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豐田生產(chǎn)方式與鍋爐精益能源管理的融合

2019-04-04 00:54:00葉樹江
科學(xué)與財(cái)富 2019年5期

葉樹江

摘 要:本文記錄了將豐田生產(chǎn)方式與廣州卷煙廠的鍋爐能源管理工作融合,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的過程。

關(guān)鍵詞:豐田生產(chǎn)方式; 鍋爐;精益能源

(一)從“價(jià)值”把控鍋爐精益能源管理

廣州卷煙廠動(dòng)力車間逐步將往日的推動(dòng)式生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙孕铻楸尽钡睦瓌?dòng)式生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)精益能源管理。以鍋爐生產(chǎn)蒸汽為例:把天然氣和水等看作原材料,將蒸汽當(dāng)作我們的產(chǎn)品,而卷包車間、制絲車間及實(shí)驗(yàn)線等用汽部門就成為我們產(chǎn)品的需求客戶。

通過價(jià)值工程分析可以得出:生產(chǎn)車間的需求價(jià)值為V,鍋爐的產(chǎn)能水平為F,生產(chǎn)總成本為C:

若想獲得蒸汽價(jià)值最大化,我們可以從提高鍋爐的產(chǎn)能水平及降低生產(chǎn)總成本著手。其中成本分為增值部分及非增值部分。從上述公式我們可以得到清晰的導(dǎo)向:一方面要嘗試挖掘鍋爐的潛能,提高其工作效率,另一方面則要在增值成本既定的情況下,大大降低非增值成本,從而降低總成本。

而我們調(diào)研發(fā)現(xiàn),鍋爐蒸汽的非增值成本不單存在于生產(chǎn)環(huán)節(jié),甚至在運(yùn)輸過程中都會(huì)產(chǎn)生。于是我們定義非增值蒸汽為:不參與生產(chǎn)增值的蒸汽用汽,主要由鍋爐自用汽、管道熱損失、疏水系統(tǒng)損耗及其他損耗組成。

(二)豐田生產(chǎn)方式與鍋爐精益能源管理融合的設(shè)想

豐田生產(chǎn)方式的理念講究對(duì)“價(jià)值”的把握和追求,這與我們當(dāng)前的能耗現(xiàn)狀以及管理理念比較相符。而豐田汽車的生產(chǎn)過程中實(shí)行“反向搬運(yùn)”,將傳統(tǒng)的“推進(jìn)方式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤袄瓌?dòng)方式”,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式的巨大創(chuàng)新,豐田汽車公司及其創(chuàng)造的具備準(zhǔn)時(shí)制與自働化兩大支柱的豐田生產(chǎn)方式成為了全球企業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)和競(jìng)相效仿的對(duì)象。

這使得我們產(chǎn)生了將其各管理理念子系統(tǒng)從總體系上摘除下來,對(duì)癥下藥地一一融合到我們蒸汽的生產(chǎn)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)柔性構(gòu)造的設(shè)想,并予以了實(shí)施嘗試。

(三)融合一:分析價(jià)值流,消除鍋爐非增值損耗

1.降低鍋爐排污熱損失,提升蒸汽產(chǎn)能

融合方向:通過消除生產(chǎn)過程浪費(fèi),降低非增值成本。

鍋爐在蒸汽生產(chǎn)過程中始終遵循鍋爐的熱平衡規(guī)律。通過對(duì)鍋爐工質(zhì)側(cè)的熱平衡展開分析,我們發(fā)現(xiàn)新的節(jié)能潛力點(diǎn)。

鍋爐工質(zhì)側(cè)熱平衡公式為:

Q給水+Q燃料=Q排污+Q自用+Q蒸汽

根據(jù)公式可知,若單位輸入熱量不變的情況下,要想提升蒸汽產(chǎn)能,則可通過降低排污及自用汽來實(shí)現(xiàn)。即:

Q蒸汽↑=(Q給水+Q燃料)-(Q排污↓+Q自用↓)

