李 勝
(安徽省淠史杭灌區管理總局淠東干渠管理處,安徽 六安 237009)
九里溝水電站2號水輪機型號為ZD560-LH-180,該機組額定容量1600kW,實際平均出力1418kW。要求通過現狀參數分析,找出出力受阻的原因,并在廠房水工基礎不變、預埋件和發電機部分不動的前提下,進行更新改造,達到額定出力。
原始設計時對水位預測不盡準確,且經過多年運行,下游渠道產生淤積,壅高了尾水位,使得機組實際運行水頭低于設計水頭。整理實測水文資料,2號機實際運行的特征水頭應為:額定水頭11.19m,最大水頭12.34m,最小水頭10.67m??梢姍C組實際運行水頭比設計值低較多,尤其是額定水頭比設計值低1.31m,原葉片安放角度已明顯不合適,這對低水頭的軸流定槳水輪機的影響是巨大的,使其偏離高效區運行。
該站3號機亦為ZD560(+10°)-LH-180水輪機,但生產廠家不同。在相同的水頭下,2號機出力比3號機低150kW左右,因此除了運行水頭原因之外,還需要對水輪機結構進行詳細分析比較。水輪機真機與模型采用相似理論設計,以使水輪機的性能達到設計要求。按文[1]要求,原型與模型應完全相似。ZZ560的模型(編號A30)流道參數和2號機實際流道參數的比較如表1所列。

表1 ZZ560模型與2號機真機流道參數對比表
注:軸流定槳時轉輪體(柱體)與轉輪直徑的比值 Db/D1=0.35,對應的轉輪室為柱面;轉槳時轉輪體(球體)與轉輪直徑的比值Db/D1=0.4,對應的轉輪室為球面。
由表1可見,2號機真機相對參數中,導葉和尾水管參數與模型機相對參數基本相符,主要差異在輪轂比,即2號機輪轂比應為0.35,實際為0.4,這使頂蓋、轉輪室至泄水錐的流道變狹窄,影響了水輪機流道的通流能力,造成出力不足。
針對九里溝電站的情況,本次改造要求如下:① 在凈水頭11.19m時,水輪機保證出力≥1720kW;②為控制工程量和工期,節約投資,蝸殼和尾水管不動,發電機部分不動;③原水輪機預埋件不動,導水機構不更換,如有需要,可增大導葉開口角度。
(1)轉輪型號選擇。ZD560轉輪在我國早期建設的低水頭電站中曾廣泛應用,機型較老,效率偏低,近年來,很多電站對該型轉輪成功進行了增容改造,用JP502轉輪替換ZD560轉輪比較多見。但對于九里溝電站,由于發電機部分不動(即不降速),如使用JP502轉輪,經計算和查模型轉輪綜合特性曲線,其運行區間大大偏離最優工況,設計點模型效率不到80%,故不可用JP502轉輪。經反復比選,擬采用ZD660a轉輪,其模型轉輪綜合特性曲線如圖1所示。

圖1 ZZ660a模型轉輪綜合特性曲線
(2)模型流道分析。將ZZ660a模型與2號機真機流道參數對比如表2所列??梢姡鏅C與660a模型機相比,導葉數據略優,尾水管數據略差,整體流道差異不大,基本滿足需要。

表2 ZZ660a模型與2號機真機流道參數對比表
(3)模型水力性能和汽蝕性能分析。將ZZ660a和ZZ560模型機主要性能對比如表3所列。可見①ZZ660a轉輪比ZZ560轉輪過流能力大,最優工況效率高3.7%,限制工況效率高6.2%。說明在轉輪直徑和額定轉速相同的情況下,660a轉輪流量和效率均高于560轉輪,而且原機導水葉高度大于660a的模型值,水輪機過流能力更大。②ZZ660a轉輪比ZZ560轉輪的汽蝕性能略優,可保證在水輪機穩定運行范圍內,不發生汽蝕。③ZZ660a轉輪比ZZ560轉輪飛逸轉速略低,水輪機在事故飛逸時轉速不超過原機,保證了原機組的強度和剛度安全性滿足改造需求。

表3 ZZ660a與ZZ560模型機主要性能對比表
上述是用模型參數進行選型分析的,擬采用ZD660a-LH-180轉輪替換原ZD560-LH-180轉輪,相應更換支持蓋和泄水錐,保留原機的蝸殼、導水機構、轉輪室、尾水管流道不變。由于改造機型無法做到和模型參數完全相似,因此存在較大不確定性,這也是水輪機換型改造的難點。為保證改造效果,對機組進行了CFD分析,按照改造數據進行全流道三維流場數值模擬,模擬機組在額定工況下運行時的流場流動特性,預測其性能。如圖2和圖3所示。

圖2 導葉流場跡線

圖3 蝸殼、尾水管流場跡線
通過CFD分析可知,蝸殼、導葉流場速度分布情況良好,葉片工作面、背面速度分布均勻,從葉片進口至出口沒有脫流、回流,轉輪室至泄水錐流線順暢,但尾水管流線略差。結論是,真機出力能達到設計要求,但效率受原尾水管影響,需修正,綜合分析,修正-3%。改造后真機額定工況下主要參數如表4所列。改造前后機組主要性能對比如表5所列。

表4 ZD660a-LH-180額定工況參數表

表5 改造前后機組主要性能對照表
原導水機構不動,通過繪制導水機構導葉開口布置圖如圖4所示。按原機導葉最大開口254mm復核,導葉轉角可達到46°。額定工況時,660a轉輪的導葉轉角為43°,故原機導水機構滿足改造需要,無需增大導葉開口。

圖4 導葉開口復核圖
水輪機的允許吸出高度按經驗公式HS=10-▽/900-KσH計算,經驗系數K取1.2, 安裝高程為36.2m,σc查曲線在額定點為0.66,H為11.19m,經計算HS=1.1m,2號機現狀吸出高度為-1.5m,滿足要求。
經計算(過程略),機組甩去全負荷最大轉速上升率β≤46.9%,蝸殼末端的最大壓力上升率ξ≤46.6%,尾水管真空度為0.5mH2O,均在原設計調保要求范圍內。
九里溝電站2號機組因運行水頭偏離設計值和轉輪輪轂比的差異,長期達不到設計出力。通過對模型參數和現狀參數的比選,選用ZD660a(+27.5°)-LH-180轉輪進行更新改造,經CFD模擬分析驗證,并經各項復核,滿足改造要求,改造后機組可達到設計出力,水輪機額定點效率提高8.8%,且改造只需要更換轉輪(含泄水錐)和支持蓋,工程量小,可結合大修進行,技術可行,效益明顯。