吳雙根,曾永壽(重慶市映天輝氯堿化工有限公司,重慶 401221)
重慶市映天輝氯堿化工有限公司 (以下簡稱“映天輝”)是一家專業從事離子膜燒堿生產的企業,于2009年9月建成投產。原裝置燒堿生產能力為10萬t/a,一次鹽水精制采用“預處理+凱膜”工藝,并于2013年新增了60 m3/h處理能力的陶瓷膜鹽水精制裝置一套。2015年,為配套重慶巴斯夫MDI一體化項目,氯堿產能擴大到了18萬t/a,并以巴斯夫MDI裝置產生的有機含鹽廢水作為氯堿生產原料,有效實現了廢水回用,既解決了環保污染問題,又節約了生產成本,提高了企業競爭力,實現了循環經濟。
重慶映天輝公司從2015年8月開始接收和處理巴斯夫有機含鹽廢水,至今已近4年時間。前期因廢鹽水雜質含量較高且成分不穩定,回用過程中遇到了較多問題;當前廢鹽水中雜質含量相對穩定,基本實現了廢鹽水的連續、穩定處理和使用。巴斯夫MDI裝置初始產生的廢鹽水中富含TOC,其中大分子和小分子的有機物含量均很高,在巴斯夫裝置內部經過系列TOC去除工序,最終將TOC控制在較低指標后送至映天輝。因TOC不能被完全去除,及在后續處理過程中不可避免的帶入的其他雜質,巴斯夫MDI廢鹽水中主要含有TOC、鈣、鎂、鋁、鐵等金屬離子。
MDI有機含鹽廢水在映天輝裝置內經有效處置和處理后,替代部分鹽鹵作為生產原料送至電解槽使用。經統計從2015年8月-2019年3月累計處理、回用MDI有機含鹽廢水151.3萬m3,折鹽23.8萬t,節約了超過8 300萬元的直接原料成本。映天輝公司具體回用廢鹽水數量見表1。

表1 映天輝公司2015年8月-2019年3月處理BASF有機廢水統計表
20世紀90年代氯堿一次鹽水精制工藝主要采用“道爾澄清桶+砂濾+預涂過濾”法;90年代末期,隨著膜法鹽水精制過濾技術在氯堿行業的應用,“浮上澄清+有機聚合物膜”過濾技術得到了迅速發展應用,一次鹽水質量大幅提高,“浮上澄清+有機聚合物膜”工藝逐漸取代“道爾澄清桶+砂濾+預涂過濾”工藝;2005年后又有2種過濾工藝技術進入氯堿行業,一種是CN(西恩)過濾工藝,另一種是陶瓷膜過濾工藝。
陶瓷膜過濾器采用錯流方式進行鹽水的精制過濾,其膜元件是以無機材料經特殊工藝制成的非對稱膜,從結構上看由支撐體、過渡層、膜層3部分構成,膜的厚度為10~30 μm,能夠在高濃度鹽泥的條件下進行過濾??讖綖?0 μm的陶瓷膜元件相對微濾元件,其過濾精度更高,鹽水質量也更好,對二次精制、電槽及離子膜的高效率、長壽命、低成本運行起到積極的作用,解決了有機聚合物膜對有機物、氫氧化鎂絮狀沉淀的敏感問題,使反應一步完成,省去了龐大設備和流程,工藝步驟大大簡化,可使一次鹽水裝置總投資節省30%以上,且設備操作簡單、運行穩定,不需要頻繁反沖和清洗。
映天輝公司陶瓷膜裝置于2013年建成,設計處理能力為60 m3/h,工藝目的為精制鹵水,裝置投運后鹵水精制能力和質量均達到預期效果。2015年8月開始接收巴斯夫MDI廢鹽水時,為達到處理后回用的目的,對原一次鹽水工藝流程進行了改造和優化,優化后有機含鹽廢水處理流程示意圖見圖1。同時因氯堿生產回用有機含鹽廢水,一次鹽水中始終含有部分TOC,在一次鹽水界區內設置有TOC再去除裝置,根據系統TOC含量指標間歇運行。

