楊 蕾,宋 奇,羅江濤,郭 鵬
(中國石化江蘇油田分公司工程技術研究院,江蘇揚州 225009)
目前油田投入的開發單元約350個,其中邊遠零散區塊有134個,對應的拉油點83個,該類區塊普遍存在儲量規模小,遠離已建注水系統,大多數區塊采用天然能量開采,地層壓力下降快。同時大部分區塊已進入高含水階段,產出液經拉油車長距離拉運至中轉站或聯合站集中處理,不僅浪費了加熱拉運費用,而且產出污水利用率低。本文首先介紹了零散區塊生產現狀,針對現狀,進行了預分水潛力分析,最后提出了兩套預分水裝置的設計思路,為后續高含水零散區塊污水就地回注提供了指導依據。
通過對134個零散區塊地質及來液情況進行分析,這類區塊普遍具有以下幾個特點:(1)斷塊分布零散,不成片且遠離主力區塊;(2)含油面積小,儲量規模小,難以進行整體開發。油田大的面積2.8×103m2,小的面積只有20 m2,地質儲量在幾十萬噸至幾百萬噸;(3)儲層變化大,物性普遍較差,多數為低滲透油藏;(4)單井產量低,平均單井日產液水平11.1 t,平均單井日產油水平1.9 t。
同時從開發現狀來看,區塊在開發中存在以下三方面問題:
(1)多數區塊采用天然能量開采,采出程度嚴重偏低。134個零散區塊中未注水區塊94個,這些未注水區塊中采出程度≤10%的區塊有80個,占比達85.1%,由于天然開采,地層能量不足,從而導致了采出程度嚴重偏低。

表1 日產水量≥20 m3拉油點加熱費用情況

圖1 串聯式水力旋流器預分水流程
(2)高含水拉油點多,無效拉水費用高。對83個拉油點含水率進行統計,含水率≥60%的拉油點共47個,占比達56.6%,高含水拉油點較多,主要分布在YX、GJ、FM、SL、HZ、L7 等油田。83 個拉油點日拉液量約1 960 m3(油760 m3,水1 200 m3),年拉液運費高達1 400余萬元,其中62%的費用皆為無效拉水費用。
(3)儲油罐內污水加熱費用高。區塊來液進入儲油罐后,來液需提溫5℃~8℃后,再經拉油車拉走,對日產水量≥20 m3的拉油點進行統計(見表1)。
從表1可知,日產水量≥20 m3的拉油點共有13個,這13個拉油點的年加熱污水費用約105.6萬元,污水無效加熱耗能大。
如果能在采出液加熱前,將大部分污水提前分離出來,分離出來的污水直接處理后就地回注,低含水原油再進入儲油罐內加熱運走,則能有效降低無效的污水加熱&拉運費用。經過初步統計,如果能將日產水量≥20 m3的拉油點中50%污水在加熱前提前分離出來,則年可節省加熱能耗和運輸費用約287.6萬元。
調研了目前國內外常用的預分水裝置,有串聯式旋流器、仰角式預分水器、多功能一體化分離器三類,具體介紹如下。
該類裝置是將預分水旋流器與污水除油旋流器串聯,合二為一,依靠離心力實現油水分離,由于裝置結構小,分離時間短,常用在海上及接轉站流程改造(見圖1)。該類裝置主要在大慶和勝利油田應用較多,但也存在一定的弊端,動力消耗大,設備極易磨損,尤其在進液口處,且出水波動大。2010年陳德海等[1]設計了兩級高效旋流分離裝置,通過室內模擬實驗、現場中試和大規模現場應用研究。在油田中轉站實現采出液預分離,含水率85%左右的采出液經水力旋流器一級處理后,油中含水率可降到30%左右,水中含油質量濃度降到2 000 mg/L以下;水出口再經一級旋流處理后,含油質量濃度可降到1 000 mg/L以下。同常規工藝流程相比,采用旋流分離設備實現中轉站提前放水,每年可節約大量的耗電費用,該技術成果在大慶油田的7座中轉站獲得推廣應用,每年處理采出液的規模達1 150萬噸,累計為油田創造經濟效益6 000余萬元。

