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西藏地區某水電站水輪機主要參數選擇及模型驗收試驗

2018-12-28 06:09:34曹春建胡雄峰
中國農村水利水電 2018年12期
關鍵詞:模型

錢 瑭,曹春建,胡雄峰

(中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司,杭州 311122)

關于西藏地區水輪機的選型設計,國內外總結性的文獻并不多,目前大部分研究機構和主機制造廠還停留在研究探索階段。國內有少量文獻針對西藏地區機組單機容量選擇、機型確定、機組參數、現場加工等方面進行了介紹,并提出了相應的選型思路[1]。然而,從目前的研究成果來看,鮮有將理論研究同模型驗收試驗相結合,來驗證水輪機模型水力特性的。

由于西藏地區水電站海拔高,汛期過機泥沙含量較高且硬度較大,含沙水流對水輪機存在一定的磨蝕,因此水輪機的參數選取應以機組的安全、穩定運行為前提,結合水輪機的水力開發、空化特性、泥沙磨損等因素,進行綜合的分析與論證。

本文結合西藏某水電站工程特性,探討和選擇適合該電站的水輪機參數,并將水輪機參數提供給主機制造廠家用以開發水輪機模型轉輪,進行水輪機模型驗收試驗,驗證了水輪機參數選取的合理性。

1 水輪機參數選擇

1.1 水輪機形式及機組臺數確定

本電站水頭范圍為57~78 m。國內相關規范和水輪機教材中推薦混流式水輪機的適用水頭范圍 為20~700 m,斜流式水輪機的適用水頭范圍為40~200 m[2,3]。混流式水輪機應用水頭范圍較廣,結構簡單,運行穩定且效率高,單機容量由幾十千瓦到幾十萬千瓦,是應用最廣泛的一種水輪機;斜流式機組結構復雜,加工工藝要求和造價相對較高,國內外應用很少[3]。經過分析論證,推薦本電站選用立軸混流式水輪機。

通過對當地電網容量、重大件運輸條件、樞紐布置、電站運行靈活性、機組制造難度以及工程投資等重要因素的研究,該水電站選擇4臺單機容量165 MW的立軸混流式水輪機。

本水電站海拔高度約3 400 m,屬于高海拔地區且遠離中心城市,交通不便;另外,水電站壩址多年平均含沙量約為0.53 kg/m3,多年汛期(6-9月)平均含沙量為0.71 kg/m3,泥沙含量較大。因此水輪機參數選取時需充分考慮以上因素,進行科學系統的分析論證,選擇適用于本電站的參數水平。

1.2 額定水頭選擇

本電站水頭變幅Hmax/Hmin=1.36,Hmax/Hr=1.2,因此水頭變幅不大,為了提高水輪機的平均效率和運行穩定性,額定水頭一般取接近或等于電站加權平均水頭Hw。根據《水力發電廠機電設計規范》的規定,“對于中高水頭水輪機的額定水頭宜在加權平均水頭的0.95~1.0倍范圍內選取”[2]。本水電站加權平均水頭約為68 m,因此額定水頭宜在64.6~68 m之間選擇。考慮到本電站和下游電站汛期排沙運行控制水位運行的影響,因此擬定了64、65及66 m三個額定水頭比較方案。

根據計算成果分析表明:① 各額定水頭方案之間多年平均發電量差別不大;② 提高額定水頭可減少機組尺寸,但三個方案的機組轉輪直徑相差不大,大件運輸重量和尺寸基本相同,機組的制造難度也相同;③ 額定水頭越高,機組運行出現受阻的幾率則越大,機組受阻容量隨著額定水頭的提高而增加。為減少電站出現容量受阻情況,本水電站額定水頭以65 m較為合理;④ 經濟比較成果表明,額定水頭65 m方案總費用現值最小。

綜合比較,額定水頭取65 m。

1.3 比轉速和比速系數選取

比轉速ns和比速系數K是衡量水輪機能量特性、經濟性和先進性的一個綜合性指標。提高比轉速,不僅可以減小機組尺寸,降低機組造價,同時還可以減小主廠房尺寸,降低土建投資。但比轉速的提高往往受到水輪機的平均效率、穩定性、抗空蝕性能,以及機組剛度和強度等性能的制約。本水電站處于西藏偏遠地區,技術水平、管理水平無法與內地水電發達省份相比,過高的綜合參數水平會導致機組穩定性、可靠性潛力降低,設備出現不可預見故障的概率增加,從而加大檢修和維護工作量,因而采用過高的比速系數不可取。另外,由于本電站過機泥沙含量較高,適當降低比速系數,有利于延長水輪機的抗磨蝕時間和機組的安全穩定運行。通過比轉速的經驗公式計算,并綜合上述分析,推薦本水電站水輪機的比速系數K值在2 000~2 100之間選取,相應的額定工況比轉速nsr為248~267 m·kW。最終選定水輪發電機組的額定轉速為115.4 r/min,相應額定點比轉速為257 m·kW,比數系數K為2 068。

