郭學華 ,張 倩 ,于 泳
(1.開灤煤化工研發中心,河北 唐山 063611;2.河北省煤基材料與化學品工程技術研究中心,河北 唐山 063018;3.唐山開灤化工科技有限公司,河北 唐山 063020)
緩蝕阻垢劑是工業循環水使用和處理過程中必需的一種化學藥劑,可使循環水達到一定的質量要求,保證生產設備處于最佳的運行狀態,有效地抑制水垢的產生、預防管道設備的腐蝕,達到節約補水、降低能耗、延長設備使用壽命的目的。在國家環保政策日益嚴格的大環境下,開發和使用優質、高效的緩蝕阻垢劑成為企業降低設備使用維護費用、節約用水和后期水處理成本、適應新排放標準的必然選擇[1-3]。
由于各企業生產的產品和工藝不同,循環水系統水質和運行情況也有較大差異。企業需根據自身實際情況,開發適用的緩釋阻垢劑,以保證循環水系統經濟高效運行[4]。本文結合開灤中潤煤化工公司循環水系統實際,進行了緩蝕阻垢劑開發及應用研究。
開灤中潤煤化工公司為年產能220萬t焦炭、25萬t甲醇和20萬t苯加氫的大型煤化工企業,公司循環水系統主要分為焦化系統和化工系統兩部分,具體情況如表1所示。

表1 循環冷卻水系統參數
循環水系統補水主要采用自來水,循環水排污主要根據硬度及電導手動調節,部分排污水經過R/O反滲透處理后返回循環水池。循環水及補水水質如表2、表3所示。

表2 循環水水質分析

表3 循環水系統補水水質分析
影響結垢的最主要因素是水質條件,所以人們通常按水質條件,根據平衡理論式或經驗式判斷結垢的趨勢,再結合其他影響因素具體判斷。一般通過Puciorius指數(PSI,結垢指數)定性判斷水系統腐蝕和結構趨勢[5-7]。結垢指數為:

其中,飽和pHs值計算方法為:

式中,A為總溶解固體系數,(A=0.1×l gTDS-0.1,適用條件TDS<3200 mg/L);B為溫度系數,(B=2.368-0.0164T,適用條件30≤T<54℃);C為鈣硬度系數,(C=lgCa,以CaCO3mg/L計);D為M堿度系數,(D=lgM,以CaCO3mg/L計)。
平衡pHeq值的計算方法為:

式中,M堿度為系統中水的總堿度(以CaCO3計),mg/L。
根據自來水水質,理論計算不同濃縮倍數、不同溫度的結垢指數PSI值,分析其結垢趨勢,如表4所示。

表4 不同濃縮倍數、不同溫度的結垢指數PSI值及結垢趨勢
此種水質通過結垢指數判斷,循環水在低濃縮倍數時已經是中等結垢性水質,當溫度升高或濃縮倍數在3.0~3.5時,將變為嚴重或很嚴重結垢水質。同時,系統為開式循環水系統,在循環運行過程中,隨著濃縮倍數和溫度的提高,結垢傾向繼續增大,伴隨著結垢的增加,會發生細菌滋生及垢下腐蝕等問題。根據穩定性判斷,在選擇緩蝕阻垢劑時,在著重考慮阻垢組分的同時,必須考慮選用合適的緩蝕組分。
根據公司循環水運行工況及水質條件,采用與生產系統設備材質相同的試件,進行了實驗室靜態阻垢試驗和腐蝕試驗,篩選出水處理配方的最佳配比。然后通過動態模擬試驗測取換熱器的污垢熱阻值和腐蝕率,對藥劑配方的阻垢緩蝕性能進行了評價。
在相同的試驗條件下,測定三組不同緩蝕阻垢劑的阻垢率,通過比較可初步確定阻垢效果較好的緩蝕阻垢劑及用量。緩蝕阻垢劑初選時采用模擬現場4.0、5.0倍水做代表,同時考察不同濃縮倍數的阻垢率的變化情況,范圍及試驗選定值對應情況如表5所示。

