王鵬程,王凱坡,艾 榮
(海洋石油工程股份有限公司,天津 300452)
海上平臺原油發(fā)電機組在陸地調(diào)試期間因受技術(shù)、環(huán)境和資源準備等因素限制,通常僅能完成柴油模式的調(diào)試工作。原油模式需要到平臺投產(chǎn)、引入處理合格的原油后才能進行調(diào)試,海上調(diào)試的高風險和不確定性,使工作成本和工期大幅增加。所以,在陸地完成原油發(fā)電機原油模式的調(diào)試,對項目成本節(jié)約、工期控制和安全管理都有非常重要的意義。
國內(nèi)某平臺原油發(fā)電機陸地調(diào)試期間,對原油模式調(diào)試涉及的技術(shù)方案和風險防控進行了深入研究,解決了原油選型、流程控制、資源儲備、風險管控等難題,第1次在陸地實現(xiàn)了海洋平臺原油發(fā)電機組的原油模式調(diào)試。
通過總結(jié)和歸納已有的調(diào)試流程和經(jīng)驗[1],進行原油主機調(diào)試流程的分析。經(jīng)過分析整理,將原油主機柴油模式調(diào)試流程進行統(tǒng)籌整理,如圖1,涉及到多個輔助系統(tǒng),且輔機數(shù)量眾多。通過分析流程,清晰體現(xiàn)各個環(huán)節(jié)的邏輯關(guān)系,有計劃有目的的去打通前置條件,實現(xiàn)多條路徑同步并行開展。
在陸地進行發(fā)電機組原油模式調(diào)試,目的是對原油分油機、原油增壓橇、燃油循環(huán)橇等主機輔助設(shè)備進行調(diào)試,檢查主機燃料模式切換的控制邏輯,模擬實現(xiàn)原油模式的工況運行,測試設(shè)備和系統(tǒng)的功能和性能是否達到設(shè)計標準和要求。因此選擇一種能夠充分模擬該平臺所產(chǎn)原油且又便于采買、運輸、儲存的燃料油,是進行原油模式調(diào)試的前提條件,表1為燃油選型對比。

圖1 主機原油模式調(diào)試流程
通過對市場上能尋到的各種重油組分與設(shè)計資料和廠家技術(shù)規(guī)格書中對原油的組分要求進行研究和比選,發(fā)現(xiàn)50 ℃下1.8×10-4m2/s的標準重油滿足技術(shù)要求。因此,采用重油代替原油進行主機的原油模式調(diào)試,該重油技術(shù)參數(shù)見表2。
工藝隔離:要使投入的設(shè)備和管線處于受控狀態(tài)。將不投入的管口加盲板進行隔離,所有排放口要接管線排到臨時儲存罐。其中,分油機的分油過程排渣量很大,除了定時排渣和渣油數(shù)量積攢到需要排渣的量時進行排渣動作外,分油機每次啟機和停機均有一次沖洗排污過程,而分油機調(diào)試過程難免會多次啟機,因此,要充分考慮臨時渣油罐的容積。原油沉降柜和日用罐的放空口直接連到火炬臂,因此平臺的放空管網(wǎng)都會進可燃氣,需要將其他設(shè)備的放空管線全部加盲板隔離,確保可燃氣不會擴散到其他設(shè)備、系統(tǒng)。

