2019年8月6日,中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會組織專家召開了“CO2資源化利用合成DMF成套技術、工藝和裝備”科技成果鑒定會。該技術由中國科學院上海有機化學研究所、上海中科綠碳化工科技有限公司和山東濰焦控股集團有限公司聯(lián)合攻關完成。項目組開發(fā)了CO2催化轉化合成DMF的成套新技術和新裝備,建成了1 000 t/a的中試裝置,并已經(jīng)穩(wěn)定運行1 200多個小時。經(jīng)過專家組的72 h考核結果表明:該裝置運行穩(wěn)定,產(chǎn)品純度高于99.5%,選擇性大于99.97%,單程轉化率高于59%,噸產(chǎn)品消耗催化劑低于0.65 g、二甲胺640.42 kg、氫氣320.1 m3、CO2331.7 m3。經(jīng)過質(zhì)詢和討論,鑒定委員會認為該項目的主要創(chuàng)新點集中體現(xiàn)在以下3方面:
1)催化反應體系和催化劑體系具有原創(chuàng)性。通過催化機制的研究和催化劑的分子設計,突破了均相催化劑催化選擇性、活性和穩(wěn)定性難以兼優(yōu)的限制,變革了CO為原料的傳統(tǒng)工藝。核心技術已申請國際專利(PCT/CN2016/072342)。
2)反應器設計與關鍵裝備具有創(chuàng)新性。根據(jù)催化反應“兩快一慢”特點,創(chuàng)新性地提出了噴射與鼓泡耦合的反應器設計思想,研制了新型均相催化反應器核心設備;針對兩個放熱快反應的特點,開發(fā)了高精度溫控系統(tǒng);集成了脫輕、脫水、精制以及安全管控等單元,實現(xiàn)了裝置靈活控制、安全平穩(wěn)運行。
3)工藝路線合理、高效。新工藝反應條件溫和,過程綠色環(huán)保。能效高,轉化效率達53.8%;單位產(chǎn)品綜合能耗0.306 4 tce/t、廢氣排放6.67 m3/t,無固廢產(chǎn)生,可實現(xiàn)廢水零排放。
千噸級中試裝置的建成為CO2資源化利用開辟了新途徑,與目前產(chǎn)業(yè)化技術相比,原料成本減低,三廢排放大幅減少,項目完成單位將加快推進工業(yè)化示范裝置的建設。對于富余氫氣和CO2的企業(yè),不僅可以增加經(jīng)濟效益,同時還減少了CO2排放,增加了一種延長產(chǎn)業(yè)鏈和提高競爭力的選項。