1.4 單位轉速及單位流量選擇

在確定了水輪機比轉速后,需要對單位轉速和單位流量進行合理的匹配,以優化機組的經濟性、穩定性及可靠性。提高單位轉速,水輪機轉輪出口圓周速度增加,使得出口相對流速增加,過高的相對流速造成流道內壓力降低,會對水輪機的空化性能、泥沙磨損、機組運行的穩定性造成不利影響;且由于轉速的升高,飛逸轉速增加,對機組結構部件的強度提出了更高的要求,所以單位轉速的提高受到一定程度的限制[3]。同樣提高水輪機單位流量可以減小水輪機轉輪直徑,減輕水輪機重量、廠房尺寸,從而降低電站投資,但是,將受到水輪機空化和運行穩定性等性能特性的制約,過大的單位流量會帶來流道內流速增加、空化系數增大、水輪機空化性能降低等不利影響,導致出現壓力脈動幅值增大的可能。因此,水輪機的單位轉速和單位流量必須合理匹配,以使水輪機具有較高的綜合性能。

由統計資料可知,國內外80 m水頭段水輪機模型最優單位轉速大都在71.7~78.4 r/min之間,最優單位流量范圍為0.89~1.03 m3/s,限制工況單位流量在1.15 ~1.3 m3/s之間。幾大主機廠對本電站水輪機的最優單位轉速n110的取值推薦范圍為74.0~76.7 r/min。結合國內相同水頭段的統計資料及本電站的工程特性,推薦水輪機的最優單位轉速n110為74~77 r/min,相應額定工況點的單位轉速為77.8~80.1 r/min。

最終轉輪直徑確定為D1=5.52 m,對應額定點單位轉速n11r=79 r/min,最優點單位轉速n110=74.5 r/min;額定點單位流量Q11r=1.157 m3/s,最優點單位流量Q110=0.918 m3/s。

1.5 空化系數選取

水輪機空化性能直接影響電站土建工程量及投資、機組安全穩定運行、檢修周期和使用壽命,因此水輪機應具有良好的空化性能。根據各機組制造廠家的經驗統計資料,電站空化系數σp在0.178~0.229之間,吸出高度計算值在-5.31~-8.63 m之間。根據相近水頭段的模型轉輪統計數據,臨界空化系數大都為0.11~0.121。根據技術征詢結果,各機組制造廠家推薦的吸出高度范圍為-4.5~-7.6 m。

本水電站地處西藏高海拔地區,機組運行穩定性尤為重要,電站空化系數不宜太小,適當增大電站空化系數,可減少尾水管壓力脈動,提高機組穩定性,故推薦本電站空化系數σp取值為臨界空化系數的1.8倍。最終選定的臨界空化系數為0.122,電站空化系數為0.221,對應水輪機吸出高度為-7.6 m。

1.6 水輪機主要參數

根據上述計算,確定的水輪機主要參數如表1所示。

表1 水輪機主要參數表Tab.1 Parameters of turbine

2 模型轉輪及試驗臺介紹

2.1 模型轉輪介紹

水輪機設備制造廠家以湖北潘口水電站開發的Fi023轉輪為基礎轉輪,結合本水電站的流道、水力參數,進行了CFD優化設計和模型預試驗,專門為本電站量身定做了模型轉輪Fi099。模型轉輪參數見表2。

表2 模型轉輪參數表Tab.2 Parameters of model runner

2.2 試驗臺介紹

模型驗收試驗于2017年6月6-8日在水輪機設備制造廠家FTB1試驗臺進行。FTB1是一個封閉式的通用試驗臺,主要用于進行混流式水輪機和可逆式水輪機模型試驗,在試驗流量不大于1.2 m3/s時也可進行軸流式和貫流式水輪機模型試驗。試驗臺裝備高精度的測試儀器、自動化的控制系統和數據采集系統,能按照IEC 60193標準進行水輪機的研發及模型驗收試驗[4]。

