陳 東
(上海汽車集團股份有限公司商用車技術中心,上海 200438)
AGM蓄電池為了增強極柱的耐腐蝕性,一般在極柱中添加錫合金,但是錫的合金材質偏軟,強度較低。極柱的鉛圈需要固定線束,對強度有要求,因此采用的是鉛銻合金。當極柱和鉛圈在鑄焊時將兩種材料進行熔合,但是因為極柱為鉛錫合金,鉛圈為鉛銻合金,兩種材料熔合時,熔合度不好,容易發生斷裂。一般情況下不會發生斷裂,但是當整車的振動量過大時,容易發生極柱斷裂的問題。本問題就發生在筆者所開發的一款大型SUV車型上。
筆者在上汽大通某車型的開發中,在整車路試時出現整車突然斷電的問題,此種情況對行車安全有著極大的影響。筆者通過對電池的解剖分析,發現蓄電池極柱斷裂了,如圖1所示,此案例在業內極其少見。

圖1 蓄電池極柱斷裂
針對于筆者遇到的蓄電池極柱斷裂的問題,因為在行業內極其少見,筆者首先進行了整車振動量采集分析。
通過在整車路試中進行數據采集,選取了典型工況,比利時工況。在比利時路上,蓄電池X向振動加速度高達5.2 g,超出標準3 g。圖2為蓄電池振動時域圖。但是整車開發已到OTS路試階段,并且整車也無相應優化措施,只能從蓄電池上進行加強。

圖2 蓄電池振動時域圖
目前整車上的振動都屬于隨機振動,為了更好分析振動情況,進行了頻域分析,如圖3所示。

圖3 蓄電池振動頻域分析
從整車振動采集分析上看,蓄電池振動已超出設計標準,并且屬于隨機振動。目前蓄電池的標準中均采用的是定頻的振動,并且只有Z方向的振動,因此需要采用其它振動試驗方法對此問題在臺架上進行復現,然后進行解決及驗證。我們通過對頻域信號進行分析,做出其功率譜密度曲線,然后乘以一定的倍數,得出的數據見表1。

表1 振動功率譜密度表
通過對比功率譜密度表,發現其與EN50342-1-2015版標準中的振動等級V4標準 (表2)極為相像。為了驗證覆蓋更多的車型,因此決定采用EN50342-1-2015版標準中的振動標準作為驗證的標準。

表2 EN50342-1-2015振動等級V4功率密度表
針對于蓄電池極柱強度的加強,有如下3種措施。
1)措施1:加長焊接深度,將極柱焊接深度由5~7mm提升至8~10mm。
2)措施2:更改極柱的錫含量,將錫的含量由3.5%提升至4.4%,讓極柱和鉛圈更好地熔合。
3)措施3:在集群處進行滴膠,固定集群,防止晃動,如圖4所示。

圖4 集群加膠
因為改進方案有3種,3種都有不同的水平,如果同時使用,會產生不同組合。為了找出最優的組合,進行了普式分析以優化方案,做出了4種組合,并加入溫度噪音因子。

表3 優化方案設計
按照3.2設計的方案,我們采用EN50342-1-2015進行了驗證,并且加入噪音因子溫度。N為噪音因子,N1為25℃,N2為70℃,A代表焊接深度,B代表錫含量,C代表加膠。驗證結果見表4。
通過驗證結果做出正交圖查看SN和β,如圖5所示。
從圖5a來看 (S/N),信噪比越大系統越穩健,所以選擇A1,B1/B2,C1;從圖5b來看 (β),β越大效果越好,所以選擇A1,B1,C1。綜上最優選擇是A1,B1,C1:焊接深度9mm+含錫量4.4%+點膠工藝。但是從圖形上看,對振動強度影響最大的因子為焊接深度因子。考慮到更改成本,最終選用增加焊接深度的方式。
筆者將改進后的樣品進行了整車路試,改進后的樣品可以完成完整的整車耐久路試,證明改進有效成功。

圖5 SN和β分析

表4 驗證結果
本文結合筆者遇到的整車路試過程中出現的蓄電池極柱斷裂的問題,采用了DFSS問題分析的思路和相應的分析工具,最終找到了最關鍵的因子,并且成功解決了問題。以最小的成本,找到最優的解決辦法,值得推廣。