杜 陽
(江西銅業集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠動力車間制氧工段4#制氧機為10000Nm3/h空分設備,2002年12月正式投產。機組采用氮水預冷系統、分子篩吸附凈化系統流程、增壓透平膨脹機、規整填料塔和全精餾無氫制氬技術。4#制氧機氮水預冷系統即空氣預冷系統,主要由空冷塔、水冷塔、冷凍機、4臺水泵、調節閥和儀電控等部件組成。氮水預冷系統是深冷空分生產裝置中的一個重要組成部分,它位于空壓機系統和分子篩吸附系統之間,用來降低高溫壓縮空氣的溫度[1],同時通過水洗滌除去空氣中的硫化物等易使分子篩中毒的化合物,使空氣達到一定要求后進入分子篩吸附系統[2]。氮水預冷系統的冷卻效果直接影響著分子篩凈化系統、主換熱器的工作負荷,空氣出空冷塔的溫度高,分子篩的吸附負荷增加[3],會導致更高的再生能耗,同時空氣進主換熱器溫度的升高,使得換熱器的負荷增加[4],從而對整套機組的運轉周期、運轉成本造成重大影響。
氮水預冷系統中空氣冷卻塔為裝有2層填料的填料塔,壓縮空氣(約90~110℃)送入空氣冷卻塔底部,由下往上穿過各填料層,被從上往下的冷卻水和冷凍水冷卻,并同時洗滌空氣中部分氧化物、氮化物、二氧化硫、氯離子等有害雜質,最后穿越頂部捕霧用的絲網分離器,進入分子篩純化系統,出空冷塔空氣的溫度T1約為8~12℃。
進入空冷塔的冷卻水分為2段??绽渌露螢檠h水水泵來的冷卻水,經常溫水泵加壓至1.4MPa進入空冷塔中部,與由頂部流下來的冷凍水匯合自上而下出空冷塔回循環水的涼水塔。上段冷凍水是由循環來的冷卻水,經水冷卻塔與由分餾塔來的多余的純氮及污氮熱質交換冷卻后,由冷凍水泵加壓至1.5MPa后進入冷凍機,出冷凍機水一部分去空冷塔上段,另一部分去增壓機后冷卻器,換熱后回冷凍水泵進口或循環水回水管[5]??諝忸A冷系統工藝流程簡圖如圖1所示。

