楊珊珊
(大慶油田化工有限公司甲醇分公司,黑龍江 大慶 163411)
裝置是以天然氣為主要生產原料制取甲醇,于2001 年6~10 月在原裝置基礎上進行節能擴產改造,生產能力達到年產10 萬t 甲醇。該裝置主要采用一段蒸汽轉化、低壓合成、三塔精餾的甲醇生產工藝。簡要流程是從配氣站來的天然氣經分離、脫除無機硫后壓縮至2.5MPa,再經鈷鉬加氫后,進入氧化鋅反應器進行精脫硫,總硫含量小于0.3mg/m3。精脫硫后的天然氣分為60%和40%的原料天然氣,其中60%的原料天然氣和水蒸汽混合經過混合,加熱器E2 后進入一段爐,在鎳觸媒的作用下,生成CO、CO2、H2,一段爐出口的氣體和40%原料天然氣混合后進入二段爐進行反應。反應后的轉化氣再經壓縮進入甲醇合成塔進行合成甲醇反應,生產出的粗甲醇送入三塔精餾得到最終的產品精甲醇。
在制取甲醇的過程中,水碳比是一個重要的控制參數。水碳化是指送入轉化爐的水蒸汽流量和碳流量的比值,記為H2O/C。在實際生產中,水碳比過高的影響:(1)轉化氣中CO 含量低、CO2含量高,影響粗甲醇的產量。(2)粗甲醇的水分含量高,影響粗甲醇中的醇含量。(3)能源浪費(水蒸汽、燃料天然氣)。
水碳比過低的影響:(1)對一段爐、二段爐轉化反應不利,會降低甲烷的利用率,減少甲醇產量(轉化氣氣體組分不好、轉化氣甲烷含量高)。(2)轉化一段爐催化劑析碳(轉化爐爐管過熱)。(3)合成氣中作為惰性氣的甲烷含量增加,不利于合成反應,粗甲醇產量降低,能耗增加。
裝置涉及水碳比操作的主要有2 個設備,即轉化一段爐和二段爐。

主反應為甲烷和水蒸汽反應生成CO、H2的反應,水碳比的計算為水蒸汽的流量和60%原料天然氣流量的比值。
正常生產中一段爐水碳比的控制范圍在2.8 ~3.2,主要是通過入一段爐的蒸汽量、60%原料氣量調整水碳比的大小,參照以下幾個數據進行調整,(1)DCS 系統中在線H2O/C 表的數值,這個值為實時值,根據變化趨勢進行調整,也是調整的主要依據;(2)化驗數據,這個就包括轉化氣數據、化驗數據H2O/C 值、天然氣氣體組分。
1.3.1 天然氣的氣體組分
以上圖1 是質量計量中心每半個月對天然氣組分進行一次全分析的數據,我們也是依據它進行調整。當然,在實際的生產中,由于不定時的切換氣源,會造成天然氣組分有很大差異,其實也就是我們在生產中經常說的氣沉、氣輕,氣沉也就是天然氣中的甲烷含量減少,乙烷C2H6、丙烷C3H8、正丁烷C4H10的含量相應增加,惰性氣體CO2、N2含量增加,在一段爐負荷不變的情況下,操作時相應加大水蒸汽的量,亦即增加了反應物的濃度,提高烷烴類的轉化率。氣輕反之。

圖1
1.3.2 催化劑活性
一段爐觸媒中末期時,觸媒活性下降,反應物的化學速率降低,相應提高水碳比,促進化學反應。通過提高水碳比,還可保護觸媒和爐管,一定程度上延長催化劑的活性,也可以在使用過程中,通過大水碳比來階段性的恢復活性。
在同一工況下,優化水碳比的操作。
(1)調整入一段爐的蒸汽量,通過FIC314 調節閥調整(注意微調)。
(2)觀察一段爐的進口溫度TIA345、輻射段溫度TI347 的溫度變化。
(3)調整燃料氣用量。
(4)調整對流段E3 的火嘴的燃料氣量。
(5)通過水碳比在線值、轉化氣組分驗證。
需大水碳比運行的工況。
(1)開停工期間的蒸汽鈍化過程,水碳比無窮大,鈍化也是氧化的過程。
(2)在突發的緊急情況下,需大水碳比運行,使裝置退守到穩態。
(3)觸媒S 中毒。2015 年4 月15 日,轉化一段爐爐管3m 區出現花斑,爐管出現發紅、過熱的現象,爐溫不斷上升,轉化氣中甲烷增加。判斷為一段爐爐管上部低溫區[低溫下硫中毒(化學反應少,輕度)可部分恢復,高溫硫中毒不可逆]的催化劑輕微硫中毒[催化劑硫中毒是硫和轉化催化劑活性表面鎳原子發生化學 吸 附(Ni+H2S=NiS+H2;3Ni+2H2S=Ni3S2+2H2) 而破壞了鎳晶粒表面的活性中心]。催化劑硫中毒后的再生主要有以下兩種:一種是采用無硫原料和優化操作條件;一種是采用蒸汽再生法NiS+H2O=NiO+H2S,H2S+H2O=SO2+H2,從化學反應的角度看H2會阻礙硫的脫除,因此轉化催化劑的硫中毒再生最好選擇在完全蒸汽條件下進行。4 月16 日,對轉化催化劑進行放硫。轉化負荷降至5000Nm3/h,加大入一段爐的蒸汽量,水碳比控制在(5~6),放硫4h 后(合成停運3h,精餾停運12.5h),催化劑硫中毒的情況有所緩解。

在二段爐主要有4 個反應發生,主反應為甲烷和水蒸汽反應、H2和O2的反應,水碳比的計算為H2和O2反應生成的水蒸汽+一段爐未反應的水蒸汽+E4 保護蒸汽量和40%原料天然氣的比值。在實際生產中,二段爐是大水碳比運行,所以水碳比的調整并不是實際生產中的主要操作。
主要是因為以下操作就能保證二段爐的水碳比:(1)一段爐、二段爐的負荷配比按6:4 操作。(2)充分利用氧氣,保證二段爐反應溫度。(3)確保保護蒸汽(E4 保護蒸汽和二段爐燒嘴保護蒸汽)調節閥不泄漏,防止水碳比過大,造成能源浪費。
通過對水碳比的討論及研究可見,水碳比的操作受外界因素的影響較明顯,對操作人員的技術水平要求很高。在進行優化操作的過程中,我們應該從幾個方面全面考慮,在事故狀態下,堅持以觸媒保護、設備的保護為主線,在保障安全的前提下,對水碳比進行優化。