排污率每降低1%,對(duì)于蒸發(fā)量20t/h的鍋爐,每小時(shí)可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤14kg,相當(dāng)于熱值20.9MJ/kg的燃煤19.6kg/h。但是,根據(jù)過往水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示,廣州卷煙廠鍋爐的排污率為10.7%,高于工業(yè)鍋爐標(biāo)準(zhǔn)(≤10%)。

1)采用復(fù)合再生劑,提升給水品質(zhì);

采用含有適當(dāng)比例絡(luò)合劑與弱堿鹽的新型復(fù)合再生劑,取代工業(yè)鹽作為軟化器再生劑,使軟化水由原來的單一鈉鹽改變?yōu)殁c鹽和弱堿鹽兩種成分,有效改善了鍋爐給水水質(zhì)。

2)提高鍋爐液面排污的控制參數(shù);

鍋爐在自動(dòng)控制狀態(tài)下,液面排污閥的開度會(huì)根據(jù)電導(dǎo)率的變化而調(diào)整,采用復(fù)合再生劑后,鍋爐水質(zhì)有所改善。

另一方面,完善冷凝水系統(tǒng)設(shè)備后,由于將冷凝水作為鍋爐用水,日常水化驗(yàn)所測(cè)得的溶解固形物含量大大減少。因此,我們將電導(dǎo)率的設(shè)置點(diǎn)由原先的3000μs/cm提升到4000μs/cm,在自動(dòng)控制的情況下,閥門開度變小,則排污的熱損失也因此減少了。

3)減少鍋爐底部排污的次數(shù)

由于采用了新型復(fù)合再生劑之后,爐水中的雜質(zhì)明顯減少,將底部固定排污次數(shù)從原先的每班一次降低至每天一次。

通過以上措施,大大減少了鍋爐排污熱損失,同時(shí),也減少了生產(chǎn)蒸汽的用水量。

2.保養(yǎng)疏水系統(tǒng),疏通管道中滯留冷凝水

融合方向:通過準(zhǔn)時(shí)制降低非增值成本。

鍋爐啟爐送汽前需對(duì)蒸汽管道進(jìn)行預(yù)熱暖管,即是緩慢加熱將蒸汽管道逐漸加熱到接近其工作溫度的過程。由于廣州卷煙廠廠區(qū)面積大、管道長(zhǎng),蒸汽輸送距離遠(yuǎn),每周鍋爐啟動(dòng)之后都要經(jīng)歷一段較長(zhǎng)的管道預(yù)熱暖管時(shí)間。主要原因在于鍋爐停機(jī)后蒸汽管道中還有冷凝水滯留,不能及時(shí)排出,這不僅延長(zhǎng)了暖管時(shí)間,還容易造成水擊現(xiàn)象,造成非增值蒸汽產(chǎn)生。

我們對(duì)鍋爐起爐過程運(yùn)用價(jià)值流分析:在長(zhǎng)達(dá)64分鐘的起爐時(shí)間里,C/T(周期時(shí)間)=30min的“暖管”便占據(jù)了其中的46.9%,不產(chǎn)生價(jià)值之余,反而形成“儲(chǔ)存”白白延緩我們的蒸汽產(chǎn)品送達(dá)顧客手中的進(jìn)程。而在暖管過程中產(chǎn)生5%的蒸汽損耗,也是我們力求消除的非增值耗能。

3.消除蒸汽管道保溫缺失,減少管網(wǎng)熱量損耗

融合方向:通過消除輸送過程浪費(fèi)降低非增值成本。

我們發(fā)現(xiàn)地下管溝區(qū)域內(nèi),部分膨脹節(jié)表面最高溫度為174℃,遠(yuǎn)超過燃?xì)忮仩t能效標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。對(duì)此,我們有針對(duì)性地購(gòu)入一批保溫套,對(duì)裸露的膨脹節(jié)進(jìn)行包裹,有效降低了蒸汽在輸送過程中的散熱損失。

