【摘要】在大直徑混凝土涵管施工中,為了加快施工進(jìn)度、降低工程造價(jià),提高工程施工質(zhì)量,研制了內(nèi)外模整體式鋼模臺車裝備。本文主要針對內(nèi)外模整體式鋼模臺車在現(xiàn)澆大直徑混凝土涵管施工中的應(yīng)用做簡要的闡述。
【關(guān)鍵詞】內(nèi)外整體式;鋼模臺車;大直徑混凝土涵管
老撾賽德三水電站位于老撾南部占巴色省,湄公河支流Xedon河的支流Xeset河上,為一引水式電站,項(xiàng)目主要任務(wù)為發(fā)電,并兼顧下游河段環(huán)境生態(tài)用水等要求。工程等別為Ⅳ等,工程規(guī)模屬小(1)型。該項(xiàng)目引水線路有壓涵管段設(shè)計(jì)采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆涵管,進(jìn)口端接引水明渠,末端接調(diào)壓井。涵管段全長1350m,承壓最大水頭8.0m,涵管內(nèi)徑2.8m,壁厚25cm,平底寬286cm,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)長度12.0m,共108節(jié),5處轉(zhuǎn)彎和連接段。
為了能確保有壓涵管的施工質(zhì)量及施工進(jìn)度,通過多種方案對比,項(xiàng)目最終采用了內(nèi)外模整體式鋼模臺車方案。通過施工過程中對鋼模臺車結(jié)構(gòu)、混凝土和鋼筋施工工藝的改進(jìn),有效解決了大直徑薄璧有壓混凝土涵管的施工難題。提高了生產(chǎn)效率,按期完成施工并節(jié)約工程成本約180萬元。
1、有壓涵管施工難點(diǎn)
1.1結(jié)構(gòu)尺寸大,施工質(zhì)量控制要求高、難度大
涵管的大直徑(內(nèi)徑2.8m)、薄壁結(jié)構(gòu)(壁厚0.25m)、單節(jié)長度長(12m)和有壓防滲的要求制約了涵管只能采取現(xiàn)澆的方式施工單節(jié)必須一次澆筑成型,施工難度大,質(zhì)量要求高。
除了滿足混凝土工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范外,業(yè)主和設(shè)計(jì)方對有壓涵管質(zhì)量要求高,當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重蜂窩、露筋等質(zhì)量問題時(shí),涵管將做報(bào)廢拆除處理。涵管采用薄壁、全圓斷面型式,如何控制砼澆筑質(zhì)量及施工外觀質(zhì)量,是工程施工的一個難點(diǎn)。
1.2工期相對緊迫
老撾地處東南亞,雨季降雨量大、持續(xù)時(shí)間長,基本不具備涵管施工條件,如要在雨季施工,則需大量增加投入成本。按施工進(jìn)度計(jì)劃分析,涵管段施工屬于施工處于項(xiàng)目關(guān)鍵線路中的關(guān)鍵點(diǎn)上,它的施工質(zhì)量與進(jìn)度,直接影響著項(xiàng)目能否提前發(fā)電和按時(shí)移交。
本項(xiàng)目有壓涵管段施工計(jì)劃工期為兩個旱季完成施工,即總體工期安排中的第二、第三個旱季。計(jì)劃工期約365天,扣除節(jié)日、天氣及其他因素影響,要求平均每3天需完成一節(jié)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)(12m)。如果按照常規(guī)普通內(nèi)外全散板支模澆筑方式進(jìn)度需要8-10天才能完成一個標(biāo)準(zhǔn)節(jié),要滿足上述工期要求需要布置4個以上工作面同時(shí)施工才能滿足,工期壓力非常緊迫。
2、大直徑涵管國內(nèi)外施工現(xiàn)狀
當(dāng)前國內(nèi)外大直徑輸水涵管型式除現(xiàn)澆混凝土涵管外、還包括HDPE管和鋼波紋管內(nèi)襯等型式。但由于老撾地處內(nèi)陸,無相應(yīng)生產(chǎn)廠家,且交通條件差,長距離運(yùn)輸大直徑成品管材極不經(jīng)濟(jì);
當(dāng)前國內(nèi)外現(xiàn)澆混凝土涵管模板主要成熟型式包括:內(nèi)外桁架加散板型式、針梁內(nèi)模與桁架加散板外模型式,而內(nèi)外模整體式臺車相關(guān)應(yīng)用及檢索到的資料極少。
內(nèi)外桁架加散板型式方案雖然可以同時(shí)開展多個工作面確保工期,但需大量增加施工人員和模板加固周轉(zhuǎn)材料,架立鋼筋、對拉鋼筋等輔材以及后續(xù)拉筋頭止水處理等工程量大,不經(jīng)濟(jì)。同時(shí)由于整體性不好,質(zhì)量控制難度大,及存在安全風(fēng)險(xiǎn)。針梁、內(nèi)模與桁架加散板外模方案至少需投入兩套模板,作業(yè)人員、周轉(zhuǎn)材料用量相應(yīng)增加,也需采用架立鋼筋、拉桿等輔材,消耗量同內(nèi)外桁架加散板型式方案一樣較大。