圖1 映天輝公司陶瓷膜鹽水精制流程示意圖
巴斯夫廢鹽水初產出后TOC含量較高,在巴斯夫裝置內初步處理后,不連續送至映天輝巴斯夫廢鹽水緩沖槽,經廢鹽水泵變頻控制流量送至化鹽池飽和后,根據生產需求,部分粗鹽水送至陶瓷膜裝置精制。在陶瓷膜反應桶內,飽和后的廢鹽水根據系統水平衡情況單獨或與鹵水混合,加入精制劑充分反應后送陶瓷膜過濾系統,濾出液送折流槽加入亞硫酸鈉去除游離氯后,送一次精鹽水槽作為生產原料使用。映天輝公司鹵水ICP分析結果見表2。

表2 映天輝公司原料鹵水ICP分析結果
在實際生產中,根據系統水平衡和原料變化情況,化鹽后的粗鹽水部分送入陶瓷膜系統進行處理后,送一次精制鹽水槽作為生產原料使用。受巴斯夫返回廢鹽水量波動、電解負荷變化的影響,同時原MVR裝置存在蒸發能力不足等問題,實際在一次鹽水生產中,陶瓷膜主要有以下3種原料方式運行。
(1)全用廢鹽水。巴斯夫廢鹽水化鹽飽和后,通過泵送至陶瓷膜反應桶,加入精制劑后送陶瓷膜過濾生產一次精制鹽水。
(2)混用廢鹽水和鹵水。巴斯夫鹽水飽和后,部分送至陶瓷膜反應桶,與來料鹵水混合后進入陶瓷膜反應桶,加入精制劑后送陶瓷膜過濾生產一次精制鹽水。
(3)全用鹵水。沒有巴斯夫廢鹽水時,鹵水直接加入陶瓷膜反應桶,加入精制劑后送陶瓷膜過濾生產一次精制鹽水。
陶瓷膜在以上3種生產情況下運行時,只需要控制好進料鹽水溫度,均能長期滿足60 m3/h左右的運行負荷。
選取映天輝公司近年來運行數據,按第一(全廢鹽水)、第二(混用)、第三(全鹵)種方式運行,陶瓷膜都能正常運行,并滿足鹽水指標需求。同時為比較不同原料情況下的鹽水精制質量,3種生產情況下的運行指標對比見表3。

表3 陶瓷膜在全鹵水、全廢水、混用情況下指標對比
通過表3可知,陶瓷膜在3種不同原料條件下運行,在生產負荷相同的情況下,陶瓷膜進料鹽水以全為鹵水和全為廢鹽水方式運行,即進口重金屬離子和TOC含量偏差很大的情況下,出口鈣、鎂、鐵等重要指標依然變化非常小。說明了陶瓷膜對生產原料的選擇性較廣,過濾鹽水質量基本不受TOC的影響。但在混用兩種原料時,產水鈣含量平均值超過40×10-9,此時主要的運行參數差別為產水總流量,即運行負荷差別(混料生產時運行負荷高10 m3/h)。
同時,整理出陶瓷膜運行負荷與產水中Ca含量分析對比,大部分時候陶瓷膜出口精鹽水產量(總流量)和質量(Ca含量)變化趨勢基本相同,即陶瓷膜產水量越大,產品鹽水中Ca含量也越高。分析原因為,在2013年映天輝公司新增60 m3/h陶瓷膜裝置時,其配套反應桶在原化鹽池基礎上改建,實際尺寸為DN5 000 cm*4 500,80%液位條件下最大容積約70 m3,實際運行過程中底部鹽泥沉積造成實際容積下降,引起在高負荷生產時鹽水在反應桶內停留反應時間偏短。當前映天輝公司二期陶瓷膜項目充分考慮了反應桶的大小,為確保反應充分,實際配置容積較設計值提高了50%以上。
通過映天輝公司現場陶瓷膜裝置近幾年的運行情況,說明陶瓷膜對原料的選擇適應性很廣,在高TOC情況下能長期、穩定運行,同時鹽水精制的質量和產量基本不受影響,故能長期適應高TOC條件下鹽水精制生產。
同時,也說明了陶瓷膜出口鹽水質量和生產負荷存在關系,在反應桶容積一定的情況下,提高運行負荷會因反應時間不足造成鹽水質量一定程度的下降,建議企業在陶瓷膜項目建設初期應盡量考慮反應桶容積的余量。