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降低常規濕法煉鋅尾渣銀的研究與實踐

2019-03-05 03:08:04李恒江
世界有色金屬 2019年23期

張 蕊,李恒江

(河南豫光鋅業有限責任公司,河南 濟源 459000)

銀作為稀貴金屬,在日常生活中占據著重要地位,同時對提升企業效益有著重要作用,所以在常規濕法煉鋅過程中銀的回收日漸受到重視,但某冶煉廠銀浮選指標與同行對比還有著一定差異,對此情況,該廠對造成尾渣含銀的各個因素進行分析,并開展了設備和工藝流程的優化。

1 鋅浸出渣中銀浮選工藝流程及現狀

1.1 鋅浸出渣中銀浮選流程

某常規濕法煉鋅廠從浸出渣中浮選銀的主要流程為二粗、三掃、三精,具體見下圖(圖1)。

圖1 原有銀浮選工藝流程圖

1.2 鋅浸出渣銀浮選生產現狀

改造前,銀浮選主要生產技術指標如下表1。(近3年平均值)。

表1 銀浮選2016年~2018年指標表/(g/t)

2 鋅浸出渣中尾渣銀影響因素及優化

通過對銀浮選的流程和分析,發現影響尾渣銀的主要因素有:礦漿短路、藥劑加入制度、原礦比重、大系統含鋅。通過小型浮選機實驗,摸索最優指標并采取工藝和設備的優化,應用于生產實踐,實現了尾渣銀大幅降低的目的。

2.1 礦漿短路

改造前:所有浮選機均為吸漿管連接,抽漿管通過插板閥控制相鄰浮選機的過漿量,插板閥有一定的弊端:①礦漿從定轉子甩出后,有一部分礦漿會直接進入吸漿管,造成礦漿短路,影響尾渣含銀。②吸漿管吸漿量不斷受插板閥開度影響還會受浮選機吸氣量影響,影響浮選機吸氣量因素較多,容易造成吸漿量變化,造成浮選液面不穩。

改造后:①浮選機內部短路情況得以緩解,尾渣銀降低明顯。②增加中礦項浮選機相鄰浮選機液位較之前更加平穩,有利于浮選。不但起到了調節液位和流量的作用,還能杜絕泡沫死角的產生,同時還能有效地增加浮選槽容積,延長浮選時間,提高了浮選處理量。改造后泡沫基本按照要求全部向前方推進,能夠及時被刮板刮出,從而有效降低尾渣銀渣含銀改造后跟蹤連續一周尾渣含銀,已降至60g/t以下。

2.2 藥劑加入制度

2.2.1 藥劑比例對尾渣銀的影響

主要考慮同藥劑濃度下藥劑的配比對浮選指標的影響。即單一黑藥,單一黃藥,黑藥:黃藥分別按4:1、4:2、4:3、4:4,以及黑藥黃藥反比例進行小型浮選機試驗,對比試驗結果,找出最佳藥劑配比制度。分別在其他條件不變的情況下,試驗不同藥劑比例對浮選指標的影響。即礦漿溫度、酸度、濃度、原礦含銀及含鋅不變情況下,浮選時間統一為浮選10min。實驗結果見表2。

表2 藥劑比例試驗結果

從表中看出,黑藥黃藥比例3:1時尾渣銀相對較低。

2.2.2 粗一前增加小攪拌槽,并添加藥劑

改造前:由于粗一浮選機距離提升桶較遠,管道較長,而且提升桶加入藥劑后,礦漿變黏,經常造成管道堵塞,影響浮選液面穩定。增加小攪拌槽前藥劑全部加入提升桶。

改造后:縮短礦漿吸入粗一管道距離,解決了由于管道較長,管道堵塞,浮選液面不穩,以及粗一1#浮選機定轉子磨損較快的問題。在小攪拌槽內加入一定量藥劑后,延長藥劑反應時間,對降低尾渣銀有一定的效果。

通過以上藥劑制度實驗,控制藥劑加入量及加入比例,浸出渣的銀是通過加入藥劑后產生泡沫被吸附選出,藥劑加入量的多少和產生泡沫的多少會直接影響尾渣銀含量,在生產過程中藥劑量不足會導致泡沫較少,而藥劑過量也會導致泡沫被藥劑消除,因此藥劑量控制尤為關鍵。

改造前生產中藥劑量加入均較少,每天基本穩定在6000ml/min左右,但原礦含銀變化較大,含銀較高時必須提升藥劑的加入量,從2019年5月份,某廠針對藥劑加入制度實驗結果進行了優化改造,改造后從槽面泡沫的大小和虛實程度來判斷藥劑的加入量,藥劑調整也較為及時,2019年6月份~7月份兩個月藥劑的加入量最高達到過12000ml/min左右,最低降6500ml/min左右,隨著藥劑的適量加入,尾渣銀指標逐步好轉。對比數據如表3。

表3 2019年1月~7月生產數據

2.3 原礦比重

在實際生產中,當原礦比重較高時,會造成礦漿粘稠度增大,泡沫上升困難,分離效果差,使銀離子很難隨泡沫上升到浮選槽表面被刮出,而是懸浮在礦漿中部或底部被吸到下道工序未被選出,最后隨尾渣銀流失,造成尾渣銀過高。

2.3.1 對尾渣銀的影響

原礦比重為1.55時尾渣銀均值為42.2,6.24~6.30原礦比重為1.57時尾渣銀均值為53.33,對比原礦含銀相近的6.24與7.5,依然為比重較低時尾渣銀較低,因此可以看出低比重生產有利于尾渣銀降低。

2.3.2 原礦比重結論

低比重情況下確實有利于尾渣銀降低,但低比重情況下,不利于系統排渣;從7月份生產數據可以看出,原礦比重在1.6左右時尾渣銀可以控制在50g/t以下;因此,濃密機比重控制1.58~1.61,有利于銀浮選及大系統生產。

2.4 大系統含鋅影響

浮選生產過程中當濾液含鋅高時,大系統內含鋅較多,會導致整個銀浮選系統比重較高,礦漿粘稠度增大,泡沫上升困難,分離效果差,使銀離子很難隨泡沫上升到浮選槽表面被刮出,而是懸浮在礦漿中部或底部被吸到下道工序未被選出,最后隨尾渣銀流失,造成尾渣銀過高。

表4 某廠6月~7月濾液含鋅數據

從表4可看出:1月份~4月份,濾液含鋅全部在145g/l以上,此時尾渣銀基本在85g/t以上,5月份濾液含鋅降至140g/~145g/l后,尾渣銀有所下降,6月份、7月份隨著濾液含鋅的不斷降低,尾渣銀降低較為明顯。從該廠6月份~7月份濾液含鋅和尾渣銀對比數據可確定,通過對濕法煉鋅系統進行調整降低系統含鋅量,對浮選系統有部分好處。

3 結語

目前,經過一系列的優化和改造,鋅浸出渣中的銀的浮選回收各項指標達到了較高水平,位居同行前茅,尾渣銀下降近一倍,扣除原料含銀變化影響,銀金屬直收率提高了5.8%。每年兩個銀回收系統可為公司多回收近1.4t銀金屬量。

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