劉義民,劉耀燦,梁嘉明,錢耀志
(廣東中煙工業有限責任公司廣州卷煙廠,廣東廣州 510385)
膨脹梗絲進入FS415 型梗絲風選室內部,在側向進風的作用下進行飄選,經過飄選后部分物料落入二次分離箱體,利用垂直進風對物料進一步浮選,由于不同物料的密度不同,利用其懸浮速度的差異[1],將密度較小的膨脹梗絲選出,使密度較大的物料由二次分離箱體的落料端排出。由于二次分離箱體為直通型懸浮室,膨脹梗絲在懸浮室內通過氣流作用使梗絲與其他雜質分離,但是分離效果較差,雜質中往往混入大量的膨脹梗絲,造成一定膨脹梗絲的浪費。因此,通過對二次分離箱體結構和設計參數進行研究分析,提出相應的改進措施,以提高FS415 型梗絲風選機的風選能力,有效降低膨脹梗絲誤剔除率。
膨脹梗絲與 梗粒、結團等雜質隨著氣流進入二次分離箱入料端,同時受到氣流升力、重力兩者的作用,不同物料的密度存在一定的差異性,不同物料在氣流中的迎風面積也不盡相同,因此利用膨脹梗絲與雜質所受氣流升力、重力的不同實現膨脹梗絲與雜質之間的二次梗絲分離。但二次分離箱體為直通型,膨脹梗絲通過風選通道的有效提升距離較短,且其通風橫截面積基本保持不變,內部氣流速度也基本恒定,難以通過氣流速度的變化實現膨脹梗絲與雜質之間的有效分離,導致大量的膨脹梗絲混入至二次風分排出廢棄物料中,造成一定的經濟損失。
通過對二次分離箱體結構以及設計參數的研究分析,提出將一對三角形擾流板改進為兩對弧形擾流板,增加膨脹梗絲提升通道距離,提高浮選區域的停留時間。優化改進二次分離箱體內部結構后,當梗絲混合物從漂選區落入二次分離箱體時,流向圓弧形擾流板時通道的橫截面積變小,如圖1 所示。
根據流場力學原理[2],當二次分離箱體內部通道的橫截面積減小時,勢必導致該截面處氣流速度的增大,膨脹梗絲與梗粒、結團等雜質沿著擾流板的圓弧形內壁作圓周運動,膨脹梗絲作圓周運動產生離心力,其值大于自身的重力,那么膨脹梗絲會在離心力的作用下脫離圓弧形內壁,向上作拋物運動,并且隨著垂直氣流進入漂選區域;而梗粒、結團等雜質的密度遠大于膨脹梗絲的密度,做圓周運動產生的離心力小于自身的重力[3],將圓弧內部運動落入下方,膨脹梗絲與梗粒、結團等雜質向下運動,多次經過圓弧形擾流板后相互碰撞得以松散,并通過垂直提升通道進入漂選區域,實現膨脹梗絲的有效分離,降低膨脹梗絲的誤剔除重量,達到提質降耗的目的。

圖1 改進前后二次分離箱結構
為了驗證改進后FS415 型梗絲風選機的膨脹梗絲分離效果,對同一生產牌號膨脹梗絲的誤剔除率進行測試,分析改進前后梗絲誤剔除率的變化(圖2)。
由圖2a 可知,改進前梗絲誤剔除率分布相對分散,其直方圖為異常直方圖,呈偏態分布,實際數據分布與正態分布曲線的偏離程度較大,沒有與正態分布曲線完全吻合。而改進后梗絲誤剔除率正態分布圖和直方圖測量數據的正態性分布,直觀顯示出了數據的波動形態,總體集中在工藝標準設定值2.0±0.3%范圍內波動,梗絲誤剔除率平均值接近于目標值。
測試結果表明,梗絲誤剔除率平均值從改進前的4.22%降低至改進后的2.0%,梗絲誤剔除率過程控制能力指數(Cpk)由改進前的0.77 提高到1.24,過程性能指數(Ppk)由0.63 提高到0.92,膨脹梗絲分離效果得到明顯提高,FS415 型梗絲風選機的梗絲誤剔除率大大降低,有效減少了膨脹梗絲的浪費,達到提質降耗的目的。

圖2 改進前后梗絲誤剔除率過程控制能力分析