表5 靜態阻垢試驗結果
試驗結果表明,采用緩蝕阻垢劑復合配方1、2、3都具有明顯的阻垢效果,尤以1阻垢效果最為突出;在不同濃縮倍數下,阻垢率明顯不一樣,仍然表現出隨著濃縮倍數的增大,阻垢率降低的趨勢,為了保證現場阻垢效果,濃縮倍數應控制在≤4.0區間范圍。
在模擬現場1.0、3.0倍水質條件下,采用旋轉掛片腐蝕儀對高硬度高中堿度水中初選的緩蝕阻垢劑1、2、3進行緩蝕試驗,試驗結果如表6所示。
靜態緩蝕試驗結果表明,所有復合緩蝕阻垢劑配方在n=1.0、3.0,碳鋼和不銹鋼腐蝕率均達到國家標準要求;隨著藥劑濃度的增加,碳鋼及不銹鋼的緩蝕性能均逐漸提高;隨著濃縮倍數的增加,碳鋼及不銹鋼的緩蝕性能均逐漸降低。綜合考慮,復配緩蝕阻垢劑配方1,對碳鋼和不銹鋼的緩蝕性能較2、3更優。
動態試驗是在實驗室小試的基礎上,采用動態模擬裝置對所選復合配方進行綜合評價試驗,通過測取換熱器的污垢熱阻值和腐蝕率,對藥劑配方的阻垢緩蝕性能進行評價,以保證應用配方的實用性和可靠性。為了更準確地評價水處理的技術和經濟效果,選擇靜態試驗篩選出的1#和2#配方進行動態模擬試驗,并配套使用非氧化性殺菌滅藻劑。試驗參考化工行業標準《冷卻水動態模擬試驗方法》(HG/T2160-91)進行。
試驗用動態模擬裝置具有智能化在線控制系統,可對試驗水中藥劑、余氯、pH、電導、循環水量、排污水量、濃縮倍數、給水溫度、加熱介質溫度進行在線監測并實施自動控制。對于水中Cl-、Ca2+和總堿度,每四小時分析一次。

表6 靜態緩蝕試驗結果

表7 運行控制指標
動態試驗結果如表8所示。

表8 動態模擬試驗結果
動態試驗結果表明,所選兩組配方均可滿足循環冷卻水處理要求。腐蝕率及污垢熱阻值均低于工業水處理設計規范限定指標(碳鋼腐蝕率≤0.075 mm/a;不銹鋼腐蝕率≤0.0005 mm/a;銅腐蝕率≤0.005 mm/a;污垢熱阻值≤3.44×10-4m2·K/W)。兩組配方比較,腐蝕率和污垢熱阻值均為1#優于2#配方,所以1#配方為最優配方。
從以上試驗研究結果可知,無論從靜態或是動態模擬試驗可以看出,1#緩蝕阻垢劑具用優良的緩蝕阻垢性能,用其進行處理,腐蝕速率、阻垢率均優于國家設計規范的規定指標。
在實際使用緩蝕阻垢劑的過程中,人們應根據生產情況制定切實可行的投加方案,在保證處理效果的前提下,控制處理成本。公司循環水工藝流程為凈循環冷卻水系統,循環冷卻水進入換熱設備后,不被冷卻介質污染,僅水溫升高,回到冷卻塔降溫,進入涼水池,再由水泵送到所需冷卻的設備,循環使用。凈循環水系統主要解決腐蝕、結垢和細菌滋生問題,因此,在采用緩蝕阻垢劑控制系統的腐蝕與結垢的同時,交替使用氧化性殺菌劑和非氧化性殺菌劑,控制細菌滋生。
使用初期,按使用濃度一次性將1#緩蝕阻垢劑沖擊性投加到涼水池中,使系統初始藥劑濃度快速達到所控制的藥劑濃度指標。在日常運行過程中,除按日常使用量投加外,還要考慮循環水系統中藥劑由于飛濺、排污、補充新鮮水等原因會有所消耗,應根據藥劑濃度控制指標,按要求補足所消耗的藥劑。
通過在線pH檢測,即時測定補充水及循環水中的pH并及時調整酸的加入量,控制整個循環水系統pH值在藥劑使用的要求范圍內。
配合1#緩蝕阻垢劑,采用氧化性和非氧化性兩種殺菌劑交替使用的方案,控制菌藻的滋生。日常投放氧化性殺菌劑,定期沖擊性投放非氧化性殺菌劑+黏泥剝離劑,集中去除系統殺死的菌類及其分泌物。不同種類的藥劑應交叉投放,避免長期使用一種藥劑使菌類產生抗藥性。