田 斌
(江蘇核電有限公司,江蘇連云港 222000)
田灣核電站3/4 號機組發(fā)電機采用水—氫—氫冷卻方式。定子冷卻水系統(tǒng)通過發(fā)電機定子繞組空導線通高純水,為發(fā)電機定子繞組提供冷卻。系統(tǒng)運行期間主要存在以下問題。
(1)定子冷卻水泵按一用一備設計,冗余設置不足。
(2)定子冷卻水中銅離子含量偏高且冷卻水呈弱酸性。長期運行易造成空心繞組緩慢腐蝕,同時,定子線棒內(nèi)壁由于氧化物沉積容易導致堵塞。
發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)共設置兩臺定子冷卻水泵(MKF11AP001、MKF12AP001),一用一備。系統(tǒng)正常運行期間若一臺泵運行,另一臺泵故障檢修。此時如果運行泵出現(xiàn)故障停泵,將直接導致發(fā)電機定子失去冷卻觸發(fā)跳機。
3 號機組運行期間,兩臺定子冷卻水泵先后出現(xiàn)因機械密封泄漏,電機振動超標等缺陷導致的設備不可用。從而由此導致機組運行期間,長期處于無備用泵狀態(tài)。給機組穩(wěn)定運行帶來了極大的不穩(wěn)定因素。
為彌補上述缺陷,另增一臺備用水泵,可極大的提高系統(tǒng)運行的可靠性,降低機組停機風險。
1.1.1 設備布置
在常規(guī)島廠房+8.00 m,發(fā)電機定子冷卻系統(tǒng)平臺旁增設一冷卻水泵組,出口管路連入MKF11AP001 與MKF12AP001 泵出口母管。
1.1.2 系統(tǒng)控制方案
目前系統(tǒng)采用兩臺冷卻水泵,依靠出口壓力進行互鎖。當出口母管壓力低于0.3 MPa,備用泵將自動運行來維持定子線圈水流量。增加一臺泵用泵后,新方案控制形式如下。
正常運行狀態(tài),3 臺冷卻水泵組一用兩備。當11#泵運行時,12#泵作為第一備用,13#泵作為第二備用;當12#泵運行時,13#泵作為第一備用,11#泵作為第二備用;13#泵運行時,11#泵為第一備用,12#泵為第二備用。
當運行水泵故障跳閘或由于其他原因?qū)е鲁隹趬毫Φ陀?.3 MPa 時,自動啟動備用泵若第一備用泵。若第一備用由于故障維修啟動失敗或啟動后出口壓力仍低于0.3 MPa,則延時自動啟動第二備用泵,控制邏輯如圖1 所示。

圖1 控制邏輯示意
1.2.1 影響定子冷卻水系統(tǒng)銅腐蝕的因素
(1)溶解氧。水中溶解氧具有雙重性質(zhì):①溶解氧作為陰極去極化劑引發(fā)空心銅導線的腐蝕,促進不穩(wěn)定氧化物的產(chǎn)生;②在一定條件下氧與銅反應,會在銅導線表面形成一層保護膜,阻止銅導線進一步腐蝕。根據(jù)DL/T 801—2010 規(guī)定,發(fā)電機內(nèi)冷水的溶解氧含量應≤30 μg/L。
(2)CO2。二氧化碳對內(nèi)冷水的腐蝕主要表現(xiàn)在降低水中的pH 值,破壞表面保護膜,使銅進入腐蝕區(qū);在有氧的情況下,直接參與化學反應,使保護膜中的Cu2O 轉(zhuǎn)化為堿式碳酸銅Cu-CO3·Cu(OH)2,該物質(zhì)比較脆弱,在水中溶解度大,在水流沖擊下極易剝落導致空心導線堵塞,同時造成水中含銅量上升。
(3)pH 值。由銅—水體系電位—pH 值平衡圖可知,當電位>0.1 V,pH<6.94 時,水偏酸性,氧化銅和氧化亞銅作為堿性氧化物被溶解,銅導線表面難以形成氧化膜;6.94<pH<12.8 時,水呈堿性,氧化銅和氧化亞銅的溶解度很小,銅導線表面形成保護膜會比較穩(wěn)定。
1.2.2 系統(tǒng)運行情況分析
