溫志東
(晉城煤業集團趙莊煤業,山西 晉城 048000)
大采高工作面綜采技術具有回采工藝簡單,資源回收率高等優點,已經成為我國山西、內蒙等礦區建設高產高效礦井的主要途徑之一。但采高增大,采場礦壓顯現相對更為強烈,尤其是遇到煤質松軟、頂板破碎、過構造時,極容易發生片幫、冒頂事故[1~2]。以往多在片幫、冒頂發生前后,在支架下方對煤壁、頂板進行化學漿注漿加固,作業空間小,需要工作面停采換取施工時間,工作面一旦停采,煤壁和頂板在超前支承壓力作用下,前方0~8m更加破碎,片幫、冒頂加劇,形成惡性循環,化學漿消耗量成倍增加大,浪費大量的人力物力[3~5]。本文以趙莊煤業1309工作面過陷落柱為工程背景,研究大采高工作面過端頭陷落柱注漿加固技術。
晉城煤業集團趙莊煤業1309工作面走向長2753m,傾斜長219m,煤層為3#煤層,煤層平均厚度為4.9m,煤層平均傾角為3°。根據槽波探測和鉆探結果顯示,工作面切眼前方235m位置發育一陷落柱JX97,覆蓋13091巷兩幫和工作面部分煤體,陷落柱在工作面煤體最大深度為30m,走向上最大長度40m。如圖1所示。

圖1 陷落柱與工作面位置關系圖
根據13091巷揭露情況,陷落柱中部堅硬,邊緣十分破碎。工作面進出陷落柱,經過陷落柱與煤體交界面時,容易出現片幫、冒頂事故,JX97陷落柱位于端頭應力集中區,可能對回采造成不利影響,因此有必要對該陷落柱進行提前加固。
在13091巷內對陷落柱進行超前注漿加固,施工空間、時間充足,煤體和頂板較大裂隙得到充填加固后,能夠顯著提高承載能力,減少片幫、冒頂發生,避免工作面停采,減少或取消化學漿使用。
因此,計劃在13091巷內,提前對陷落柱施工深孔進行注漿。
工作面片幫、冒頂按如下順序發展:工作面煤壁片幫→工作面頂板失去下方煤壁支撐,發生漏頂→工作面支架接頂困難,不能給頂板提供足夠的支護阻力→進一步發生片幫、漏頂現象→形成惡性循環→造成工作面逐漸抬高,回采率降低,嚴重影響安全生產。
可以看出,工作面煤壁片幫失穩是造成頂板失穩的主要原因。解決工作面冒頂問題,關鍵在于 "立幫 ",即提高工作面煤壁的穩定性,以減少煤壁片幫頻率及程度,提高工作面煤壁對于頂板的支撐作用,進而控制冒頂問題。因此,加固重點應該是煤幫,尤其是中上部,兼顧頂板。
結合鉆機性能,深孔鉆孔基礎布置方式1排,鉆孔有效加固范圍應覆蓋煤壁中上部。
工作面進出陷落柱時,交界面松軟破碎,容易發生片幫、冒頂,而陷落柱中部堅硬、密實,因此,注漿加固應針對陷落柱邊緣與煤體交界位置及附近,中部沒有必要進行注漿。因此,注漿范圍確定為回采進度225m~240m、回采進度270m~285m,合計30m范圍。
趙莊煤業大采高工作面超前支承壓力影響范圍為工作面前方60m。60m以外屬于原巖應力區,裂隙不發育、貫通性差,注漿壓力高而注漿量小,注漿效果甚微;工作面前方20m以內,裂隙充分擴展貫通,注漿壓力小而注漿量大,但容易在工作面煤壁產生漏漿;工作面前方20~60m范圍裂隙得到一定程度的擴展、貫通,提高了注漿量,同時可以避免漏漿,在此區域內進行注漿較為適宜。工作面前方20~60m范圍內,裂隙發育仍處于動態發育過程,為盡量避免注漿后重新產生大量新的裂隙,應盡量靠近工作面時再進行注漿。
因此,最佳注漿時機應在工作面前方20~40m。為緩解施工緊張,可以先打鉆、插管、封孔,等工作面推進到距離鉆孔20~40m時再進行注漿。
回采進度225m~240m、回采進度270m~285m,共30m長度,即進出陷落柱邊緣位置附近各15m范圍。
設計3種深度鉆孔,淺孔、中深孔、深孔。淺孔的目的是封閉淺部圍巖,減少深孔注漿漏漿;中深孔的目的是對端頭區20m重點加固;深孔的目的是對陷落柱在傾向上影響范圍覆蓋注漿。
淺孔鉆孔布置:布置上下兩排鉆孔,矩形布置,間距×排距=1.4m×2.4m,下排鉆孔開孔高度距離底板1.8m,上排鉆孔開孔高度距離底板3.2m,孔徑28mm,孔深8m,鉆孔均垂直于煤幫。
中深孔鉆孔布置:布置一排鉆孔,開孔高度距離底板2.2m,孔深20m,孔徑94mm,仰角6.5°,終孔位置在煤層與頂板交界處。
深孔鉆孔布置:布置一排鉆孔,開孔高度距離底板2.2m,孔深50m,孔徑94mm,仰角4.5°,終孔位置在煤層與頂板交界處。
鉆孔布置示意圖如圖2所示。

圖2 注漿鉆孔布置示意圖
淺孔采用聯邦加固1號雙液注漿材料,水灰比0.8:1,1min~3min 失去流動性,5min~10min 終凝,適合淺部破碎圍巖封堵;中深孔和深孔采用聯邦加固1號單液注漿材料,細度1250目,水灰比0.6:1,能夠保證30min左右良好流動性,滿足漿液在深孔內充分流動、擴散,1d強度16MPa以上,3d強度26MPa以上,注漿后強度快速增長,滿足工作面快速推進的時效性要求,非常適合作為深孔注漿材料。
1)工程量。共實施淺孔28個,進尺224m,中深孔 10個,進尺 200m,深孔 10個,進尺 500m;1309工作面距離鉆孔30m時,開始跟隨工作面中深孔、深孔注漿,累計注漿量95t,平均每米巷道巷道注漿量3t,最大單孔注漿量18t。
2)效果考察。類似工程情況不進行超前注漿加固時,工作面煤壁片幫、冒頂嚴重,消耗大量的化學漿,如圖 3(a)所示;1309工作面過 JX97陷落柱時,煤壁雖然出現破碎,但片幫量極小,頂板未發生冒落,工作面順利通過,如圖3(b)所示。

圖3 工作面現場情況圖
1)大采高工作面遇構造容易出現片幫、冒頂現象,與工作面停采后采用化學漿加固方式相比,采用超前深孔注漿方式具有較大的技術優勢;
2)分析了1309工作面過JX97斷層超前深孔注漿加固的方式、層位、范圍、時機,認為煤壁中上部是加固重點,加固范圍應該是陷落柱邊緣與煤體結合部,加固時機應在工作面前方20~4m范圍;
3)制定了淺孔、中深孔、深孔鉆孔布置方案,目的分別是封堵淺部裂隙、加固端頭區、加固陷落柱影響區,并根據不同鉆孔的作用選取了注漿材料;
4)工作面通過JX97陷落柱注漿加固區時,煤壁片幫極小,頂板未發生冒落,工作面順利通過。