嵇曉琳,于 波
(兗州煤業(yè)股份有限公司東灘煤礦,山東 鄒城 273512)
東灘煤礦位于兗州煤田中部的東面,1979年開始興建,1989年12月投產,礦井原設計能力為400萬t/a。為了適應市場需要和集團公司可持續(xù)發(fā)展的要求,先后對提升系統(tǒng)進行了全面技術改造,2010年核定生產能力750萬t/a。
東灘煤礦選煤廠是與東灘礦井配套設計的礦井型選煤廠,1993年12月建成投產,經過后期增容技術改造,年處理原煤能力達800萬t/a。原生產工藝為原煤經預先篩分,50mm以上去重介斜輪選矸,0~50mm去跳汰混合入洗。煤泥水采用兩段濃縮,粗煤泥離心機和壓濾機聯(lián)合回收煤泥的工藝。洗水一級閉路循環(huán)。由于用戶對產品需求和井下采場的變化,2008年通過技術改造在主廠房原粗精煤重介系統(tǒng)閑置位置增加了處理原煤能力500萬t/a的無壓三產品重介旋流器工藝系統(tǒng);2014年根據(jù)集團公司統(tǒng)一部署進行了“全入洗,全重介,全分選”技術改造,選選生產工藝相對齊全完善。東灘煤礦煤種屬弱變質氣煤,低硫、低灰、高發(fā)熱量,是優(yōu)質動力煤和煉焦配煤。主要產品為:精煤、動力煤、精塊煤、混煤等。東灘選煤廠原煤準備系統(tǒng)擔負礦井原煤地面運輸、預先分級和排除大塊矸石提高煤炭質量的任務,是與礦井原煤生產和提升運輸相配套的系統(tǒng),相比洗選生產系統(tǒng),原煤準備系統(tǒng)自投產以來一直沒能進行升級改造。鑒于此,東灘礦選煤廠亟待提高原煤準備系統(tǒng)機械化和自動化程度,以徹底取消手選矸石,提高工作效率和經濟效益。
原煤經主井提升至地面后由大粒+-度篩篩分,+260mm物料落地,落地后的+260mm大塊物料,由選煤廠揀選車間人工分選出大塊煤及矸石,大塊煤經人工破碎后,由裝載機運輸至103皮帶機尾敷設的一條刮板機,轉載進入煤流系統(tǒng);-260mm物料經105、106香蕉篩分級,-50mm的物料經轉載運輸后進原煤倉或進洗煤系統(tǒng),+50mm物料進入107、108手選皮帶,由揀選車間人工手選出的大塊矸石進入801皮帶至矸石卸載倉,大塊物料進入重介選矸系統(tǒng)分選。
由于礦井井下開采環(huán)境的復雜性,仍有部分毛煤不經過破碎直接進入煤流系統(tǒng),再加上隨著破碎機使用時間的延長,破碎機磨損嚴重,停用維修時間也逐步增加,原煤中超粒度問題不能得到有效解決。超大物料進入重介選矸系統(tǒng),就會造成斜輪壓堵而影響礦井生產,為了保證礦井正常生產,人工手選不但不能撤除,有時還得需要增加人員。由于人工選矸的可靠性差,經常出現(xiàn)因揀選不及時,造成重介系統(tǒng)停車,影響礦井的生產。
為了解決原煤準備系統(tǒng)存在的問題,經研究分析,并結合現(xiàn)場實際情況,東灘礦選煤廠采取了如下改造方案:
新建篩分破碎樓把101、102皮帶機分別延長,延長后的101、102皮帶機將毛煤給到新增的1012和1022振動篩篩上,+200粒度的篩上物經新增破碎機1013、1023破碎到-200粒級后與篩下物一起通過新建皮帶機1014、1024入103皮帶。這樣完全用機械設備取代人工選矸。

圖1 改造前的設備流程圖

圖2 改造后的設備流程圖
2018年1月原煤準備系統(tǒng)在選煤廠投入使用。至今運轉良好,能夠滿足選煤廠的生產要求。選煤廠技術人員在圓振篩的工藝效果上進行了多次檢測,每次均在正常帶煤生產過程且設備正產運行后進行,檢測結果見下表。

表1 篩分試驗(毛煤、篩上物)數(shù)據(jù)

表2 篩下物篩分試驗

圖3 篩上物粒度曲線及灰分曲線

圖4 篩下物粒度曲線及灰分曲線

表3 篩分效率
主井提升的原煤經延長后的101、102皮帶機分別卸入新安裝的1#、2#原煤分級篩,-240mm篩下物料分別經返煤皮帶機返至103皮帶機,分級篩篩上物料經篩前溜槽直接入雙齒輥破碎機,破碎后的-240物料與篩下物料一起返至103皮帶機,運輸至原煤準備車間入原煤分級篩,+50物料經皮帶機運至重介斜輪車改造效果。
項目實施后年效益395.60萬元。
經濟效益的計算依據(jù):
1)項目實施后取消手選工人55名。按人均費用6萬元/a計算,每年可以減少費用投入330萬元。
2)礦井提升量平均為1350t/h,以2016年全年混煤平均銷售價格350.02元/t計算,扣除噸煤成本230元,增效(350.02-230)×1350×20.92=339萬元/a。
3)新上項目年折舊及維護費用計算(折舊按年限平均折舊法)。
土建工程折舊計算(按30年折舊計算):
土建工程投資229.96萬元,年折舊費用229.96萬元÷30=7.7萬元
機電設備及其他費用折舊計算(按10年折舊計算):
機電設備安裝及其他費用投資769.96萬元,年折舊費用763.42萬元÷10=77.0萬元
建構筑物及設備年維護費用=999.92萬元×1%=10.0萬元(按投資的1%計算)
新上項目年折舊及維護費用=7.7萬元+77.0萬元+10.0萬元=94.7萬元
4)新上項目直接運行費用計算。新上項目新增設備運行負荷約682.8kW,按一年工作330天,一天工作16h,一度電0.5元計算。一年運行費用=682.8×16×330×0.5=180.26 萬元。
5)項目實施后效益計算。項目實施后年效益=330萬元+339萬元-94.7萬元-180.26萬元=395.60萬元。
本項目實施后,不但提高了礦井安全生產可靠性,節(jié)省了大量人工費用和人力資源,減輕了職工的勞動強度,并可消除諸如疏通卡堵設備溜槽帶來的人身和設備安全隱患,而且職工在清潔的工作環(huán)境中身心健康也得到了保障。為集團公司提出的以人為本、建設和諧兗礦,促進礦區(qū)和諧發(fā)展的號召做出貢獻,有顯著的社會效益。