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復雜巖溶地區預應力管樁成樁質量控制

2019-02-16 21:32:14吳少躍
四川水泥 2019年8期
關鍵詞:施工

吳少躍

(廣東省建筑工程集團有限公司, 廣州 510000)

0 引言

預應力混凝土管樁遇到的復雜巖溶、厚砂層、斜巖等地質情況,斷樁問題是困擾預應力管樁施工的一大難題,本文依托廣州市白云國際機場噪音區擴建改造工程樁基礎施工,有針對性地選取五個詳勘孔位進行預應力管樁破壞性試樁試驗,對類似地質條件預應力管樁施工具有一定的借鑒意義。

1 工程概況

廣州白云國際機場擴建工程噪音區治理項目總建筑面積為415402.2 ㎡。北區2 層地下室,南區1 層地下室。上部為20 棟27~32 層的高層住宅,總高約為83.1~91.8m,局部有3 層裙房,裙房高約為12.9m。

2 地質情況

根據勘察報告的揭露,場地的主要地層按地質成因從上至下依次分為:上覆土層主要為(Qml )第四系填土層<1-2>;(Qal+pl)沖積-洪積層<2-1>軟塑狀粉質粘土、<2-3>粉細砂、<2-4>中粗砂、<2-7>可塑狀粉質粘土、;(Qal+pl)沖洪積土層<3-1>可塑狀粉質粘土和<3-3>流塑~軟塑狀粉質粘土;(C1ds)基巖(石炭系石磴子組)灰巖風化巖帶。

本場地地質情況主要包括:巖溶分布廣泛、巖面起伏、砂層過厚、砂層直接見巖等。灰巖分布被第四紀地層覆蓋,為埋藏型巖溶形態,場地內的巖溶特征主要表現在以下幾方面:①灰巖表層與第四紀覆蓋層接觸部位表現為凹凸不平,巖面起伏大;②溶洞、溶溝多發育于基巖面附近種類型:充填溶溝、半充填溶溝及空洞等,本場地大部分有充填物或半充填。超前鉆過程中鉆探出現異常現象,譬如漏水、漏漿、鉆具掉落、塌陷等。

3 試驗目的

1)、核實詳勘地質資料,確定有關各項施工工藝及參數,確定施工設備性能、工藝。

2)、驗證按設計終壓值壓樁能否穿透砂層,按照圖紙要求,預應力管樁終壓值需達到3000kN,記錄壓樁速度、壓力值,確定管樁在厚砂層中施工的可行性,若無法壓入,與業主、監理、設計單位現場確定。

3)、確定擠土樁之間施工過程的影響程度。

4)、記錄達到設計終壓值時管樁沉入深度,是否滿足入巖要求,達到設計有效樁長不少于12 米。根據地質資料初步暫定GJ1、GJ2、GJ3、GJ4、GJ5 樁長分別為39.1m、33.7m、38.2m、34.7m、32.3m(未包含送樁長度)。

5)、驗證樁端持力層,是否能達到規范和圖紙入中、微風化巖0.5m 的要求。

6)、確定斜巖對管樁成樁的影響,是否造成斷樁。

4 試樁施工機具及材料投入

本項目區域位于廣州市;沉樁機械選用液壓式樁機施工;焊接設備選用二氧化碳保護焊;供電設備,現場未接通市政供電系統,臨時用電采用柴油發電機組發電,按TN-S 系統進行臨電布線,采用“三相五線”進行三級配電、兩級保護方式布置。

5 試驗結果分析

5.1 試樁數據匯總

施工前檢查有關動力設備及電源等,防止壓樁過程中途間斷施工,確定無誤后,即可正式壓樁。壓樁是通過主機的壓樁油缸伸程之力將樁壓入土中。壓樁過程中,應經常觀察壓力表,控制壓樁阻力,調節樁機靜力同步平衡,勿使偏心,并詳細作好靜力壓樁施工記錄。樁在沉入時,根據靜壓樁機每一次的行程,記錄壓力變化情況。

對GJ1、 GJ2、 GJ3、GJ4、 GJ5 五根預應力管樁進行試樁,共出現4 次斷樁。

5.2 試驗結果分析

從實驗結果中得出:

GJ1 以3000kN 入砂層4m,沉入4m 后壓力值增加至3300kN,繼續沉樁7m 壓力值降低至2200kN 并持續3m,此時應為管樁穿透砂層,22m 時壓力突增,按照設計要求以3000kN 復壓三次,無異常反應,逐漸加壓至4500kN,樁機壓力表指針震蕩,并且壓力值短暫跳至500kN 左右后繼續回升至2000kN 后繼續沉樁。與設計、監理各方確認,應為壓力值達到4500kN 時出現斷樁。

GJ2 以3000kN 穿透砂層,至粉質粘土層后壓力值逐漸降至2200kN,至巖面壓力值增加至4500kN 穿破溶洞,在溶洞中以4500kN 繼續沉樁,至32.5m 時,樁機壓力表指針震蕩,之后讀數穩定在1600kN,直至沉至37m,此時樁長已經大大超過設計值,遠超過基巖深度。與監理現場確認,應為沉至巖面發生斷樁。

GJ3 以3000kN 入砂層5m,當沉至入砂層5m 時壓力值升至3500kN,繼續沉樁2m 后壓力值降低至2800kN 穿透砂層,在粉質粘土中以2400kN 沉樁至30m 觸巖,壓力值提升,并以5000kN 破巖,溶洞中壓力值一直穩定在以4500kN,壓至37.5m 無法壓入,說明再次觸巖。

GJ4 以3000kN 入砂層7m,之后逐漸難入,繼續沉入砂層2m 其壓力值增加至4500kN,并以4500kN 沉至30m,此時樁機壓力表指針震蕩,并且壓力值短暫跳至150kN 左右后繼續回升至5000kN,沉至33m 后無法繼續壓入,與業主、監理現場確認為壓至30m(巖面)時發生斷樁。現場利用吊繩測得沉樁深度約為30m。

GJ5 以3000kN 入砂層2m,之后逐漸難入,繼續沉入砂層2m 其壓力值增加至4500kN,并以4500kN 沉至20m,此時樁機壓力表指針震蕩,并且壓力值短暫跳至300kN 左右,繼續回升至2500kN 沉樁至34m,壓力值有所上升,以2800kN 沉至39m,此時樁長已經大大超過設計值,遠超過基巖深度。與代建、監理、設計現場確認為壓至20m 時發生斷樁。

6 試樁結論

1、利用本次試樁試驗復核現場地質情況,證明地質條件與詳勘資料基本相符。

2、對于厚砂層地質條件,靜壓樁機在壓進的過程中會發生連續振動,壓力表顯示值會比較大且在小范圍內連上下擺動。按設計終壓值取3000kN,能夠穿透較薄砂層,但對于厚砂層成樁(GJ4 和GJ5),只能入砂層2~7m,無法達到設計有效樁長,需4000~4500kN 方可穿透砂層。

3、對于復雜巖溶地質條件,當沉樁穿透砂層進入粘土層或為細砂時,由于樁端阻力較小,終壓值難以達到3000 kN,一般為2500~3000kN 之間。

4、對于斜巖地質條件,因遇巖層的情況下,樁入土深度不增加或壓進緩慢的情況下壓力值會突然猛增,需及時停止施壓,繼續加大壓力的情況下,極可能發生斷樁。

5、采用該控制措施施工大面預應力管樁,效果良好,斷樁率僅為1.6‰,表明靠譜,對于地質復雜的厚砂層、溶巖和斜巖地區預應力管樁施工有借鑒意義。

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