3、內(nèi)外模整體式鋼模臺車制作方案
3.1臺車模板結(jié)構(gòu)
3.2臺車設(shè)計(jì)方案說明
臺車內(nèi)外模板按照標(biāo)準(zhǔn)節(jié)長度設(shè)計(jì),長度為12m,其余尺寸也與涵管尺寸對應(yīng)。臺車外模行走均由電機(jī)控制,行走速度為5米/分鐘;外模模板在水平方向可調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍為0-80mm;模板的定位與脫模采用液壓系統(tǒng)控制。臺車內(nèi)模采用針梁模板型式,模板的相對移動采用卷揚(yáng)機(jī)卷動控制,卷揚(yáng)機(jī)鋼絲繩線速度為3.3米/分鐘,移動減速采用電機(jī)減速驅(qū)動;脫模時(shí)內(nèi)模針梁固定不動,模板的脫模及升降采用液壓控制油缸實(shí)現(xiàn);模板及針梁設(shè)置有30mm間隙,兩者的控制采用兩套獨(dú)立液壓系統(tǒng),在砼澆筑施工時(shí)相對固定;
4、試驗(yàn)段施工問題及改進(jìn)措施
項(xiàng)目結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)行試驗(yàn)段施工,即在設(shè)計(jì)線路上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)節(jié)的施工,拆模后進(jìn)行質(zhì)量檢查,分析缺陷產(chǎn)生原因,改進(jìn)施工設(shè)備和工藝。
4.1試驗(yàn)段施工質(zhì)量問題分析
試驗(yàn)段拆模后,現(xiàn)場檢查情況如下:蜂窩麻面較多,面積占內(nèi)表面積達(dá)5%左右;出現(xiàn)局部露筋,面積累計(jì)達(dá)0.5m2;缺陷出現(xiàn)部位均位于外模相鄰下料窗口之間的涵管內(nèi)壁反弧段部位。無貫穿性洞、隙等影響使用功能的質(zhì)量缺陷。
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際檢查情況,引起質(zhì)量缺陷的主要原因是“骨料離析”和“漏震”, 分析施工工藝、施工設(shè)備和相關(guān)資料,確認(rèn)末端原因如下:外模作業(yè)窗口設(shè)置不足:窗口不足,間隔過大,導(dǎo)致混凝土入倉后平倉距離遠(yuǎn),導(dǎo)致骨料集中,同時(shí)無法確保軟軸震搗器震搗到位,作業(yè)人員“盲震”,漏震情況無法避免;混凝土坍落度不夠:流動性不足,反弧段混凝土充盈不足;混凝土入倉跌落高度大,造成一定程度骨料離析;根據(jù)設(shè)計(jì)單位意見和施工規(guī)范,對試驗(yàn)段缺陷部位進(jìn)行缺陷處理。
4.2鋼模臺車改進(jìn)措施
為了改善上述問題,針對鋼模臺車增加作業(yè)窗口和設(shè)置簡易溜槽。
1)增加作業(yè)窗口
在現(xiàn)有兩排操作窗口,即入倉、振搗窗口,在此基礎(chǔ)上增加兩排操作窗口,為確保外模板剛度,和現(xiàn)有窗口呈梅花形布置,并設(shè)置加勁肋。增加窗口,縮短了相鄰窗口間距,便于振搗器振搗和觀察。同時(shí),由于窗口也用于入倉,減小了跌落高度,有利于避免粗骨料集中。
2)設(shè)置簡易溜槽
采用簡易溜槽,混凝土入倉時(shí),設(shè)置小型溜槽,避免離析
5、內(nèi)外模整體式鋼模臺車施工工藝
經(jīng)過現(xiàn)場試驗(yàn)段施工改進(jìn)工藝后,最終確定內(nèi)外模整體式鋼模臺車施工工藝流程為:鋼模臺車初次組裝→內(nèi)模就位→鋼筋綁扎→外模就位→混凝土入倉、振搗→外模移出→內(nèi)模移出→養(yǎng)護(hù),且在涵管施工中需要把控關(guān)鍵混凝土入倉、振搗施工工序,確保涵管施工質(zhì)量。
1)臺車初次組裝
臺車初次組裝在廠家人員指導(dǎo)下完成,主要配合設(shè)備為25t汽車起重機(jī)一臺。
2)內(nèi)模就位
內(nèi)模通過液壓裝置、連接件與針梁框架連接,通過絞盤裝置,在針梁支撐下實(shí)現(xiàn)平移。同時(shí),針梁也可以內(nèi)模為支撐進(jìn)行平移,從而實(shí)現(xiàn)已澆筑管節(jié)的內(nèi)模脫模。每次鋼筋綁扎之前,內(nèi)模表面需進(jìn)行清理,并涂刷脫模劑。
3)鋼筋綁扎
鋼筋在加工場加工成型,根據(jù)管內(nèi)外環(huán)筋的曲率制成環(huán)形鋼筋彎曲平臺,并利用平臺制作環(huán)筋,運(yùn)輸車運(yùn)至現(xiàn)場安裝。在綁扎中首先在內(nèi)模頂部設(shè)置1排架立鋼筋,且鋼筋間距1m,并在架立鋼筋上固定縱向鋼筋,然后再進(jìn)行內(nèi)環(huán)環(huán)向鋼筋綁扎。
