陳 凱
(東北大學,遼寧 沈陽 110004)
對于大部分鋼種來說,磷是有害元素。磷使鋼的塑性和韌性降低,產生“冷脆”現象。隨著鋼中磷的含量升高,導致鋼液表面張力降低,從而降低了鋼的抗熱裂紋性能。脫磷任務主要在轉爐煉鋼過程中進行,如反應式(1)所示。

磷首先被氧化成P2O5,再與CaO反應生成穩定的磷酸鈣,從而使磷由鋼液進入渣中,達到脫磷效果。然而,當脫磷條件不好,例如堿度過低、爐渣氧化性低、流動性差等,往往會造成“回磷”現象,即磷又從熔渣返回到鋼液中。針對此,由日本新日鐵公司最先使用的雙渣法脫磷工藝很好地抑制了轉爐“回磷”現象的發生,同時諸如國內本鋼、遷鋼、唐鋼等也相繼投入使用該工藝,逐步取代傳統的轉爐單渣法工藝,占轉爐冶煉工藝比率約65%。
轉爐雙渣法少渣煉鋼工藝指的是在冶煉過程中將轉爐吹煉分成兩步進行,首先將金屬液進行脫磷、脫硅,完成后將部分爐渣倒出進行二次吹煉;其次,將金屬液進行脫碳處理,達到出鋼要求。
轉爐雙渣法冶煉過程如圖1所示。與傳統單渣法冶煉相比,雙渣法通過中間的倒渣操作,將轉爐的脫磷與脫碳階段進行分離,一方面保證了前期脫磷徹底,防止發生“回磷”現象,另一方面由于進行倒渣后的渣量少,減少了熔池內熱量損失,保證了后期出鋼溫度,同時也有效避免了由于渣量過大而造成的“溢渣”現象。

圖1 轉爐雙渣法操作流程
采用少渣煉鋼工藝可以大大減少造渣材料的消耗,因此由于鋼液不必向渣中傳遞大量熱量,從而能夠為鉻礦及錳礦向合金化的轉化創造有利條件。
采用轉爐進行少渣吹煉工作時,更多的選擇在吹煉工作前期或中期進行生石灰、白云石等其他造渣材料的投入。
進行少渣煉鋼工作,前期會因為轉爐內鐵水中有較低含量的硅、錳,提前發生碳氧反應,當頂吹氧槍出現槍位低、爐渣量少便會引起金屬噴濺。當前期轉爐內鐵水中含有較高成分的硅、錳時,選擇較高槍位進行操作,便可迅速化渣,提高渣中氧化鐵含量。
高效提取出脫磷爐渣的關鍵在于如何有效對爐渣流動性進行控制,在冶煉工作中需做到幾點:確保爐渣處于低粘度;脫磷時對爐內溫度進行適當提升;確保爐渣完全熔化,避免爐渣結塊,發生“返干”。
一旦出現鋼水中的磷含量較低或較高時,必須采用后吹或補吹以保證其含量穩定。在吹煉前期進行高效脫磷主要有3個關鍵步驟:(1)強化金屬熔池內的攪拌,使磷成分在熔池內傳質迅速。(2)對供氧進行調整,抑或采用鐵礦石、氧化鐵皮成分的加入,能夠對氧化鐵的活度完成高效提升。(3)進行中間倒渣操作時機應準確,一般選取冶煉開始6~7 min后進行倒渣操作。
近年來,轉爐雙渣法工藝已被我國各大鋼廠廣泛采用并施行,對本鋼、邯鋼、遷鋼、首秦4個鋼廠的轉爐雙渣法與單渣法工藝參數進行對比,如表1所示。

表1 國內各鋼廠單雙渣冶煉工藝對比
由表1可見,轉爐雙渣法工藝相比于傳統單渣法冶煉工藝,脫磷率平均提高4.3%,石灰消耗量降低 10~25 kg/t,白云石消耗量降低 4~10 kg/t,鋼鐵料消耗降低5~7 kg/t,氧耗平均降低1.75 m3/t。可見采用轉爐雙渣法少渣冶煉工藝,不僅能進一步起到深脫磷的效果,同時對鋼鐵料、造渣料以及吹煉用氧消耗也大幅度減少,在滿足冶煉要求的同時降低了轉爐冶煉成本。
由于該工藝在冶煉中期進行倒渣操作,會造成中后期渣量較少,從而渣層較薄,此時若化渣不良,極易造成爐渣“返干”,在頂吹射流沖擊以及底吹攪拌的攪拌作用下,極易發生金屬飛濺出爐外,造成金屬損失并對爐口、除塵設施、氧槍等造成燒損。
為避免這種危害的產生,應嚴格按照造渣制度加料,保證化渣良好,使爐渣適度泡沫化從而對鋼液起到良好的覆蓋作用。
采用轉爐雙渣這一少渣冶煉操作方法進行金屬冶煉能夠高效提升鐵水收得率,減少冶煉時間,有效提升轉爐的工作效率,延長轉爐使用壽命,提升鋼水純凈度,最終實現經濟效益的提高。根據國內外諸多鋼鐵工藝研究證明,雙渣法少渣煉鋼這一工藝的低鋼鐵消耗量可以緩解我國目前的鐵礦資源緊張現狀,應用前景非常可觀。