李炳
摘? 要:石灰石-石膏濕法脫硫方法是目前我國燃煤電廠最主要的脫硫方法,pH值是影響脫硫效率和脫硫系統(tǒng)正常運行的重要參數(shù),該文從多方面闡述了pH值對脫硫系統(tǒng)的影響,對不同鍋爐負荷下石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)吸收塔漿液pH值控制進行了詳細研究和討論,結果表明:在鍋爐負荷高低變化明顯、穩(wěn)定的石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)中,可以通過高pH與低pH交叉運行方式來進行控制,既能保證脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,又能在一定范圍內節(jié)能降耗,但應通過實際計算來衡量不同運行方式的能耗情況。
關鍵詞:濕法脫硫;pH;超低;漿液
中圖分類號:X701? ? ? ? 文獻標志碼:A
0 引言
當前,我國正面臨著嚴峻的大氣污染問題,為了減輕環(huán)境污染,近幾年來,國家實施了多種政策。2011年,我國頒布了被稱為史上最嚴的《火電廠大氣污染物排放標準》;2013年,國務院印發(fā)了《大氣污染防治行動計劃》,環(huán)保部頒布了《關于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》,大氣污染物排放標準上了新臺階;2014年,國家發(fā)改委、環(huán)保部、能源局聯(lián)合頒布《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》,對燃煤電廠大氣污染物排放提出了更高的標準,超低排放正式拉開序幕;2015年,環(huán)境保護部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》,超低排放改造進度大幅加快;2017年“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”被寫政府工作報告中,標志著國家對大氣污染的治理進入了新階段。
截至2018年底,我國煤電超低排放機組已超8億千瓦,其中石灰石濕法脫硫系統(tǒng)占比超過90%。在該脫硫系統(tǒng)中,pH值是影響脫硫效率和二氧化硫吸收反應的重要參數(shù),國內對于pH值的研究,大多集中在最佳運行pH值以及自動控制等方面,研究認為吸收塔的pH應保持在4.8~ 6.0。近幾年燃煤煤質變化快,高硫份煤種多,火電負荷率變化大、調峰機組日益增多,針對以上情況尤其特殊工況下的研究較少。
1 pH值對脫硫系統(tǒng)的影響
1.1 pH值對漿液中SO2存在形式的影響
在濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中,SO2被吸收后,生產的離子存在形式有3種:H2SO3、HSO3-及SO32-。在不同的pH值下,不同離子的摩爾分率不同。pH值低于2.0 時,被吸收的SO2大多數(shù)以H2SO3 的形式存在于液相中。pH值在4~5.5時,被吸收的SO2主要是HSO3-形式存在,這種離子能為CO32-擴散過程提供H+,從而有力地促進水解過程,提高了石灰石的溶解速率。但當pH值大于6時,HSO3-的摩爾分數(shù)急劇下降,而SO32-的摩爾分數(shù)急劇上升,由于SO32-不能提供H+,對石灰石的溶解過程不能起增強作用,因此pH值大于6.0后,石灰石溶解速率明顯減慢,吸收塔系統(tǒng)內石灰石含量急劇增加。
1.2 低pH值對脫硫系統(tǒng)的影響
較低的pH值對于石灰石的溶解是有利的,能夠在一定范圍內提高溶解度,降低原料成本,也能保證石膏的品質。但是,在pH較低情況下,會增大液膜傳質阻力,降低總傳質系數(shù),導致對SO2的吸收效果會大大降低。pH值小于4.8時,SO2吸收就會收到抑制,pH值小于4.0時,漿液幾乎不能吸收SO2了。低pH值也會加劇脫硫設備的腐蝕。
此外,有研究表明:pH值越低,亞硫酸鹽溶解度越大,SO32-的濃度越高,則系統(tǒng)中硫酸鹽的生成量越大;但隨著pH值的降低CaSO4的溶解度反而變得越來越小,所以會有大量的CaSO4析出,從而容易結垢而堵塞設備影響系統(tǒng)的正常運行。由此得知,合理的低pH值運行有利于石灰石的快速溶解,達到充分利用的效果,起到降低石灰石耗率的作用,但同時為保證二氧化硫達標排放,勢必會增加脫硫電耗。
1.3 提高pH值對脫硫系統(tǒng)的影響
