田芳
摘 要 文章對新三礦壓風(fēng)機的運行方式實施改造,使其由井下運行改為地面運行,通過改造消除了壓風(fēng)機在井下運行的安全隱患,并實現(xiàn)了機組余熱的綜合利用。
關(guān)鍵詞 煤礦 壓風(fēng)機 改造 余熱利用
中圖分類號:TD443 文獻標(biāo)識碼:A
根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》及集團公司要求,我礦壓風(fēng)機需由井下運行改為地面運行。針對該要求實施具體改造方案,本方案的中心內(nèi)容為將空壓機由井下移至地面,取消井下空壓機;同時壓風(fēng)機升井后實現(xiàn)空壓機余熱綜合利用。
1現(xiàn)狀
新三礦全礦共有礦用防爆螺桿移動水冷式空壓機7臺,分別安裝在井上、下的4個壓風(fēng)機房內(nèi),其中井下5臺用于生產(chǎn),井上2臺用于壓風(fēng)自救系統(tǒng)。
2改造的必要性
(1)壓風(fēng)機安裝在井下,存在著火災(zāi)等諸多隱患,為消除隱患,提高安全生產(chǎn)的可靠性,需將壓風(fēng)機升井安裝在地面。
(2)空壓機升井后,減少了由此而必須的井下人員數(shù)量,從安全上減少了人員隱患。
(3)空壓機升井后,礦井不再排放空壓機的冷卻水,從而減少了礦井的排水量,有利用減輕礦井排水泵的運行時間,節(jié)省排水電耗。
(4)空壓機安裝在地面,可實現(xiàn)余熱及水的綜合利用,一方面減少了水資源的消耗量,另一方面節(jié)省了加工熱水所需的電能消耗。
3改造內(nèi)容
(1)在地面新建一座面積為104平方米的輕鋼結(jié)構(gòu)壓風(fēng)機房,集中安裝5臺螺桿水冷式空氣壓縮機(型號為MLG-30.4/8-185G,電機功率為185KW),以實現(xiàn)礦井壓風(fēng)機升井。
(2)對壓風(fēng)機的余熱進行收集,用于職工洗浴熱水的供應(yīng)。
第一部分:壓風(fēng)機升井改造主要內(nèi)容:
(1)機房土建工程:
①壓風(fēng)機房外圍尺寸為長16m,寬 6.5m,高5m,砼地面預(yù)留水溝和電纜溝,機房四壁及屋頂消音處理;設(shè)五個設(shè)備門(凈寬1.6m,凈高2.2m卷閘門)、一個員工門。每個設(shè)備出入門正中水平鋪設(shè)軌道4m。機房門前鋪地面39.6 m2與已有的砼路面對接,作為設(shè)備進出平臺。機房東側(cè)建面積10m2值班室一個,值班室設(shè)兩個門,一個門通機房,另一門通室外。
②新機房南墻安裝5個塑鋼窗,北墻設(shè)強制通風(fēng)機一個。
機房采用輕鋼結(jié)構(gòu),機房四壁地坪起1.5m內(nèi)為磚混,往上至頂采用阻燃保溫板(含房頂)。
(2)管路安裝:
①壓風(fēng)管路:自壓風(fēng)機房至壓風(fēng)鉆孔安裝D150鋼管計150m,4寸鋼管15m,安裝Dg100閥門6個,Dg150閥門1個;-3.5水平至-390水平改造D325排水管路2040m,安裝Dg150閥門一個;-390水平大巷鋪設(shè)6寸鋼管460m,Dg150閥門1個。
②冷卻水管路:鋪設(shè)4寸鋼管420米,2寸鋼管50米,安裝D100閥門4個,D50閥門11個,實現(xiàn)機房內(nèi)冷卻水分兩段運行。
(3)供電安裝:
①壓風(fēng)機房電源分別來自地面變電所和瓦斯抽放站,形成壓風(fēng)機雙回路供電,總需35mm2高壓電纜1950m。
②安裝兩臺630KvA移變,作為空壓機雙回路動力電源送至空壓機房;機房內(nèi)安裝3臺630A饋電開關(guān),5臺200A饋電開關(guān),作為兩路總切、一臺聯(lián)絡(luò)和5臺空壓機的分切開關(guān);另安裝磁力起動器5臺,用以控制冷卻水泵。
第二部分:壓風(fēng)機余熱利用改造主要內(nèi)容:
(1)每臺空壓機增加一臺SUS316超級導(dǎo)熱不銹鋼換熱器,該換熱器通過管路及閥門組與空壓機原冷卻器并聯(lián)使用,相互獨立運行,互不影響,可實現(xiàn)余熱回收或不回收的隨機轉(zhuǎn)換。
(2)過濾式水凈化設(shè)備,用于凈化水質(zhì),減少結(jié)垢,延長換熱器壽命,避免閥門及管路塞堵。
(3)循環(huán)水箱、管路、閥門及泵組,用于實現(xiàn)水的循壞加熱及利用。
(4)PLC智能集中控制系統(tǒng)及傳感器,用于空壓機余熱利用系統(tǒng)的可靠運行,冷水、熱水的自動補償和提取。
(5)末端安裝風(fēng)機盤管與智能控制柜,實現(xiàn)余熱綜合利用。
4社會效益和經(jīng)濟效益分析
(1)減少礦井排水電耗:根據(jù)統(tǒng)計計算,空壓機在井下運行時,每分鐘向大巷排水0.12m3,按噸水百米電耗0.5元計,壓風(fēng)機改到地面后,全年可減少排水電耗0.5.120465.54=17.5萬元。
(2)減少運行成本。空壓機的每月所需的6名直接維護及運行人員由井下工種轉(zhuǎn)為地面工種,每月可節(jié)省工資性支出計0.6萬元,年可節(jié)省工資性支出7.2萬元。
(3)實現(xiàn)余熱綜合利用后,每年節(jié)省制熱水的直接電費75.8萬元。
(4)新三礦實施壓風(fēng)系統(tǒng)改造需投入資金142.5萬元。
(5)投資回報期:按以上計算,新三礦壓風(fēng)系統(tǒng)改造的投資回報期為142.5/(17.5+7.2+75.8)≈1.4年。即設(shè)備正式投入運行后,16~17個月可收回投資。
參考文獻
[1] 李志強.超化煤礦壓風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造設(shè)計[J].煤炭工程,2012.
[2] 王顏偉.煤礦井下壓風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計[J].煤礦機械,2015.