表1 燃油選型對比

表2 重油技術(shù)參數(shù)
區(qū)域隔離:主機房、應急機房、開關(guān)間、原油沉降柜、日用罐、分油機、增壓橇、燃油循環(huán)橇、濾器橇、頂層甲板放空口等涉及區(qū)域進行隔離。
安全宣貫:組織各施工單位的安全員,對主機原油模式調(diào)試的危險性進行宣貫,提高所有現(xiàn)場人員的安全意識。分設(shè)備、分區(qū)域安排專人負責巡檢,同時要求施工單位也安排專人監(jiān)督。
惰化控制:原油沉降柜、日用罐在進重油前先用氮氣進行長時間惰化,使含氧量降到4%以下。對罐進行氮氣置換,時實監(jiān)測可燃氣濃度。降低罐內(nèi)氧氣、可燃氣含量,防止爆燃的情況發(fā)生。
柴油到原油模式的切換只能通過手動操作控制閥門實現(xiàn)。切換步驟:
1)柴油模式下啟機,加載。
2)原油增壓橇進口三通閥手動選擇原油模式,啟動原油增壓橇,確認增壓橇工作正常。
3)燃油循環(huán)橇進口三通閥手動選擇到原油模式,回油三通閥選擇回流至原油日用罐。
4)確認燃油濾器撬進口三通閥選擇來自燃油循環(huán)撬。
5)檢查主機運行情況,觀察燃油黏度和溫度是否逐漸升高,當黏度值升高至10×10-6~13×10-6m2/s,溫度100~127 ℃時,確認柴油-原油模式切換成功。
1)從原油增壓橇切換,如圖2所示。

圖2 從原油增壓橇切換流程
手動切換:將原油增壓橇燃油進口三通閥選擇到柴油模式。
自動切換:①主機房可燃氣濃度大于20%;②原油日用罐液位低。
2)從燃油循環(huán)橇切換,如圖3所示。
手動切換:將燃油循環(huán)橇進油三通閥選擇來自柴油增壓橇。
自動切換:①燃油泄露;②真空度大于100 kPa;③機體通風機停止運轉(zhuǎn);④機體內(nèi)燃氣濃度大于20%;⑤燃油壓力小于100 kPa;⑥燃油溫度低于500 ℃;⑦燃油黏度大于30×10-6m2/s。

圖3 從燃油循環(huán)橇切換流程
切換過程中要注意檢查各階段燃油系統(tǒng)各附屬設(shè)備和主要控制閥門的工作狀態(tài),設(shè)備狀態(tài)見表3,確認切換過程按程序進行。
主機從原油模式切換成柴油模式時,模式切換的過程就是通過主機的對外做功把系統(tǒng)中原有的燃油消耗掉的過程,因此負荷越大,主機燃油消耗油率越高,切換效率就越高。同時,由于重油黏度較大,應盡量降低主機在原油模式的工況下空載運行時間,避免損壞噴油嘴。因此,應保持合理的試驗負荷。
1)在陸地調(diào)試完成原油分油機、增壓橇、循環(huán)橇等主機輔助設(shè)備的調(diào)試,能夠及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備在安裝、接線、控制邏輯、性能等方面的問題,有利于問題的解決和處理。
2)積累了原油主機的調(diào)試經(jīng)驗,以往項目在陸地調(diào)試時僅做柴油模式調(diào)試,通過該項目的實踐證明在陸地進行主機的原油模式調(diào)試也是可行的。

表3 設(shè)備狀態(tài)表
3)進一步實現(xiàn)了陸地調(diào)試最大化,主機的原油模式調(diào)試時間從投產(chǎn)后提前到陸地完工前,大大縮短了海上聯(lián)調(diào)周期。
1)具有較大的潛在經(jīng)濟效益:海上聯(lián)調(diào)期間,如果用主機燒重油給平臺供電,首先能省去租用臨時發(fā)電機的費用,其次重油價格約為柴油的一半,能節(jié)約大量燃油成本。
2)以該項目為例,聯(lián)調(diào)期間電力需求1 500 kW,此工況下主機耗油率約為0.5 t/h,每天就能節(jié)約柴油費用4.8萬元。
3)以往項目在平臺投產(chǎn)后才進行主機原油模式調(diào)試,而這期間主機只能使用柴油作為燃料,單臺主機負荷約為5 000 kW,此工況下主機耗油率為1.6 t/h,如果使用重油替代柴油,單臺主機每天可節(jié)約燃油費用15萬元。