董 蓓
(天津天鐵冶金集團有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)
隨著國家對環保越來越重視,新的《鋼鐵工業大氣污染物排放標準》已經頒布,將從2019年開始執行超低排放標準,這將嚴重限制鋼鐵企業的發展。為了滿足國家環保要求,必須處理燒結生產過程中主要污染物二氧化硫,未脫硫的燒結煙氣中二氧化硫排放濃度一般為400~1 500 mg/Nm3,有的甚至可以達到3 000 mg/Nm3左右。現在的《標準》對燒結新建裝備要求二氧化硫排放濃度為不超過160 mg/Nm3,而從明年開始將執行超低排放標準為35 mg/Nm3。因此,二氧化硫的排放作為重要內容,要求鋼鐵企業的燒結工序配備高效煙氣脫硫除塵裝置。
為積極響應國家環保要求,天津天鐵冶金集團煉鐵廠在2015年1月新建360 m2燒結機煙氣脫硫除塵裝置。本項目煙氣脫硫除塵工程采用福建龍凈“LJS燒結煙氣干法脫硫劑多污染物協同凈化工藝”。系統按照一機一塔全煙氣脫硫方案配置,共一套脫硫裝置,布置在預留的脫硫場地,從燒結主抽風機出口煙道引出到脫硫裝置入口,脫硫后的凈化煙氣引回燒結機煙囪。具體煙氣流程為“燒結機→機頭電除塵器→主抽風機→脫硫吸收塔→布袋除塵器→脫硫引風機→煙囪排放”。
干法脫硫系統由預電除塵器、吸收劑制備及供應、脫硫塔、物料再循環、工藝水系統、脫硫后除塵器以及儀表控制系統等組成,其工藝流程見圖1。

圖1 脫硫工藝流程示意圖
首先,從燒結過來的煙氣從底部進入吸收塔,高溫煙氣與吸收劑、循環脫硫灰充分預混合,進行初步的脫硫反應,之后煙氣通過脫硫塔進入循環流化床床體;物料在循環流化床里,產生激烈的湍動與混合,充分接觸,SO2充分反應。這種循環流化床內氣固兩相流機制,極大地強化了氣固間的傳質與傳熱,為實現高脫硫率提供了根本的保證。
在脫硫塔內設有噴水裝置,噴入的霧化水用以降低煙氣的溫度,使煙溫降至高于煙氣露點20℃左右,從而使得SO2與Ca(OH)2的反應更加充分。吸收劑、循環脫硫灰在文丘里段以上的塔內進行第二步的充分反應,生成副產物CaSO3·1/2H2O。煙氣在上升過程中,顆粒一部分隨煙氣被帶出脫硫塔,一部分因自重重新回流到循環流化床內,進一步增加了流化床的床層顆粒濃度和延長吸收劑的反應時間。
采用LJS燒結煙氣干法脫硫及多污染物協同凈化工藝,具有以下主要優勢:
LJS布置占地面積小,可最大限度利用現有場地進行靈活布置。LJS干法脫硫工藝布置占地面積僅為2 500 m2,可最大限度利用現有場地進行布置,節約用地。一燒屬于老廠新建改造項目,場地十分狹窄,采用LJS干法脫硫才能滿足項目的場地要求。
LJS干法脫硫系統適應入口SO2變化,調節靈敏,反應快,在高濃度時只要增加吸收劑的加入量即可滿足提高脫硫效率的要求,因此在變化范圍中,脫硫系統的SO2排放穩定小于100 mg/Nm3,甚至達到30 mg/Nm3。
我廠360 m2燒結機的煙氣量波動很大,采用清潔煙氣再循環自補償措施,煙氣量大范圍變化上有良好的操作彈性,特別適合煙氣負荷變化大的燒結工況。在實際使用中,即使煙氣量差別很大,脫硫系統運行十分穩定,由于設有清潔煙氣再循環自補償措施,因此沒有出現任何塌床的情況。說明脫硫系統在煙氣量大范圍變化上具有良好的操作彈性,特別適合煙氣負荷變化大的燒結、球團工況。
干法脫硫反應的核心是吸收塔,龍凈干法吸收塔的反應機理為循環流化床,塔內部無任何構件和積灰面,內部不需要任何檢修,運行維護的工作量和工作強度很小,有利于生產運行。
塔內煙氣流速約5 m/s,煙氣與脫硫劑的接觸時間大于8 s以上,有利于保證脫硫效率和脫硫灰水分的充分蒸發,提高整個系統的可靠性。另外,長達8 s的接觸時間為高脫硫率提供了保證。
LJS工藝配置為反應器+布袋除塵系統,在脫除SO2的同時,可同步幾乎100%高效脫硫SO3、HCL HF、重金屬、RSF等物質,同時還預留了可同時脫除二噁英、NOx的能力,因此無需考慮今后由于環保要求提高,脫硫系統需要面臨二次投資和改造的問題。
LJS工藝可以脫除幾乎全部的SO3、HCL、HF,酸露點溫度得到有效降低,而且反應溫度及排煙溫度均高于露點溫度15℃以上,系統及下游的煙道、煙囪無需防腐,不存在脫硫系統內部或煙囪內部出現結構安全隱患,且排煙溫度高,排煙溫度一般不低于75℃,無需煙氣再熱。可利用現有新建煙囪排放排煙也可以得到很好地擴散。
目前,脫硫系統的排放指標優于國家的最新環保標準,通過肉眼無法看到煙囪出口排放煙,因此整個系統視覺效果很好,社會公眾的認可度高。
LJS干法脫硫沒有廢水產生,所有物料輸送過程均為密封,而且對外排灰塵點都設置獨立的布袋除塵系統,沒有二次污染的問題。
LJS干法脫硫副產物為干粉狀,方便在灰倉內儲存,用普通的白灰罐車即可進行運輸。LJS干法脫硫副產物為干粉狀,呈現堿性,可以很好地固化重金屬等污染物,通常可以用于鋪路、礦井回填等,同時也可以與制磚、制陶粒等較高經濟價值進行綜合利用。
LJS干法脫硫采用專門的石灰消化器,消化生成的消石灰直接喂入到脫硫塔內,中間環節少、系統簡潔。消化器運動部件少,維修較方便。
脫硫工藝消耗品參數以含硫量1.2%煤,2×300 MW機組為例,見表1。

表1 干法與濕法脫硫技術的對比
天津天鐵冶金集團煉鐵廠360 m2燒結機煙氣脫硫除塵裝置于2014年4月20日建設,2015年1月25日投產,經過3年多的連續穩定運行,與燒結機的同步率達100%。其脫硫及除塵效果良好,經過脫硫后排放的煙氣SO2濃度在20 mg/Nm3以內,脫硫效率達到97%以上,出口粉塵排放濃度在10 mg/Nm3以內。與350 m2燒結機濕法煙氣脫硫相比,本脫硫裝置具有同步率高、自動化水平高、脫硫效率高及穩定性高等優點,年經濟效益達到823.9萬元。目前,由于煙氣循環流化床干法脫硫技術的現場改造適應性較強,現已在鋼鐵燒結、球團、電廠鍋爐、玻璃窯爐、炭黑等領域得到了廣泛的應用。