FTB1試驗臺特征參數見表3。

表3 FTB1試驗臺特征參數表Tab.3 Parameters of FTB1

3 轉輪模型驗收試驗過程及結果

3.1 儀器儀表率定

驗收試驗前,分別對水頭、尾水、力矩傳感器與流量計進行了率定,率定結果滿足合同要求。

3.2 效率和出力驗收試驗

3.2.1 最優效率點的驗收試驗

根據初步試驗結果,最優效率點位于Hp=72.2 m(n11=75.00 r/min,Q11=0.950 0 m3/s)處。驗收試驗對該工況點的效率進行了10次重復測量,取算數平均值得到模型最優效率,并按合同規定的換算方法得到原型最優效率,具體數據如表4。驗收試驗中模型和原型最優效率值滿足合同保證值要求。

表4 Fi099最優效率點試驗 %

3.2.2 額定點效率

驗收試驗中模型和原型額定點效率值滿足合同保證值要求。具體數據見表5、6。

表5 Fi099額定點效率試驗Tab.5 The rated efficiency test of Fi099

表6 原型額定點效率Tab.6 The rated efficiency test of the prototype

3.2.3 加權平均效率試驗

試驗工況選擇Hp=78.0 m、Hp=74.0 m、Hp=71.0 m、Hp=68.0 m、Hp=65.0 m、Hp=61.0 m、Hp=57.0 m的50%Pp、80%Pp、100%Pp出力點,模型效率及其相應的原型效率如表7。驗收試驗結論:加權平均效率滿足合同保證值要求。

表7 Fi099加權平均效率試驗 %

3.2.4 特征水頭出力試驗

對合同文件中原型水輪機保證功率進行了試驗,試驗水頭為30 m。試驗結果見表8。

表8 Fi099特征水頭出力驗收試驗Tab.8 The output test of Fi099

驗收試驗期間,選擇典型工況進行了模型手工算例復核,計算結果與試驗計算機采集結果一致;進行了模型效率測試綜合誤差分析,本次驗收試驗效率綜合誤差為±0.19%,滿足合同規定的±0.25% 的要求。

3.3 空化驗收試驗

測試方法:在保證單位轉速及試驗水頭不變的前提下,水輪機空化試驗從能量工況(高空化系數)尾水管通大氣的條件下開始,逐步抽真空以降低尾水管內的壓力,進而改變空化值,通過采集不同空化系數下的水輪機模型效率、單位流量和單位出力等參數,進而得出空化系數對模型轉輪能量特性的影響的關系曲線。根據IEC60193或GB/T 15613規定,初生空化系數σi為隨著吸出水頭的減少,即尾水管內真空度的增加,在3個轉輪葉片表面開始出現可見氣泡時所對應的空化系數[4]。現場通過緩慢減小空化系數,并利用閃頻儀對水輪機轉輪的出口處進行仔細的空化觀察,最終確定各工況點的初生空化系數σi。在電站空化系數下,從蝸殼下方觀察孔插入內窺鏡,觀察葉片進口邊流動狀態,并確定葉片進口邊正壓面與負壓面初生空化線(即觀測到3個葉片上同時出現可見氣泡的工況點)。

在對應原型機三個特征水頭(Hp=78.0 m,Hp=65.0 m,Hp=57.0 m),出力為100%Pp的工況點進行空化試驗。試驗過程中對臨界空化、初生空化、裝置空化系統狀態進行觀測。計算空化系統的參考面為導葉中心線。

空化驗收試驗結果如表9。

表9 Fi099 空化驗收試驗結果Tab.9 The cavitation test of Fi099

驗收試驗結果滿足σp/σc>1.8、σp/σi>1.15的合同要求,表明空化性能優于合同保證值要求。

3.4 壓力脈動驗收試驗

壓力脈動采用PCB公司生產的M112A22CB壓力脈動傳感器進行測量,經481A02信號調理器,最后由虛擬功率分析儀進行頻譜分析處理。

根據合同規定,壓力脈動測點位置如下。

(1)2個測點布置在尾水管錐管,距轉輪出口0.3D2(D2為轉輪葉片出水邊正面和下環相交處的直徑)處Y-Y軸線上、下游側各布置1個測壓孔。

(2)2個測點布置在尾水肘管,在肘管45°上下游凹凸點側各布置1個測壓孔。

(3)2個測量轉輪前、導葉后區域壓力脈動的測點,+Y、-Y方向各1個測點。

(4)1個測量蝸殼進口壓力脈動的測點,布置在蝸殼進口。

在電站裝置空化系數下,對應三個原型機特征水頭(Hp=78.0 m、Hp=65.0 m、Hp=57.0 m),出力分別為45%Pp、60%Pp、70%Pp、80%Pp、100%Pp的工況點,進行壓力脈動驗收試驗。