提高漿液pH值有利于SO2的吸收,提高脫硫率,漿液pH達到6.5時,SO2的吸收效果仍很好,但是,當pH值大于6.0時,石灰石的溶解受到嚴重抑制,漿液中、石膏中出現(xiàn)大量石灰石顆粒,石灰石的利用率下降,運行成本相對提高,石膏綜合利用價值降低。除此之外,pH值對石灰石、CaSO4·2H2O和CaSO3·1/2H2O的溶解度也有著比較重要的影響。pH值較高時,CaSO3的溶解度就會呈現(xiàn)比較明顯的下降,SO32-的濃度較低,CaSO4的生成速率降低,不會生成CaSO4硬垢,但是容易形成亞硫酸鹽軟垢。隨著SO2的不斷吸收,溶液的pH值就會逐漸降低,溶液中CaSO3的量就會不斷增加,這種增加的CaSO3就會在石灰石顆粒的表面形成一層液膜,在液膜的內部,CaCO3會發(fā)生一定程度的溶解,這時pH值就會逐漸上升,導致液膜中CaSO3析出,析出的CaSO3將裸露的石灰石顆粒覆蓋,造成石灰石顆粒的鈍化,鈍化的外殼又繼續(xù)阻礙石灰石的溶解,抑制吸收反應,造成吸收塔漿液“中毒”。
合理高pH值的運行有利于對二氧化硫的吸收,通過加大石灰石添加量起到保證二氧化硫達標排放的目的,降低脫硫電耗,但由此導致石灰石耗率增加。
2 鍋爐在高、低負荷情況下吸收塔pH控制
如前所述,吸收塔的pH值保持在一定的范圍內對于脫硫系統(tǒng)的正常運行是非常必要的。但在面對當前嚴格的排放標準下和日益增長的能耗成本面前,如果能夠將高、低pH值的優(yōu)缺點進行結合,通過交替運行方式進行控制對于節(jié)能降耗非常必要,也是環(huán)保專業(yè)精益化管理的要求。
在高負荷時,可以通過短時在保證吸收塔漿液品質的前提下提高pH值運行來減少一臺漿液循環(huán)泵,在此期間,減少石膏脫水量,避免未反應石灰石隨石膏流失;在低負荷時,適當降低pH值運行,使在高pH值運行期間積累的CaCO3,充分溶解反應,最終實現(xiàn)安全穩(wěn)定運行,達到在長周期運行過程中脫硫電耗與石灰石耗同時降低的目的。
最近有研究表明,pH為5.8時碳酸鈣溶解50%所用的時間是pH為5.4時的4.5倍,因此在高pH值運行時,為避免造成因pH值過高造成漿液中毒,高pH值的運行時間控制,一般高、低pH值運行時間,最多不超過6-8h。并且做好漿液化驗,一旦發(fā)現(xiàn)漿液中CaSO3·1/2H2O含量上漲,需立刻加大氧化風量,增起漿液循環(huán)泵,降低pH值。某電廠根據(jù)常年經驗及理論研究,制定了高、低pH運行措施,起到了很好的作用,具體如下:
機組負荷上漲至90%以上時,通過加大吸收塔供漿量,提高吸收塔pH值,控制排放SO2在正常范圍內;當吸收塔pH值提高至6.0,若機組負荷在4 h內無下降趨勢且排放SO2持續(xù)在排放限值80%左右波動或仍呈上漲趨勢,立即投運功率較小漿液循環(huán)泵。若吸收塔持續(xù)高pH值(大于6.0)運行吸收塔漿液、石膏漿液化驗CaCO3含量超過3.5%時,降低吸收塔pH值,維持低pH運行,保證能耗在最佳狀態(tài);或當持續(xù)供漿吸收塔pH值無明顯上升趨勢時,可判斷為漿液品質有惡化趨勢,立即采取啟動一臺相對功率較小的備用漿液循環(huán)泵,同時,為了避免未充分參與反應的石灰石隨石膏的流失,在提高pH值運行期間,適當降低脫水系統(tǒng)出力。機組負荷降低至60%負荷以下時,可將pH值降低至4.8運行,使CaCO3充分溶解,CaSO3·1/2H2O充分氧化,在此期間加大石膏脫水量,降低吸收塔漿液密度。
但是此2種運行方式適用于負荷變化大、高低明顯的機組。在具體應用的時候,通常需要進行2種運行方式的比較,選擇更為節(jié)能的方式運行。可以通過對比高負荷、高pH運行方式與低pH值運行的能耗來決定,如果增起漿液循環(huán)泵的耗電量低于高pH運行情況下供漿量的增加的成本,則選擇增起漿液循環(huán)泵,反之亦然。下面以2個具體事例來說明如何進行選擇。
例1,某電廠在1 000 MW負荷時,有2種運行方式可供選擇,一種是運行ABCDE5臺漿液循環(huán)泵,pH值為5.2,供漿量為40 m3/h;另一種為運行ABDE 4臺漿液循環(huán)泵,pH值為6.0,供漿量為55 m3/h。C漿液循環(huán)泵運行功率為1 000 kW,石灰石漿液成本為45元/m3。通過計算可知,4臺漿液循環(huán)泵運行1 h增加的成本為675元,而5臺漿液循環(huán)泵運行方式增加的成本為350元。
例2,某電廠在600 MW負荷時,有2種運行方式可供選擇,有2種運行方式可供選擇,一種是運行ABCDE五臺漿液循環(huán)泵,pH值為5.3,供漿量為35 m3/h;另一種為運行BCDE四臺漿液循環(huán)泵,pH值為6.1,供漿量為40 m3/h。A漿液循環(huán)泵運行功率為900 kW,石灰石漿液成本為45元/m3(包括石灰石成本、電耗、鋼球損耗、水),通過計算可知,4臺漿液循環(huán)泵運行1 h增加的成本為225元,而5臺漿液循環(huán)泵運行方式增加的成本為315元。則可選擇高pH值運行方式。
3 結論
通過理論分析和研究,結合現(xiàn)場實際,在鍋爐負荷高低變化明顯、穩(wěn)定的濕法脫硫系統(tǒng)中,可以通過高pH運行與低pH運行交叉運行,既能保證脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,又能在一定范圍內節(jié)能降耗,但應通過實際計算來衡量不同運行方式的能耗情況。
參考文獻
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