摘 要:干式電流互感器具有無瓷、無油、無氣的結構特點,以及絕緣特性好、維護工作量小、便于安裝等特點得到越來越廣泛的應用。但隨著投運年限增長,衡陽供電公司在運的干式電流互感器出現問題較多,比如二次絕緣顯著下降、電容屏部分擊穿、本體或末屏受潮、本體及接線柱發熱等。通過對典型缺陷的分析總結,對以后干式電流互感器檢修維護、改造換型有一定參考價值和指導意義。
關鍵詞:干式電流互感器;典型缺陷;分析總結
中圖分類號:TM452 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)29-0122-02
1 前 言
隨著高新科技在電力系統的應用,出現了許多新的電氣設備,干式電流互感器就是典型代表。它主要由一次繞組、二次繞組、箱體、硅橡膠傘裙等組成。一次繞組由一次導體、接線端子、鋼性骨架、絕緣層、電容屏、外護套硅橡膠傘裙及末屏引出線構成;二次繞組在環形鐵芯上,套裝在一次繞組的地屏范圍內,處于地電位;箱體既是整個電流互感器的支撐,又嵌裝二次繞組。但近幾年,隨著投運年限增長,在運110kV干式電流互感器出現問題較多。
2 典型缺陷及實例分析
2.1 主絕緣電容屏部分擊穿甚至整體損壞
2009年8月7日,110kV××變電站504間隔A相TA爆炸。炸裂最嚴重的部位為P1、P2兩側的最下一級硅橡膠傘裙與底座箱體之間(如圖1所示),P1側第1、2級傘裙之間也炸裂并露出內部電容芯子,底座箱體上有多處電弧灼燒形成的孔洞,爆炸TA四周散落著大量聚四氟乙烯薄膜及金屬箔碎片,整個TA的硅橡膠傘裙已經被熏黑,燃燒物滴落到地面將部分草皮燒毀,TA底座的二次接線盒內未見異常。爆炸互感器型號為SRLGU,2001年出廠。
在對該間隔另外兩相TA進行介損試驗時,發現A相介損及電容量異常,介質損耗達0.8%(標準≤0.05%),電容量269pF(銘牌值249pF),增長8%。
該TA進行了解體后發現,箱底有油跡,存在硅油滲漏的現象,其主絕緣密封性已破壞。零屏已被擊穿,有放弧痕跡。分析為該電流互感器是在長期的運行下,密封材料老化,密封不良導致內部侵入潮氣。潮氣中的自由離子在運行電壓下向兩端電極即零屏和末屏集中,使得零屏和末屏附近電場不均勻,發生局部放電,長期放電下造成零屏被擊穿。
2.2 二次繞組受潮引起絕緣下降
2016年7月專業巡視發現110kV××站502TA(穿墻套管TA)內外根部均存在明顯的開裂現象,套管根部密封膠全部開裂失效,內部密封墊圈外露,一旦進水或者受潮,很容易引起二次絕緣甚至主絕緣下降。2016年7月10日利用例行試驗機會更換了三相穿墻套管TA。該TA型號為SRLG2-110,2006年11月出廠。
取編號2006717穿墻TA作為樣本分析。解體前進行試驗,試驗數據見表1。
與該TA的歷次試驗數據進行比較,發現二次繞組絕緣有明顯下降,一次末屏介損超標。為了驗證穿墻TA的防水性能,對該TA根部進行了浸水試驗。
浸水24h后,對該穿墻TA進行了試驗。浸水試驗后,二次繞組及末屏絕緣下降明顯,部分二次繞組已失去絕緣,4S14S2二次繞組絕緣為0,2S12S2和3S13S2二次繞組絕緣僅0.3m,末屏絕緣僅為40.8m(<1000m)。短時間浸水對一次主絕緣幾乎沒有影響。該穿墻TA整體結構為:一次繞組由多層聚四氟乙烯絕緣電容屏組成,最外一層由末屏引出接地,二次繞組整體安裝在中間金屬桶內,金屬桶兩端由密封圈和密封膠進行密封。打開穿墻套管TA根部兩側端部封蓋,發現戶外側端蓋內部已經嚴重銹蝕,密封圈松脫老化,說明端部進水受潮時間較長。剝去戶外側傘裙,把一次繞組從金屬桶中間拉出,桶內可以看到二次繞組。拉出一次繞組后,傾斜中間金屬桶,有大量水流出,仔細檢查發現,中間二次繞組上部只有一層薄絕緣紙,內部銹蝕嚴重。只要套管根部兩端密封失效,二次繞組很容易受潮導致二次繞組絕緣下降甚至為零。
2.3 一次抱箍材質不佳開裂、改變比連扳發熱
由于干式TA內部改變比的結構原因,接觸點多達10多個,且接觸面積偏小容易發熱。迎峰度夏高負荷時期易出現嚴重發熱。主要原因為一次抱箍線夾金屬材質不佳,黃銅材質抱箍易發生開裂現象,開裂后導致導桿接觸不良引起發熱。
2.4 套管外護套根部開裂、頂部流膠密封不良受潮導致紅外檢測異常
運行接近10年的干式電流互感器外護套頂部普遍出現膠狀物滲出現象,極易造成雨水或潮氣侵入。部分套管外護套根部開裂,存在主絕緣及二次繞組進水的隱患。
2015年12月12日對220kV××變全站專業巡視時,精確測溫發現510電流互感器B相整體溫度異常,A相:15.3℃,C相15.1℃,但B相外硅橡膠外絕緣部分整體達到19℃,比正常相高4K。
該TA三相銘牌為:型號:SRLGU,出廠日期:2008年10月,編號:A)2008554、B)2008558、C)2008557,電容量:A)282pF、B)274pF,C)277pF。
2016年1月7日,對510電流互感器A、B兩相進行了診斷試驗,天氣:晴,溫度:12℃,濕度:70%,試驗結果見表2和表3。
從上述試驗來看,正常相A相數據正常,B相數據非常漂移,介質損耗因素變化超過0.003,試驗不合格。對B相電流互感器解體檢查發現一次繞組外部電容屏存在受潮,導致紅外檢測異常。
3 經驗總結和防范措施
通過以上案例可以看出110kV干式電流互感器的制造工藝技術還不成熟,根據上述設備安全隱患,建議:
(1)加強對干式電流互感器的專業巡視和紅外測溫工作,尤其是穿墻干式電流互感器,必要時可縮短停電試驗周期。
(2)停運的干式電流電流互感器,重新投運時除進行主絕緣試驗外,還必須對二次繞組和末屏絕緣試驗。
(3)全面排查在運干式電流互感器,根部是否存在開裂,如果嚴重開裂,結合停電例行試驗進行更換,必要時盡快停電更換。
(4)全面排查統計在運干式電流互感器,對運行年限較久(15年以上)的可以考慮列入公司技改儲備項目逐步全部進行更換。
(5)建議110kV及以上新建、增容、設備改造換型工程中不再選用干式電流互感器,優先選用油浸式電流互感器。
參考文獻
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[2]清華大學電機系.硅橡膠傘裙材料耐老化性能簡介[R].1998.
[3]王如璋,黃維樞.一種新型干式電流互感器[J].電力設備,2001,2(2):24~26.
收稿日期:2018-9-4
作者簡介:李日波(1983-),男,工程師、技師,碩士研究生,從事電氣試驗研究及管理工作。