侯端志
山東中煙工業(yè)有限責任公司滕州卷煙廠 山東 滕州 277500
圍繞提升卷煙質量,開展精益工藝質量改善,以攻關生產一線存在的工藝質量問題為先導,積極開展設備跑冒滴漏整治工作是廠部、車間推崇工作。
由于煙梗經過梗柜的水分平衡,煙梗含水率較大,軋輥向前擠壓煙梗時,軋輥表面經常粘料,粘料現象會導致光電監(jiān)測開關誤作用[1],使軋輥退輥動作,物料在軋輥前后堆積,導致卡車,需要停車疏通。粘料現象嚴重時,一批次卡車3次,嚴重影響產品質量,對批次完成時間和后續(xù)工序加工帶來巨大壓力。
小組隨機抽取一個月梗絲處理段停機情況,小組成員對導致停機的因素進行了數據分析歸納,未停機批次占85.80%,停機批次占14.2%。

圖一 梗絲處理段停機原因泊拉圖
從圖中可以看出,由于壓梗機軋輥粘料帶來的停機在總停機次數的比重是最大的,達到了44.4%,最小的達到11.1%。
2.1 空壓設置不當 依據設備使用說明書和操作工經驗,選擇3批次開展不同空壓下的壓梗機軋輥粘料試驗[2],分別采用0.02Mpa、0.04Mpa、0.06Mpa3個梯度下因子實驗,如下表。

表二 不同空壓下試驗設計表
當電子秤累積量達到1500kg時,利用灌滿喂料機的間隙,小組成員對壓梗機軋輥粘料情況進行確認,發(fā)現3個梯度試驗效果有明顯差異。
當壓空為0.02Mpa時,軋輥兩端粘料較多,存在卡車風險;當壓空為0.04Mpa時,軋輥兩端粘料一般;當壓空為0.06Mpa時,軋輥表面清潔。
2.2 噴嘴霧化效果差 噴嘴霧化差時,會造成水呈水流狀噴出,霧化折射面積小,軋輥總長度為800mm,噴嘴霧化長度僅為200mm,霧化效果差,軋輥粘料多。
2.3 物料流量不均勻 物料進壓梗機流量的不均勻不僅影響到軋梗效果,同時流量大的地方容易導致軋輥粘料,粘料“吸附”在軋輥上刮刀很難刮下,時間長了會加速刮刀的磨損同時帶來卡車風險。小組經現場查看發(fā)現軋輥兩端粘料多,一方面由于噴嘴霧化角度問題,另一方面發(fā)現物料在兩側導流條流量大,中間導流條流量小,物料流量不均勻可導致軋輥粘料。
3.1 空壓參數設定 小組成員通過調節(jié)空壓調節(jié)閥將壓縮空氣壓力由原先的0.02Mpa,調整到0.06Mpa,
3.2 噴嘴霧化效果 小組成員在原先噴嘴結構基礎上,通過增加出水孔的大小及新加一組對射孔的方式加工制作新型噴嘴。
通過增加出水孔的大小以、加粗壓縮空氣口徑大小和增加一組對射孔來加大霧化效果,增大霧化折射面積,申請外協加工制作,如下圖。

圖三 新型噴嘴外觀圖
安裝新型噴嘴,調節(jié)霧化壓力調節(jié)螺栓,使霧化效果最好。我們對新型噴嘴霧化折射面進行了測量,折射長度達300mm,較改造前200mm有很大改善。
3.3 物料流量均勻性 小組成員利用多年的維修經驗,自制導流條兩側護板,隔離煙梗進入導流板兩側,煙梗在導流板上分布更均勻。
(1)選擇材料
壓梗機入口振槽經常會用到水清洗衛(wèi)生,因此小組選擇耐腐蝕的不銹鋼材質作為制作材料。
(2)加工制作安裝分散物料裝置
小組成員為避免中間流量太大給噴嘴霧化帶來壓力,在導流條兩側各2個導流條處增加護板。
(3)驗證煙梗進導流條的流量均勻性
安裝完分散物料裝置后,我們跟蹤觀察了2批次煙梗進入導流條的情況,物料流量基本均勻化,如下圖。

圖四 物料流量均勻化圖
小組成員抽取了2018年9-10月甲類梗絲梗絲處理工序停機信息情況[3],均未發(fā)現因壓梗機軋輥粘料導致的停機信息,批次停機次數為0,達到目標設定。同時隨機抽取了5批次壓梗機軋輥粘料情況,軋輥表面清潔,達到攻關效果。