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某款變速器中間軸斷軸失效分析

2019-01-15 03:46:46程森馬卓宋萌萌王成清
汽車零部件 2018年12期
關鍵詞:實驗

程森,馬卓,宋萌萌,王成清

(浙江萬里揚股份有限公司,浙江金華 321025)

0 引言

軸類零件失效與其設計剛性、材料、熱處理工藝以及載荷等密切相關。對失效工件進行相關分析,并進行適當優化,達到使用要求,是產品質量問題處理的最基本手段。文中即通過對失效工件的宏觀、微觀分析、理論計算后,擬出初步對策,并進行實驗驗證,確定最佳的解決方案,形成解決此類型故障的思路和方法,供同行參考。

1 材料和熱處理工藝

某款變速器中間軸爬坡擋處在臺架實驗進展到標準要求的25%時出現斷裂情況。此中間軸材料為20CrMnTiH材料,采用滲碳淬火熱處理方法,要求“硬化層深0.7~1.1 mm,表面硬度58~63HRC,心部硬度33~45HRC”。

2 理論計算模型的建立和計算

該款變速器基于MASTA計算模型2D視圖如圖1所示,計算條件如表1所示。

圖1 MASTA計算模型

表1 7TS60-WLY-100變速器MASTA計算輸入條件

計算結果如表2—表3所示。

結論:從計算的結果與同類產品的對比看,爬坡擋齒輪副接觸疲勞強度相對偏弱;中間軸疲勞強度相對偏弱。

3 臺架實驗結果與討論

3.1 宏觀斷口形貌

經過臺架實驗,爬坡擋運行55~60 min(進展約25%)后,出現中間軸斷裂,其余擋通過臺架實驗。

端裂位置發生在圖1所示中間軸的截面B,嚙合齒面未出現明顯的點蝕現象,端面比較平齊。斷裂件如圖2所示。

圖2 中間軸斷裂位置與斷裂處端面形狀

3.2 熱處理金相分析

表面硬度: 61.5HRC;心部硬度: 39HRC;硬化層深: 0.916 mm;M+Ar:3級;K:1級;非M:0.012 mm。

結論:符合要求。

3.3 材質光譜分析

經對故障件進行材質光譜分析,其各元素成分如下:

αC=0.221%,αSi=0.279%,αMn=0.922%,αP=0.008 2%,αS=0.008 8%,αCr=1.089%,αMo<0.010%,αNi=0.008 5%,αCu=0.031%,αAl=0.042%,αFe=97.20%。

結論:對照20CrMnTiH材料組織成分,符合要求。

4 原因分析與改進措施

從上述理論計算,和金相、組織分析來看,中間軸斷裂比較異常,而且斷裂面并非發生在最薄弱的截面A處,斷口比較整齊,屬于脆性斷裂。

經過總結分析,原因初步鎖定為:軸的剛性不足,加載時軸產生了撓曲,造成爬坡擋齒輪副嚙合時接觸不良,其接觸面集中在爬坡擋齒輪副的截面B側,所以中間軸截面B附近局部壓力大,首先局部被“啃傷”,進一步削弱了中間軸此處的強度,然后造成斷裂。

針對以上原因分析,制定改進措施如下:

(1)增加硬化層深度,硬化層深由0.7~1.1 mm,提升一個規格,調整為1.0~1.3 mm;

(2)對二軸爬坡擋齒輪進行齒向“錐形”修形,改善加載后嚙合時的接觸狀態。通過MASTA計算后的修形量如表4和圖3所示。

表4 爬坡擋齒輪微觀修形參數

圖3 通過MASTA計算的修形量

5 試驗與驗證

實驗方法:采用機械封閉變速器疲勞強度試驗臺,兩臺變速器背靠背安裝,靠加載電機一側的為主試箱,另一臺為陪試箱。加載電機對主試箱的輸入扭矩為480 N·m,轉速為1 680 r/min 。

實驗狀態及對應結果如表5所示。

經試驗結果顯示,L4狀態最佳。

表5 實驗狀態及對應結果

6 結論

對于類似此例變速器中間軸斷裂問題,主要是由于齒面載荷分布異常形成了中間軸上的強度缺陷,從而導致異常斷裂。因而解決問題的最佳思路是通過“加深軸的硬化層深度”以及“對嚙合齒輪進行齒輪修形”,以提高齒面的實際強度和受力時的嚙合狀態,避免失效問題的產生。加深軸的硬化層深度時,也不得過深,要考慮齒頂淬透的危險。

齒向修形時,首先要注意修形方向,如此例中由于中間軸最大撓曲量在中部,故修形后,初始未加載嚙合時,嚙合面接觸在A側,加載后才可保證A-B側整個齒面基本全嚙合;其次要注意修形量,修形量與載荷強相關,一般是先通過MASTA進行修形模擬計算,再通過臺架實驗進行驗證,并通過觀察臺架失效件的齒輪嚙合面的接觸處磨損情況,進行微調得出最佳修形量。

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