錐管0.3D2處的壓力脈動雙振幅值ΔH/H(%)分別是:水頭Hp=57~65 m范圍內,出力45%~70%Pp時為6.67,出力70%~80%Pp時為5.40,出力80%~100%Pp時為2.77;水頭Hp=65~78 m范圍內,出力45%~70%Pp時為6.65,出力70%~80%Pp時為5.44,出力80%~100%Pp時為4.52。驗收試驗結果滿足合同保證值要求。

3.5 軸向水推力驗收試驗

在試驗水頭H=30 m,空化系數σ=σp及止漏環設計間隙條件下,分別對三個原型水頭78.0、65.0、57.0 m的模型軸向水推力進行了測試。在額定水頭Hp=65.0 m額定出力工況下換算到原型的軸向水推力為596 t;在最大水頭Hp=78.0 m最大出力193.6 MW工況下換算到原型的軸向水推力為632 t,滿足合同小于780 t的要求。

3.6 飛逸轉速驗收試驗

在高空化系數及Hp=78.0 m電站裝置空化系數下,導葉開度α=2°、α=4°、α=32°、α=35°、α=36°進行了飛逸轉速驗收試驗。試驗結果如下:對應電站最大限制導葉開度α=36°,原型機最大水頭Hp=78.0 m時,在高空化系數下,水輪機的最大飛逸轉速為213.7 r/min;在電站裝置空化系數下,水輪機的最大飛逸轉速為218.3 r/min,滿足合同要求(230 r/min)。

3.7 成像觀測試驗

在電站裝置空化系數下,控制閃頻儀的閃爍頻率,進而使得葉片在給定工況下以緩慢速度旋轉,并透過錐管有機玻璃對葉片出口邊的流動狀態進行觀察。對于不同的單位轉速,通過調節不同的單位流量,從而確定葉道渦初生線及發展線。葉道渦試驗觀測結果如圖1所示。觀測結果表明葉片頭部正背面空化起始線遠離運行范圍,在高水頭區域葉道渦發展線進入45%~50%Pp區間。

3.8 尺寸檢查

對模型水輪機通流部件主要尺寸進行了檢查,主要包括轉輪裝配尺寸、錐管裝配尺寸、肘管裝配尺寸、尾水管擴散段尺寸等。從檢查結果來看,實測尺寸與設計值偏差滿足IEC要求[4]。

3.9 試驗結論

通過模型驗收試驗,可以總結出Fi099模型轉輪具有以下特點。

(1)有較大的超發能力,真機轉輪在最大水頭78 m時,水輪機的最大出力可達到192.7 MW。

(2)在額定工況點,轉輪內流線分布較合理,流態較好。尾水管內流態順暢,無明顯脫流和空腔渦帶。

(3)轉輪具有較好的做功效率,同時尾水管具有良好的壓力脈動特性,整個水輪機機組將會具有良好的運行穩定性。

4 結 語

( 1)本文結合西藏某水電站水輪機參數選取,特別是比速系數和空化系數的選擇,探討了西藏高海拔地區機組選型的要點;結合轉輪模型驗收試驗,驗證了選型的合理性,可為相同類型機組的選型設計提供一定的思路。

圖1 葉道渦試驗觀測結果圖Fig.1 The observation results of blade channel vortex

(2)對于西藏地區的水電站,適當降低比速系數,有利于延長水輪機的抗磨蝕時間和機組的安全穩定運行。本文推薦的水輪機比速系數K值在2 000~2 100之間,如果過機泥沙含量較大,可將比速系數K再適當降低至2 000以下。

(3)水輪機空化性能直接影響電站土建工程量及投資、機組安全穩定運行、檢修周期和使用壽命,適當增大電站空化系數,可減少尾水管壓力脈動,提高機組穩定性,本文推薦西藏地區電站空化系數σp取值為臨界空化系數的1.8倍。

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