圖2 仰角式油水分離器結構

表2 仰角式預分水裝置結構設計
仰角式預分水器由支架、分離罐、油出口、水出口、進液口、填料部等部分組成,其工作原理是油水混合物進入設備后,由于油水密度差,油滴上浮至分離罐上部,水則沉降在分離罐下部。與常規三相分離器相比,該設備放置時與水平面呈一定的角度,增加了油滴的浮升面積,增大了排水口和油水界面的距離,減少了沉降時間。此設備多在俄羅斯、美國等國外應用較多,在國內主要處于研究階段,現場應用較少,僅在大慶油田、大港油田得到初步應用。黃坤等[2,3]利用FLUENT仿真模擬軟件對其結構進行優化設計,結合正交試驗方法,設計了一套仰角式裝置,其結構(見圖2、表2)。按照該設計方法,加工了一臺φ0.44×7.78 m的仰角式預分水器,并安裝在某油田437區塊20#計量站,對放置傾角(0°、9°、12°、15°)和停留時間(5 min~10 min)進行了現場試驗。試驗結果表明,傾角為12°時油水分離效果最好,分離效率可達96.84%,且最佳停留時間為7 min。該裝置也存在一定的弊端,入口分液管處的速度分布不均勻,存在不同程度的旋流,易造成油水兩相在分界面處的摻混;出水含油量高。
三相分離器綜合應用了集氣液分離、預分水、原油加熱、電脫水、油水緩沖等多功能于一體,在國內應用較為普遍,各油田將三相分離器改造為預分水器進行預分水,目前勝利、大慶油田應用較廣泛[4-8]。勝利油田坨三站進站液量3.5×104m3/d,將前期原兩相油氣分離器改為三相高效分水器后,分離器出油含水由95%降低至15%,加熱液量下降90%,年節約燃料油1 068 t(見圖3)。
勝利油田針對稠油及化學驅采出液乳化程度高,游離水脫除難度較大,研發了高頻聚結油水分離裝置,裝置通過高頻技術在油層建立穩定的電場,將高頻電場空間聚結與機械聚結材料(填料)表面物理聚結相結合,提升油水分離效率,有效縮短了高含水采出液的處理流程。其中高頻電場與工頻電場相比,通過調整高頻脈沖輸出,使脈沖輸出時間小于短路擊穿時間,從而能建立穩定的電場(見圖4)。2013年3月在河口采油廠埕東聯合站開展了現場應用,取得了良好的應用效果。該類裝置分離效果較好,但裝置安裝復雜,投資及運行成本也較高。

圖3 坨三站脫水處理流程
從上述調研的情況來看,預分水裝置逐漸往多功能一體化、低成本方向發展。但在實際生產中,上述裝置雖然能滿足預分水要求,但總體分水效果差(出水含油指標500 mg/L~1 000 mg/L),且造價高等,因此需要針對零散區塊現狀,因地制宜,研發結構簡單、投資及運行成本低、高效率的預分水裝置。結合零散區塊現狀及調研情況,提出了兩種高效預分水裝置設計思路。

圖4 高頻聚結分離器裝置示意圖
水力旋流器分水速度快,占地面積小,易于安裝與維護,且造價低,流程(見圖5)。其工作原理是:來液進入預分水旋流器后,利用旋流向心力和油水密度差原理,進行油水分離,分離后的原油進入儲油罐內,而污水則直接進入撬裝化污水回注處理裝置,處理達標后直接注入注水井中。
該裝置的工作原理是:來液進入一級旋流管,進行固液氣三相分離后,油水混合物進入集水管,由于油水密度差,油通過分支管進入上部集油道,而水仍舊在集水管道,通過氣泡發生裝置引入微氣泡,對集水管道污水中細小的油滴進行聚結上浮,處理后的油通過輸油管道進入儲油罐,污水再經過二級旋流管進行油水分離后,水直接注入注水井。該裝置結構簡單,易于安裝與維護,且整體造價低(見圖6)。

圖5 水力旋流器分水流程

圖6 管式分水流程