(四)融合二:從運(yùn)行調(diào)控著手,挖掘操作節(jié)能潛能

1.鍋爐火位設(shè)置導(dǎo)入自働化

融合方向:通過自働化降低增值成本。

鍋爐在自動(dòng)運(yùn)行模式下,火位會(huì)隨著用汽量的大小不斷發(fā)生變化,火焰的不斷交變,實(shí)際是一個(gè)熱損失過程,變化越多,損失越大。當(dāng)鍋爐處于低負(fù)荷狀態(tài)時(shí),火位變化區(qū)間很小,如果以自動(dòng)控制模式運(yùn)行,燃燒機(jī)啟、停頻繁,能耗增大。

針對(duì)此問題我們導(dǎo)入了豐田生產(chǎn)方式的自働化子系統(tǒng)。自働化作為其支柱之一,是讓系統(tǒng)擁有人的"智慧"。自働化是有人字偏傍的,強(qiáng)調(diào)的是人機(jī)最佳結(jié)合,而不是單單的用機(jī)械代替人力的自動(dòng)化。當(dāng)被加工零件或產(chǎn)品出現(xiàn)不良時(shí),系統(tǒng)能即時(shí)判斷并自動(dòng)停止,實(shí)現(xiàn)零缺陷。

我們將特殊生產(chǎn)情況和鍋爐實(shí)際運(yùn)行結(jié)合,并根據(jù)各生產(chǎn)線生產(chǎn)所需的最低壓力,監(jiān)控系統(tǒng)在低負(fù)荷時(shí)發(fā)出“提醒”,司爐工轉(zhuǎn)用手動(dòng)模式,減少因火位頻繁變化引起的額外能耗,保證供汽量和供汽壓力的穩(wěn)定。

2.均衡生產(chǎn)確定最佳風(fēng)氣比

融合方向:通過均衡生產(chǎn)提高鍋爐產(chǎn)能。

在豐田生產(chǎn)方式中,消除導(dǎo)致最終產(chǎn)品的各種零部件和原材料使用量的波動(dòng),極力減少零部件和原材料的剩余量,稱作“零部件使用的均衡化”。

天然氣作為我們蒸汽產(chǎn)品的原材料,它的使用量必須處于一個(gè)均衡狀態(tài),才能避免浪費(fèi)的產(chǎn)生。而這會(huì)涉及到鍋爐的風(fēng)氣比這一數(shù)值的確定。我們不斷提高鍋爐燃燒機(jī)風(fēng)氣比調(diào)節(jié)操作技能,試驗(yàn)配合出最佳風(fēng)氣比數(shù)據(jù)并記錄下來,使得風(fēng)氣比處于一個(gè)均衡狀態(tài)。

(五)融合三:以人為本,加強(qiáng)鍋爐生產(chǎn)過程把控

1.制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),符合以人為本要求

融合方向:通過標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)提高人員作業(yè)效果。

廣州卷煙廠編寫了鍋爐系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件,并要求司爐工按其內(nèi)容嚴(yán)格操作執(zhí)行。

通過標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)消除各種無效作業(yè),用與以前一樣的勞動(dòng)量增加有附加價(jià)值的作業(yè),同時(shí)賦予司爐人員更明確的職責(zé)和指引,也符合豐田生產(chǎn)方式中尊重人性系統(tǒng)的要求。

2.采集運(yùn)行記錄信息,分析挖掘數(shù)據(jù)

融合方向:通過看板方式明晰生產(chǎn)任務(wù)。

我們有側(cè)重地加強(qiáng)生產(chǎn)組織和技術(shù)管理,做好月度能源消耗分析工作。我們?cè)诎嘟M內(nèi)部設(shè)置《鍋爐能耗記錄》,每隔兩小時(shí)記錄一次數(shù)據(jù),包含鍋爐燃燒機(jī)天然氣讀數(shù)以及蒸汽流量讀數(shù),用于掌握鍋爐在各時(shí)段能耗情況,既能方便各班次工作銜接,又為每月能耗分析工作提供了準(zhǔn)確可靠的信息材料。

參考文獻(xiàn):

[1]大野耐一《豐田生產(chǎn)方式》[M] 中國(guó)鐵道出版社

[2]張力《鍋爐原理》[M] 機(jī)械工業(yè)出版社

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