董 博,劉 巖,張 超,董學立,張勝男
(唐山三友氯堿有限責任公司,河北 唐山 063305)
唐山三友氯堿有限公司聚氯乙烯專用樹脂穩定運行已近五年,目前生產能力為6萬t/a。專用樹脂的生產采用48 m3聚合釜,其涂壁系統一直為手動操作,使用自制手動噴槍在聚合釜入料之前手動往釜壁四周進行噴涂,由于聚合釜內攪拌為中式框架攪拌,聚合釜高徑比為2.81,屬于細長型釜,釜內高度約為8 m。使用手動噴槍涂釜,釜頂及釜底存在部分死角,又由于人為因素造成釜壁以及攪拌等涂釜不均,涂釜后人工用臨時軟管對釜壁進行沖洗,同樣存在沖洗不徹底的問題。由于涂壁效果不佳,造成聚合釜反應結束后渣子料多,清釜困難,釜換熱能力下降,嚴重影響生產。
本文研發了一種新型自動涂釜工藝,分別從DCS控制系統、涂釜技術參數等方面進行研究,有效改善涂釜效果,降低生產損耗的同時,也降低了工人的勞動強度。
(1)該自動涂釜系統采用雙向高壓噴淋閥,在高壓蒸汽作用下,使涂釜液充分霧化,涂釜均勻且無死角。
(2)加裝文丘里混合噴射器,該設備包括涂釜液噴射管、噴射口連接法蘭、噴射管支撐架、主噴流管、氮氣入口法蘭、氮氣管異徑接頭、氮氣管、后加強管、涂釜液異徑接頭、涂釜液入口法蘭、沖洗水管及沖洗水入口法蘭。與管線普通三通相比,該混合噴射裝置能夠完全實現氣液充分混合均勻,明顯改善涂釜效果,防止了聚合釜涂釜液噴涂效果不好,導致釜壁粘料、反應結束后渣子料多的問題。
開發微懸浮聚合生產專用樹脂的全自動涂釜控制系統,能精確的控制自動涂釜時涂釜液及蒸汽用量、自動涂釜后沖洗水時間、固化時間及固化溫度等工藝條件,降低生產消耗。
該實驗在專用樹脂48 m3聚合釜釜頂兩端加裝高壓噴淋閥,涂釜液從儲罐通過高壓屏蔽泵加壓經輸送管線至釜頂,與作為涂釜載氣的蒸汽經文丘里噴射器進行充分混合、霧化后進行噴涂,作業完成后釜夾套熱水升溫固化,最后用純水沖洗下多余涂釜液,自動涂釜工藝流程圖見圖1。
(1)項目組分別設定涂釜液用量:2kg/釜,3kg/釜,4 kg/釜,5 kg/釜,6 kg/釜,7 kg/釜,觀察涂釜效果,涂釜液用量與清釜效果表見表1。

表1 涂釜液用量與清釜效果表
根據表1可以看出,當涂釜液用量小于5 kg時,隨著涂釜液用量的增加,清渣量減少,涂釜效果明顯增強;當涂釜液用量大于5 kg時,隨著涂釜液用量的增加,清渣量基本上無變化,說明涂釜效果已達到最優,因此,選用涂釜液5 kg作為自動涂釜時最佳用量。
(2)涂釜完成后,多余或未經烘干的涂釜液會以液體的形式殘留在釜壁上,當入料時,會存留于聚合體系中,影響產品的白度,因此進行自動涂釜后沖洗水時間的探究。項目組分別設定自動涂釜后沖洗水時間 3 min/釜,4 min/釜,5 min/釜,6 min/釜,7 min/釜,8 min/釜,觀察涂釜效果,自動涂釜后沖洗水時間效果表見表2。

表2 自動涂釜后沖洗水時間效果表
根據表2可以看出,隨著涂釜液用量的增加,清渣量成上升趨勢,說明水量增加使得部分已經附著在釜壁上的涂釜液被沖下,降低了涂釜效果,但隨著涂釜液用量的增加,樹脂白度成上升趨勢,說明水量增加使得游離的涂釜液被沖洗下去,減小了釜內涂釜液雜質對樹脂白度的影響,且當沖洗水時間為大于等于5 min/釜后,樹脂白度無明顯變化,說明沖洗效果已達到最優,因此,根據沖洗效果,綜合生產成本因素等,選用5 min/釜作為自動涂釜后最佳沖洗水時間。

