李強


摘 要:介紹了羅茨真空泵的工作原理,闡述了真空泵組改造的意義,提出了改造方案,并對改造后的效果進行了分析。結果表明:羅茨真空泵組在改造投入運行后,達到了預期的節能效果,同時也解決了原有真空泵組因冷卻水問題,導致機組真空下降的安全隱患,大大提高了設備運行的可靠性。
關鍵詞:羅茨真空泵;節能;改造
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.05.164
0 前言
隨著環保意識、節能意識的提高,火力發電廠節能已成為電力行業發展的重要目標。在機組運行中不斷挖掘設備節能潛力,某熱電廠在2018年A級檢修期間對真空泵組進行了改造,達到了預期節能的效果。
1 真空泵組改造原因和意義
某熱電廠#2機組原配置三臺水環真空泵,該泵是按照機組啟動初期快速建立凝汽器真空而設計的,真空泵設計容量較大。在機組投產后,由于原運行真空泵冷卻水由開式水供,當單臺循環水泵運行時海水低潮位造成開式水壓力降低,真空泵工作水因冷卻水量不足導致真空泵出力降低,機組在運行中多次出現掉真空現象,嚴重威脅機組的安全運行。
由于#2機組在正常運行中真空嚴密性試驗較好,因此可以安裝兩臺羅茨真空泵組,在機組運行中替代原有真空泵組,同時也對新增加的羅茨真空泵進行冷卻水改造,大大的提高了設備運行可靠性。
2 羅茨真空泵組改造方案
在2018年A級檢修期間,電廠對真空系統進行改造,在不改變原抽真空系統的設備及功能的前提下,增加兩臺羅茨真空泵組通過管道與原抽真空母管“T”接,并接在原抽真空泵母管上。兩臺羅茨真空泵可分別對應抽吸高低壓凝汽器(即一個凝汽器背壓室單獨對應有一套羅茨真空泵組運行);也可在真空母管聯絡門開啟的情況下,共同抽吸高低背壓凝汽器真空。新增兩臺羅茨真空泵不負責機組啟動階段冷凝器真空的建立,機組正常運行時由該羅茨真空泵維持凝汽器真空。
3 羅茨真空泵組控制邏輯
(1)羅茨真空泵組啟動條件,當羅茨水環泵分離器水位正常即大于120mm,羅茨真空泵組入口氣控門前真空度大于87kPa,允許#2機水環泵啟動。當羅茨真空泵組入口氣控門后真空度大于87kPa且水環泵已運行,允許#2機羅茨泵啟動。當羅茨真空泵組入口氣控門前真空度大于87kPa,聯鎖開啟羅茨真空泵組入口氣控門。(2)羅茨真空泵組運行時,水環泵停運,聯停羅茨泵。(3)羅茨真空泵組水環泵分離器水位低于150mm,聯開補水電磁閥,當水環泵分離器水位高于250mm聯關補水電磁閥。(4)兩臺羅茨真空泵組沒有互為聯鎖,如果發生任一臺羅茨真空泵組跳閘,則聯鎖啟動原真空泵組運行。
4 羅茨真空泵組改造效果分析
真空泵組改造后,我們對#2機組新增的兩臺羅茨真空泵組進行了投運,記錄并跟蹤了相關運行參數,通過數據分析和運行監測,分析如表1。
按照電機功率計算公式:(普通的三相電機功率計算) P=1.732*U*I*cosφ。
根據試驗結果及改造驗收標準,改造達到了預期效果:
(1)新增D、E兩臺羅茨真空機組總功率為65.87kW,與原真空泵總功率171.22kW相比較,采用羅茨真空機組后,在維持機組真空不變的前提下,可將電耗降低61.6%。,改造后可節省廠用電737450kW/h。(2)機組在運行過程中,真空系統由原真空泵組保持切換為由羅茨真空泵組保持,系統真空值基本無變化,具備維持機組正常真空的能力。
5 總結
近年來,隨著600MW火電機組在國內運行的日益完善,降低廠用電率,提高設備的可靠性成為一項重要工作。羅茨真空泵組經過改造投運后,在運行中參數穩定,各類指標均在合格范圍。同時改造后的羅茨真空泵冷卻水采用閉式水,徹底解決了原真空泵運行時,因冷卻水量不足導致真空泵出力降低,并造成機組真空下降的安全隱患。