圖1 空氣預冷系統流程簡圖
(1)氣候環境。貴溪市屬于亞熱帶季風性濕潤型氣候,潮濕高溫,又有電廠、化肥廠等工業企業排放煙塵、SO2等大氣污染物,降雨時SO2等溶于水形成酸雨,加重了水質酸性。
(2)循環水溫。循環水溫度升高對空分系統影響明顯,在南方尤甚,特別是高溫季節(空氣濕度經常超過80%),冷卻塔換熱效果差導致循環水溫度上漲影響空分系統運轉。隨著空氣進分子篩溫度的上升,分子篩的吸附效果變差,從而影響整個空分系統的安全運行,空分系統產量被迫降低[6]。
(3)循環水質。常見問題為硬度過高,容易結垢,從而導致冷凍機冷凝器因管路結垢達不到應有的制冷量;在填料、塔板或者捕霧器上結垢會增加塔的阻力[7],從而加大能耗。常見的垢成分有: 碳酸鈣、硫酸鈣、磷酸鈣、鎂鹽和硅酸鹽[8]。
(1)空冷塔與水冷塔內的散堆填料破損、填料壓板破損、分布器堵塞造成塔內氣、水介質分布不均勻,換熱不完全,塔內阻力上漲,從而造成空冷塔、水冷塔運行效率下降,機組整體能耗上升。
(2)噴淋水量、噴淋設備結構、設備的傳熱傳質效率等影響因素。其中關鍵的因素是水氣比,即噴淋水量與氣體流量的比值[9]。水氣比小,水與氣之間的接觸少,傳質傳熱條件變差。水氣比大,氮氣和空氣量一定,水過多既造成浪費又容易發生氣體帶水事故[10]。
若循環水補充水閥7不開,冷凍水泵3或4在運行過程中容易出現汽蝕,引起冷凍水流量波動,影響空氣出空冷塔溫度,從而造成整個系統工況的不穩定。通過分析發現,水冷塔底部出口管道管徑DN80相對較小,無法滿足冷凍水泵水量需求是引起水泵汽蝕的主要原因,因此在運行過程中需要通過循環水補充水閥7來補充水量,滿足冷凍水泵用水需求。而循環水T4水溫為25℃左右,遠遠高于經過氮氣冷卻的水冷塔底部水溫度T3,從而造成冷凍水泵出口水溫升高,冷凍機負荷增大,系統能耗上升。
循環水補充水閥7開啟后,分流一部分循環水,去水冷塔循環水流量減少,水冷塔液位下降,促使水冷塔液位調節閥開大,增加補充水量,保證水冷塔液位正常。由于水冷塔液位調節閥6前后管道管徑為DN80,相對較小,另外自動調節閥反饋調節過程中有一定的延遲性,從而造成水冷塔液位波動大的現象。水冷塔補充水量波動造成水冷塔內水氣比波動大,不利于充分發揮氮水預冷系統的作用。
空氣預冷系統冷凍機為水冷式螺桿冷水機組,擁有3臺壓縮機,根據冷凍水溫度自動調節壓縮機負荷。目前冷凍機組主要存在以下兩方面故障:
(1)冷凝器結垢,造成冷凍機制冷量降低冷凍水溫度升高,從而空冷塔出口空氣溫度升高,增大分子篩系統及主換熱器工作負荷。
(2)冷凍機壓縮機故障,冷凍機2#壓縮機無法啟動,3#壓縮機只能滿負荷啟動。當冷凍水溫度高過設定溫度而1#壓縮機滿負荷運行時,3#壓縮機自啟動,降低冷凍水溫度;當冷凍水溫度低于設定溫度時,3#壓縮機自動停止運行,1#壓縮機自動調整負荷來冷卻水。3#壓縮機的頻繁啟停導致冷凍水溫度波動增大,空冷塔出口空氣溫度波動增大,造成后續整體工況波動增大。
在確保循環水壓力不低于正常要求0.3MPa的前提下,開大循環水回涼水塔上部回水閥,關小下部回水閥,開大涼水塔頂部冷卻風機,從而降低循環水溫度。較往年同期比較循環水溫度大約降低3℃,使得1系統3套機組1#、2#、4#制氧機能耗降低。
制定循環水水質管理制度,定時安排工作人員提取循環水水樣進行化驗,并做好記錄,增設在線pH測點,及時掌握循環水水質情況,確保設備長周期正常運轉,循環水水質管理表如表1所示。目前循環水水質良好,能確保pH值7~8.5,濁度<15。

表1 循環水水質管理表
(1)2016年4月機組停機定修期間,將水冷塔液位調節閥6前后管道和水冷塔底部出水管道更換為DN100管徑管道,管道最大水流量約為以前的1.5倍,預冷系統管路改造圖如圖2所示。
(2)改造后閥7不開啟而小泵無汽蝕情況,水冷塔液位調節閥保持在50(±3)%開度即可保證水冷塔液位穩定在1300(±100)mm,水冷塔內水氣比穩定,氮氣與水換熱效果更好。
(3)水冷塔底部出水溫度T3由10(±2)℃降低至8(±1)℃,而且水冷塔底部出水溫度較改造前更加穩定,從而降低冷凍機負荷,并使得冷凍機負荷跟蹤調節范圍縮小。冷凍機不啟動的情況下,空氣預冷系統冷卻效果也能保證空冷塔出口溫度維持在12(±2)℃,極大地降低了機組運行成本。
(4)清洗冷凍機冷凝器確保冷凍機制冷量。制定冷凍機維護措施,冷凍機連續運行時間超過半年則需對冷凍機制冷效果進行分析,確保冷凍機能夠正常工作或備用。
(5)更換冷凍機2#、3#壓縮機,確保冷凍機能根據冷凍水溫度自動調節壓縮機運行負荷,實現冷凍水溫度穩定,確??绽渌隹诳諝鉁囟炔▌訙p小。

圖2 空氣預冷系統管路改造圖
在實際生產中故障的發生發展往往具有“蝴蝶效應”,由于管道設計存在的缺陷,引發冷凍水泵汽蝕;水冷塔液位波動、水冷塔內水氣比失衡導致水冷塔冷卻效果差,冷凍機、分子篩凈化系統和主換熱系統負荷大等一系列問題。通過仔細分析找到故障源頭,從而制定有效措施——降低循環水溫、改善循環水質、更換合適管徑管道、更換故障壓縮機,極大地提升了空氣預冷系統的工作能力。目前在預冷系統冷凍機不運行的情況下,仍然能夠保證空冷塔出口溫度維持在12℃左右,不僅確保空分系統的穩定運行,而且節約了運行成本。