圖1 自動涂釜工藝流程圖
(3)自動涂釜需要對涂釜液進行充分霧化,讓其均勻噴涂在聚合釜內壁上,從而達到用量小,涂釜效果好的目標,而自動涂釜采用蒸汽作為載氣,一方面能使得涂釜液充分霧化,另一方面利用蒸汽的溫度烘干噴涂在內壁上的涂釜液,使得其附著在釜壁上,但是,蒸汽溫度較高(160~170℃),高溫氣體會使聚合釜內溫度急劇上升,當到達聚合釜使用溫度高限時,需向夾套內通入冷水進行降溫,這時,多余的蒸汽就會造成浪費,并且,冷凝下來的水也會帶走一部分涂釜液,降低涂釜效果。因此進行自動涂釜蒸汽流量的探究,項目組分別設定自動涂釜蒸汽流量:800 kg/h,900 kg/h,1 000 kg/h,1 100 kg/h,1 200 kg/h,1 300 kg/h,觀察涂釜效果,自動涂釜后沖洗水時間5 min/釜,涂釜液用量5 kg,自動涂釜蒸汽流量效果表見表3。

表3 自動涂釜蒸汽流量效果表
根據表3可以看出涂釜蒸汽流量為1 000 kg/h時,涂釜效果最佳。
(4)蒸汽作為涂釜載氣,會帶走一部分涂釜液中的溶劑,從而使其粘附在釜壁上,但是僅僅靠蒸汽烘干涂釜液是不夠的,這時,涂釜完成后,就需要對釜夾套進行升溫,用夾套溫度帶走涂釜液中剩余的溶劑,使涂釜液完全固化在涂壁上,因此進行涂釜固化時間的研究。項目組分別設定涂釜后通夾套水固化時間:4 min/釜,5 min/釜,6 min/釜,7 min/釜,8 min/釜,觀察涂釜效果,自動涂釜后沖洗水時間:5 min/釜,涂釜液用量5 kg,蒸汽流量1 000 kg/h,涂釜后的固化時間效果表見表4。

表4 涂釜后的固化時間效果表
根據表4可以看出,隨著涂釜后固化時間的增加,清渣量呈現先下降后趨于平穩的趨勢,說明隨著固化時間的增加,涂釜粘附效果提高,但是固化時間繼續增加后,清渣量無變化,說明涂釜后固化效果已達到最優,因此,根據涂釜效果,綜合生產成本因素等,選用6 min/釜作為自動涂釜最佳固化時間。
(5)項目組進行涂釜后的固化溫度,分別選取夾套回水溫度進行測量:50℃,55℃,60℃,65℃,70℃,80℃,觀察涂釜效果,自動涂釜后沖洗水時間5min/釜,涂釜液用量5 kg,蒸汽流量1 000 kg/h,固化時間6 min/釜,涂釜后的固化溫度效果表見表5。

表5 涂釜后的固化溫度效果表
根據表5可以看出,隨著涂釜后的固化溫度的升高,清渣量呈現先下降后趨于平穩的趨勢,說明隨著固化溫度的增加,涂釜粘附效果提高,但是固化溫度繼續增加后,清渣量無變化,說明涂釜后固化效果已達到最優,因此,根據涂釜效果,綜合生產成本因素等,選用65℃作為自動涂釜最佳固化溫度。
項目組成員根據前期一系列實驗,完成了自動涂釜工藝所有變量控制條件的探究工作,確定出了自動涂釜最佳工藝條件為:自動涂釜后沖洗水時間5 min/釜;涂釜液用量 5 kg;蒸汽流量 1 000 kg/h;固化時間6 min/釜;固化溫度65℃。之后進行試生產工作共進行實驗12釜,試生產效果表見表6。

表6 試生產效果表
試生產結果表明,通過釜頂兩個噴淋的涂壁效果較人工涂壁的效果明顯好轉,涂壁液分布均勻,同時出料過程及清釜過程的清渣量明顯減少,每釜平均減少1袋渣子料。
通過此項自動涂釜技術的研發,提高了涂釜效果,同時也降低了涂釜液的用量,人工涂釜每月消耗涂釜液5 t,實施自動涂釜后每月消耗涂釜液降至2 t,同時出料過程及清釜過程的清渣量明顯減少,每釜平均減少1袋渣子料。
自動涂釜投用后,大大降低了生產的物料消耗。此外,除了上述有形效益外,涂釜液使用量降低,可提高樹脂白度,從而提高樹脂的品質;涂釜效果提高,大大降低了職工勞動強度,可謂一舉多得。