本約72萬元。

圖2 優(yōu)化前、后的氣熱比

5 結(jié)束語

燃?xì)忮仩t供熱運(yùn)行時,鍋爐的蒸汽損耗中,除氧器的排汽損失占比較大,不同工況采取不同的進(jìn)汽方式,能最大限度減少加熱蒸汽的浪費(fèi),降低排汽損失率,從而提高燃?xì)忮仩t運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,可為燃?xì)忮仩t熱力除氧器的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供參考。

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