3 號機組調(diào)試期間,發(fā)電機定子冷卻水取樣化驗情況,見表1。其中,系統(tǒng)水質(zhì)pH 值小于6.94,多次出現(xiàn)銅含量超標(根據(jù)DL/T 801—2010 規(guī)定,系統(tǒng)水質(zhì)含銅量≤40 μg/L,推薦值≤20 μg/L;pH 值:7.0~9.0)。根據(jù)運行規(guī)程要求,水中銅含量并不作為監(jiān)測指標,而取決于電導率。根據(jù)調(diào)試期間取樣情況,電導率與系統(tǒng)中銅含量并沒有對應關系。另如電導率過低,水的介電常數(shù)減小,銅的溶解度增加,反而會加劇銅導線的腐蝕。
系統(tǒng)運行期間,定子冷卻水的pH 值處于6.5~6.9,其值主要取決于補水(除鹽水)的水質(zhì)情況,定子冷卻水系統(tǒng)本身并沒有控制措施。根據(jù)銅離子溶解度與水溫、pH 值關系圖可知,冷卻水溫度在(45~50)℃時,銅離子的溶解度約為10 μg/L。即:如濃度大于此數(shù)值則會在系統(tǒng)管路以及定子空心繞組內(nèi)產(chǎn)生銅氧化物沉積。

表1 定子冷卻水取樣統(tǒng)計
1.2.3 優(yōu)化方式
3、4 號機組MKF 系統(tǒng)采用冷卻水箱充氫密封形式,降低冷卻水中的氧和二氧化碳含量。由于在線監(jiān)測冷卻水的電導率和pH 值需要連續(xù)取樣,每天需對系統(tǒng)進行定量補水,補水出自高速混床,如密封性不好少量二氧化碳導致pH 值降低,將引起銅導線腐蝕。
基于銅表面保護膜在微堿性條件下比較穩(wěn)定,對定子冷卻水系統(tǒng)進行堿化處理是最直接有效的方法。主要有以下4 種形式。
(1)鈉型混床。將系統(tǒng)現(xiàn)有離子交換器改為鈉型混床,控制系統(tǒng)pH 值在7~9。可同步實現(xiàn)pH 值、電導率和銅含量等3 項指標的協(xié)調(diào)控制。在內(nèi)冷水封閉性好的情況下,鈉型混床的處理具有水質(zhì)穩(wěn)定、換水周期長、運行工作量少等有點。
(2)直接加堿處理。在內(nèi)冷水水箱頂部或旁路混床設置加藥點,直接加氫氧化鈉。通過PLC 程序控制pH 值和電導率。該方法運行較為安全可靠,在同行電廠也有過成功實施的案例。
在補水管線中加氨也可以實現(xiàn)pH 值的調(diào)節(jié),但由于發(fā)電機進出口水溫不同,氨的分配系數(shù)受溫度影響較大,因此氨的加入量較難控制,且需頻繁操作。
(3)補換堿性水。3、4 號機組MKF 系統(tǒng)設有凝結(jié)水和除鹽水兩條補水管路,由于凝結(jié)水中含有一定量的氨,且含氧量小,所以采取凝結(jié)水和除鹽水采用一定比例混合作為內(nèi)冷水的補充水。既可以調(diào)節(jié)pH 值,又可以防止氨蝕。可采取連續(xù)補充凝結(jié)水并連續(xù)排水回收的形式。此法不需要增加系統(tǒng),可在現(xiàn)有系統(tǒng)上控制操作即可。缺點是,凝結(jié)水系統(tǒng)與除鹽水系統(tǒng)供水壓力不同,兩者配比不易調(diào)節(jié)。可通過增設中間水箱,調(diào)節(jié)補水pH 后供入系統(tǒng)。
(4)在系統(tǒng)運行過程中往系統(tǒng)中添加緩蝕劑(如MBT、BTA或其他復合緩蝕劑),促進銅導線表面保護膜的產(chǎn)生,也可以阻止銅導線的腐蝕。但由于各種緩蝕劑性質(zhì)的不同,給系統(tǒng)運行會帶來不同程度的困難,不易操作和控制。
通過整理3 號機組發(fā)電機定子冷卻水(MKF)系統(tǒng)投運以來出現(xiàn)的缺陷及運行情況,結(jié)合系統(tǒng)設計特點,對系統(tǒng)運行存在的薄弱環(huán)節(jié)進行分析梳理,提出了優(yōu)化方案,并就方案的優(yōu)缺點進行比較說明。為后續(xù)設備缺陷的處理及系統(tǒng)改造提供參考,并為同行電站的系統(tǒng)優(yōu)化提供借鑒。