王一鳴 沈臻 趙久志 徐偉
摘 要:燃煤電站輸煤系統緩沖倉在使用過程中有效容積越來越小,這一行業難題之前只能通過人工清倉方式解決,根據大唐張家口電廠緩沖倉的特點及物料性質,闡述了一種新型的氣動助流清堵方法,介紹了系統的結構組成及使用方法,根據使用情況,該系統可有效解決緩沖倉棚料堵塞問題,使緩沖倉有效容積利用率大大提高。
關鍵詞:緩沖倉;棚料;堵塞;氣動助流
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.23.180
1 概況
大唐國際張家口電廠是北京的重要電源支撐點,建有8臺30萬千瓦發電機組,該電廠輸煤系統含有大型圓筒錐底形緩沖倉,筒倉直徑15米,高33米,設計儲量4200噸,原煤下落至倉底部鋼溜槽,通過給料器送入皮帶機,進入下一流程。緩沖倉主要起調度作用,減小輸煤系統上游環節運行壓力[1],施工前,該緩沖倉已嚴重棚料堵塞,灌滿后只能下料1400噸左右,嚴重影響生產調度,該倉每年都需清倉一次,但倉中原煤很快又無法下落。
2 堵煤原因分析
我們常說的堵煤有兩種情況,一是不落煤,二是棚料粘壁,倉容驟減,形成這些情況的根本原因,應從物料在倉內的受力以及自身的物理性質分析(圖1),簡單的概括,第一,物料與倉壁之間的摩擦力,大于物料自重引起的下滑力,因而產生粘壁棚料,第二,由于物料含水率高,粘度大,粒度細,內聚力增大形成堵塞或架拱。
3 氣動助流清堵系統原理
整套系統包含四個子系統:氣源系統、空氣助流系統、氣動控制系統、電控系統。氣源系統包含空壓機、大儲氣罐、小儲氣罐、主管路、氣動元器件;空氣助流系統與大儲氣罐相連接,包括各類控制閥門,助流管路,專用噴嘴;氣動控制系統與小儲氣罐相連接,包括各類執行閥門,氣源處理元器件等;電控系統則根據原煤的物理性質、含水率、粘性、通過PLC編程對噴嘴的噴射時間和各助流管路的工作次序進行設定[2]。本套系統的工作壓力區間范圍為0.4~0.8 MPa。噴嘴經設計布點安裝在礦倉倉壁內,助流管路上連接有特殊噴嘴,助流管路通過快速執行閥門與主管路相連,通過執行閥門的動作來實現噴嘴聯動噴射,噴嘴噴射方向為斜向下,排氣口氣流過流面為扇形面,氣流急速推進與膨脹,形成強大的沖擊能與爆破能,將板結的物料沖散或垮塌,達到清堵效果。
4 現場安裝改造方案
根據氣動助流清堵系統的原理,結合現場緩沖倉的結構,我們將整個緩沖倉分為三部分進行助流系統安裝工作(圖2)。第一部分為底部鋼溜槽,該部分為鋼板焊接結構,內襯錳鋼耐磨襯板,給料器停機再開機,原煤往往不能自然落入輸煤皮帶,現場只能靠人工進行振打,具有安全隱患;第二部分為緩沖倉下部鋼筋混凝土錐段,該部分為重量主要承載區,斜坡棚料粘壁嚴重,該部分安裝工作為主要工作;第三部分為緩沖倉中上部圓筒部分,該部分棚料堵煤的根本原因是由于下部錐倉堵料引起的,該部分施工主要是在礦倉外部施工,以處理粘附在圓筒壁上的積煤。
5 改造后的效果
未使用氣動助流清堵系統前,緩沖倉有效容積只有設計容積的25%~30%,冬季或雨季堵塞更嚴重,緩沖倉內部只有四個落料錐,緩沖倉沒能起到緩沖調度的作用,操作工每隔4個小時就得給緩沖倉供煤,否則無法生產。安裝了助流清堵系統后,目前每隔8個小時,操作工給緩沖倉供煤一次,緩沖倉的容積提高了一倍,緩沖倉的有效容積提高到設計容積的70%~80%,極大地提高了生產效率。底部鋼溜槽發生堵塞時,原先有操作工拿大錘振打幫助下料,現在為無人值守狀態,全自動化清堵操作。
6 結語
氣動助流清堵系統可用于電廠各類煤倉的粘壁棚料、拱狀棚料的清除,從大唐國際張家口發電廠的應用效果看,該清堵系統具有如下功能:(1)可解決倉體內壁的粘壁棚料,擴大倉體有效容積;(2)保證輸煤系統供煤的流暢與穩定;(3)消除了人工清堵帶來的安全隱患,經濟與社會效益顯著;(4)系統結構簡單,可實現真正意義上的自動化生產。
參考文獻:
[1]佘宏彥,李駿.料倉清堵安全技術的研究[J].工業安全與環保,
2010,36(10):53-54.
[2]王一鳴.新型助流清堵系統研究[J].現代礦業,2015(09):248-249.
作者簡介:王一鳴(1985-),男,安徽當涂人,本科,工程師,研究方向:電力與冶金礦山設備研發。