4)外模就位
外模經(jīng)液壓裝置和連接件與外模框架相連,外模框架采用軌道式行走機(jī)構(gòu),由絞盤裝置牽引,實(shí)現(xiàn)平移。
鋼筋綁扎完成,經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收通過,進(jìn)行外模就位操作,外模同樣需涂刷脫模劑。
5)混凝土入倉、振搗
混凝土在拌和站拌制,采用泵送二級配混凝土,碎石骨料最大粒徑20~40mm,要求和易性良好,坍落度13~15cm。混凝土由攪拌車運(yùn)至現(xiàn)場,混凝土泵送車泵送井操作窗口入倉,且需要控制混凝土澆筑的速度,且為了避免大體積混凝土澆筑后出現(xiàn)溫度裂縫,需要采取分層澆筑方式,且需要控制兩層混凝土澆筑時(shí)的間隔時(shí)間,分層厚度40cm,入倉速度不大于6m3/h。同時(shí),在澆筑混凝土后,需要采用插入式軟軸振搗器振搗,確保混凝土涵管結(jié)構(gòu)的密實(shí)度。
6)外模移出
在混凝土澆筑完成后,養(yǎng)護(hù)12h后,采用人工拆除模板堵頭,并在拆除過程中需要注意保護(hù)橡膠止水帶,避免撕裂止水帶,影響止水效果。然后移出外模,先松開橫向千斤頂,并利用橫向油缸使得模板與混凝土脫離,實(shí)現(xiàn)外模脫離混凝土的目的。
7)養(yǎng)護(hù)
涵管內(nèi)壁采用涂刷養(yǎng)護(hù)劑養(yǎng)護(hù),外壁采用覆蓋土工布、灑水養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)期不小于7天。
4 澆筑工序質(zhì)量控制要點(diǎn)
1)入倉速度:嚴(yán)格控制入倉速度,在不產(chǎn)生冷縫前提下,宜慢不宜快,具體控制要求為:底部1/3部位(按斷面的垂直高度方向),砼入倉時(shí)間不小于3小時(shí);中部1/3部位,砼入倉時(shí)間不小于2小時(shí);頂部1/3部位,砼入倉時(shí)間不小于1小時(shí);
2)入倉方式:利用操作窗口,由泵送軟管,依次、循環(huán)入倉,不得間隔(窗口)入倉或單窗口集中入倉。
3)振搗:作業(yè)人員佩戴照明頭燈,在可視狀態(tài)下進(jìn)行振搗和觀察,避免漏振、過振,確保振搗質(zhì)量。
6、工藝效益分析
經(jīng)實(shí)踐證明,內(nèi)外模整體式鋼模臺車(包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和改進(jìn)、施工成套技術(shù)和工藝)與同類研究和技術(shù)進(jìn)行比較,有以下優(yōu)勢:
能滿足保障現(xiàn)澆涵管外觀尺寸的剛度要求,由于模板整體性好,外觀質(zhì)量有保障。本項(xiàng)目有壓箱涵施的外觀尺寸合格率為100%;在滿足現(xiàn)澆抗浮力需求基礎(chǔ)上設(shè)備總重更合理, 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的臺車總重量約100t。施工周期短,工效高,每節(jié)涵管(12m)施工標(biāo)準(zhǔn)周期為3天。
質(zhì)量有保障,因下料窗口改進(jìn)更合理,有利于控制施工質(zhì)量,采用該工藝實(shí)施后,有壓箱涵分部工程合格率100.0%,優(yōu)良率87.6%。
施工成本節(jié)約,在本項(xiàng)目只需投入一套設(shè)備即可滿足工期要求,同時(shí)能節(jié)省架立鋼筋、拉桿等輔助材料用量,節(jié)省模板加固周轉(zhuǎn)材料的用量及損耗,降低了支模人工成本,收益遠(yuǎn)大于鋼模臺車的加工費(fèi)用。
7、結(jié)論
綜上所述,內(nèi)外模整體式鋼模臺車具有針對性強(qiáng),使施工變得簡單,且質(zhì)量易于控制,還能極大地節(jié)約施工成本,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益與顯著的社會效益,主要創(chuàng)新點(diǎn)有:在現(xiàn)澆非預(yù)應(yīng)力大直徑有壓混凝土輸水涵管中,應(yīng)用內(nèi)外模整體式鋼模臺車,可加快施工進(jìn)度,降低施工成本,質(zhì)量、安全有保障;改進(jìn)了鋼模臺車結(jié)構(gòu),并提出了未來臺車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的思路,除整體剛度和性能符合要求之外,還必須滿足混凝土澆筑工序質(zhì)量控制的要求。
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