葛龍桂
(江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇 江陰 214429)
低碳高硫易切削鋼在冶煉過程中容易出現卷渣現象,在冷拔加工中,容易出現縱裂紋,因此,有必要對其冷拔縱裂紋成因進行分析,以提升低碳高硫易切削鋼生產質量。
低碳高硫易切削鋼冷拔加工容易出現縱裂紋現象,比如以下兩個案例:
(1)某廠采用100t轉爐、165 mm×165 mm方坯連鑄機進行低碳高硫易切削鋼加工生產,經過緩冷后,軋制成材,然后檢驗入庫。采用的冷拔料是φ14 mm熱軋盤卷,拋丸后冷拔成材,得到φ12mm成品材。低碳高硫易切削鋼的主要化學成分為C 0.07%,Mn 1.24%,P0.06%,S0.39%。
(2)另一個案例是直接將φ10 mm低碳高硫易切削鋼盤條,在不經過熱處理情況下,一次冷拉成型。但是在拉拔到邊長8 mm左右的等邊六角棒時,出現了開裂現象,且沿縱向連續分布,裂紋最長達到1.54 m。這種現象在整個盤條的加工中不斷出現。通過對其進行顯微組織觀察發現,在高倍顯微鏡下,試樣橫斷面裂紋長為560μm,裂紋周圍出現許多大顆粒的雜質,最大程度達到70μm。裂紋出的金相組織和鋼材組織均為F+P,金相組織形態正常,鋼材組織晶粒度在7.5~8.0級之間,縱向雜質評級符合要求。但分布在鋼材表面的大顆粒雜質為異常現象,在正常生產過程中,不應出現這種大顆粒雜質。
在上述兩個案例中,低碳高硫易切削鋼的冷拔加工過程均出現了縱裂紋現象。首先對案例1中的縱裂紋成因進行分析,通過觀察發現,在其裂紋附近未出現氧化脫碳的現象,經過能譜分析可確定,除保護渣成分外,裂紋周圍還存在Mn元素。這一現象是由于保護渣與錳的氧化物結合而產生的。同樣采用高倍鏡對裂紋內部進行觀察,也發現了大顆粒雜質,其主要元素為 Na、Si、Ca、AL、K、Fe、O 等。由此可以判斷出,案例1中冷拔縱裂紋的出現,主要與連鑄過程中的卷渣氧化影響有關,卷渣氧化會導致鋼坯內部出現缺陷,在軋制時,卷渣氧化引起的內部缺陷未能焊合,導致表面出現裂紋。另一方面,冷拔過程中大顆粒雜質的進入,會導致其冷拔過程出現不均勻變形,使裂紋擴展,最終出現表面縱裂紋。
在案例2中,通過對試樣橫向裂紋附近的大顆粒雜質進行電鏡掃描,然后進行能譜分析,可以確定雜質元素含量眾多,包括外來的Na、Mg和Zr元素等。其來源主要是冶煉環境的保護渣、耐火材料等。而這些大顆粒雜質則是引起鋼材縱裂紋的主要原因,在拉拔過程中,由于雜質難以變形,而基體持續變形,大顆粒雜質在受到集體擠壓后,會因在拉拔方向承受的拉應力斷裂而形成微小裂紋,如圖1所示。

圖1 僅表面雜物引發的裂縫
從上述分析可以看出,在低碳高硫易切削鋼的冷拔加工過程中,大顆粒雜質的進入,是導致縱裂紋出現的主要原因。大顆粒雜質是由于冶煉過程中操作人員對保護渣、耐火材料等檢測不及時,沒有及時發現其侵蝕現象,最終導致受侵蝕雜質進入到鋼液中,產生大顆粒雜質現象。針對這一問題,一方面應加強檢測,改進操作流程,避免雜質進入。另一方面,由于切削專用保護渣改變了鋼液表面的物理特性,使其液面張力得到增加,有利于促進鋼渣分離,可以利用這一特性,避免鑄坯表面出現夾渣等缺陷問題,進而避免拉拔縱裂紋的產生。
在低碳高硫易切削鋼的冷拔加工過程中,拉拔速度和澆鑄速度等,也會對其成型質量產生較大影響。目前在實際生產中,多采用熱冷工藝,比水量設計為0.83 L/kg。為防止在鑄坯時出現裂紋、漏鋼和卷渣等問題,需要保持整個操作過程的穩定性。可以將拉拔速度控制在1.5m/min左右,始終保持拉速均勻。同時,也要保持澆鑄速度在一個水平上,進而降低出現質量問題的幾率。在以往的生產過程中,由于缺乏對冷拔過程工藝技術質量的有效控制,導致操作速度不平穩,進而容易出現質量問題。
根據實際生產情況,通過采取工藝改進措施,能將低碳高硫易切削鋼的冷拔縱裂紋比例降低20%左右,全面降低工藝技術存在的缺陷,確保產品生產質量能夠滿足客戶需求,從而提高產品生產效益。工藝優化前后的低碳高硫易切削鋼力學性能比較如表1所示。

表 1 工藝優化前后的低碳高硫易切削鋼力學性能比較
綜上所述,低碳高硫易切削鋼的冷拔縱裂紋問題是一種常見現象,通過對其形成原因進行分析,多個生產加工工藝流程都對其質量有影響。通過在這些影響環節中分別采取工藝改進措施,并對拉拔工程加以控制,提升拉拔操作的平穩性,合理設計各項參數,可以最大化的減少拉拔縱裂紋的出現,提高加工工藝水平。