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石灰石圓堆取料耙液壓系統(tǒng)故障排查

2019-04-17 02:30:34陳欣波陳章柱許興旺
四川水泥 2019年2期

陳欣波 陳章柱 許興旺

(福建水泥股份有限公司德化海峽分公司, 福建 泉州 362516)

1 事故現(xiàn)象

我司海峽水泥(4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線)是2013年福建省重點建設(shè)項目,熟料線于2014年11月投產(chǎn)。90米圓型石灰石堆取料機機械設(shè)備,配套的是大連世達YDQ1200/600/90型,取料能力600t/h。其中料耙液壓系統(tǒng)配套的是中冶邁克8105000型產(chǎn)品,125L/min供油流量,油泵供油額定壓力22.5Mpa,液壓系統(tǒng)出廠設(shè)定溢流閥系統(tǒng)壓力為16Mpa,行程液壓缸配套Φ160/110-4000型,行程4米。2014年11月初再進行了一系列設(shè)備、系統(tǒng)調(diào)試、試生產(chǎn)后,在生料庫存42.5米(耗料量1m/h)的情況下,進行熟料線達產(chǎn)達標(biāo)實驗時,發(fā)現(xiàn)石灰石取料系統(tǒng)取料量遠遠跟不上,只有300t/h,而立磨需求石灰石用量450t/h左右;到現(xiàn)場進行勘察發(fā)現(xiàn)以下問題:

1.空載時液壓缸無桿腔進油人工秒表計時行程時間為25秒,有桿腔進油行程時間為13.5秒;

2.輕載時無桿腔進油行程時間為35秒,有桿腔進油行程時間為13.5秒;

3.中載荷時無桿腔進油行程時間為50秒,有桿腔進油行程時間為14秒;

4.重載時無桿腔行程至1/2時就停住了,料耙停止不動了,手動控制電液換向閥有桿腔回程時間與上述相差無幾。

2 事故原因分析

首先先了解料耙的工作原理,料耙在液壓站液壓缸的帶動下,在有一定橫截面積(約380m2,呈60 陡坡面)的石灰石料堆上來回移動,料耙上的數(shù)百根耙釘不斷剮蹭陡坡面,迫使石灰石沿陡坡自由下落,最后被底部刮板機帶走,完成取料過程。因料耙來回移動都有阻力,所以該液壓缸為雙作用缸(即兩腔都需進出油)。圖1為料耙液壓站系統(tǒng)原理圖:

1、料耙液壓原理圖

(1)、高壓柱塞泵;(11)插裝式溢流閥;(12)電液換向閥;(14)單向節(jié)流閥;(17)壓力表;(19)高壓球閥;(22)直控溢流閥;(29)高壓球閥;

根據(jù)液壓站設(shè)計工作速度160mm/s,有桿腔進油偏快,無桿腔進油偏慢,同時也可推斷出(1)自身無泄漏,供油壓力正常,(11)正常。將(12)線圈拆下,用萬用表測量,電壓正常,裝回后通電閥芯線圈吸合移位正常;接下來是排除兩個溢流閥(22)是否異常,先將(19)關(guān)閉,再手動啟動油站,控制有桿腔進油,此時注意觀察(17)壓力穩(wěn)定在16Mpa,調(diào)整溢流閥(22.2)松緊度,同時觀察壓力表壓力同步發(fā)生變化,說明(22.2)溢流閥正常;(22.1)溢流閥也用同樣方法排查,也是正常的,溢流閥排查完后需將壓力恢復(fù)到先前狀態(tài);液壓控制閥組,現(xiàn)在只剩下(14)了。排查方法,先將兩邊閥芯慢慢取出后,先查看閥體內(nèi)沒發(fā)現(xiàn)油泥、鐵屑、雜質(zhì)等異物,再查看閥芯表面沒發(fā)現(xiàn)刮痕、缺塊、點蝕等缺陷,為保險起見,將兩閥芯調(diào)換后安裝,再啟動液壓站,發(fā)現(xiàn)液壓缸運行與之前無異樣,這樣就可完全排除單向節(jié)流閥閥芯加工、裝配精密度異常。注意,為了安全操作,所有液壓閥體組件,排查或拆裝前都需關(guān)閉液壓站,并將料耙機組控制方式打到本地操作后進行,調(diào)整完畢后再現(xiàn)場啟動液壓站觀察。

所有液壓控制閥體組件已排查完畢,最后一個零部件就只剩液壓缸了。問題應(yīng)該就出在液壓缸活塞環(huán)密封圈。排查方法,1、先將(19)關(guān)閉,啟動液壓站,手動控制無桿腔進油,發(fā)現(xiàn)料耙會往反方向走動;2、將(29)關(guān)閉,啟動液壓站,手動控制有桿腔進油,料耙也會往反方向走動,只是速度比前一個慢些。

綜上所述,可以推斷出,故障點是出在液壓缸活塞環(huán)密封圈損壞,而且活塞環(huán)上兩邊密封圈都損壞。得出結(jié)論后,本人向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報完后,立即組織維修人員進行拆除。

發(fā)生這起事故的原因多種多樣:

1.出廠前裝配時不到位,活塞環(huán)密封圈未涂抹防銹潤滑油;

2.安裝時操作不規(guī)范,未事先清洗缸內(nèi)雜質(zhì)等異物;

3.安裝時未往缸兩側(cè)倒足量液壓油并充分旋轉(zhuǎn)活塞桿,調(diào)試啟動后引起密封圈與缸內(nèi)壁干摩擦,導(dǎo)致密封圈唇邊翻面或損壞;

4.調(diào)試啟動時未作腔內(nèi)排氣,也可能導(dǎo)致密封圈與腔內(nèi)高壓氣泡擠壓而翻面、損壞等。

3 解決方法及運行效果

根據(jù)液壓缸結(jié)構(gòu)圖拆除后,更換活塞環(huán)處耐油丁晴橡膠密封圈(常溫下較硬,用機油加溫到70℃左右熱裝)、導(dǎo)向帶,再完成組裝。為了防止類似的事故發(fā)生,組裝完成后在液壓缸兩腔內(nèi)倒適量抗磨液壓油,并充分旋轉(zhuǎn)活塞桿,使密封圈充分潤滑,再將液壓缸安裝到料耙上。按規(guī)范操作,試車料耙液壓站,兩腔帶負(fù)荷時間基本穩(wěn)定在20-24秒左右,運行平穩(wěn),取料量520t/h。

4 結(jié)束語

實踐證明,先前的一個小小的失誤環(huán)節(jié),就能引發(fā)一系列維修難題,若放在生產(chǎn)旺季,勢必給公司造成不可估量的經(jīng)濟損失。此次事故的深刻教訓(xùn)除了管理上的失職,更能印證出安裝、調(diào)試期間,規(guī)范管理、規(guī)范操作在實踐中的重要地位。對自己負(fù)責(zé),就是對公司負(fù)責(zé)。

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