閔喜艷
(陜西省地方電力(集團)有限公司安康供電分公司,陜西 安康 725000)
35kV變電站A為單電源供電變電站,35kV線路1為電源進線,主接線如圖1所示。10kV線路1發生兩相永久性短路故障時,變電站A的35kV線路1運行,35kV1#、2#主變并列運行,10kV母聯開關100合位,10kV出線1、出線2、出線3運行。

圖1 35kV變電站A主接線圖
2018年11月30日上午10時12分,35kV變電站A的2#主變高壓側過流I段t2保護動作,跳開3502、102開關。約0.6 s后,1#主變高壓側過流I段t1、低壓側過流I段t1保護動作,跳開3501、101開關。通過視頻安防系統,檢查變壓器外觀及低壓母線等一次設備,未發現明顯故障。10時26分,供電所匯報10kV出線1的88#電線桿被施工車輛撞斷,導致相間短路故障。10時43分,10kV出線1故障隔離結束,經主管領導同意對1#、2#主變試送一次,1#、2#主變均試送成功。
35kV系統正序等值阻抗標幺值:大方式0.763 1、小方式1.293 9,基準容量100 MVA。1#主變容量5.0 MVA、阻抗電壓6.81%,2#主變容量6.3 MVA、阻抗電壓7.12%。1#、2#主變額定電壓比35/10.5kV,35kV側CT變比200/5,10kV側CT變比500/5。
(1)35kV線路1為變電站A的進線電源,階段電流保護退出,靠線路1電源側保護裝置進行保護。
(2)1#、2#主變配置過流Ⅰ段保護作為后備保護,保護定值按照變壓器各側額定電流整定,定值如下。對1#主變高后備而言,高過流Ⅰ段延時t1,2.6/104 A,0.6 s;對1#主變低后備而言,低過流Ⅰ段延時t1,3.47/347 A,0.6 s;對2#主變高后備而言,高過流Ⅰ段延時t1,3.28/131.2 A,0.6 s;對2#主變低后備而言,低過流Ⅰ段延時t1,4.38/438 A,0.6 s。
(3)10kV出線配置階段電流保護,過流Ⅰ段按躲本線路末端最大三相短路電流整定,過流II段按本線路最大負荷電流整定[1],定值如下。對10kV出線1(200/5)而言,過流Ⅰ段23.5/940 A,0 s;過流II段6.6/264 A,0.4 s,重合閘退出。對10kV出線2(200/5)而言,過流Ⅰ段16.6/664 A,0 s;過流II段6.6/264 A,0.4 s,重合閘1.5 s。對10kV出線3(300/5)而言,過流Ⅰ段15/900 A,0 s;過流II段5.3/318 A,0.4 s,重合閘1.5 s。
對35kV變電站A的各級保護定值進行校核,得知變電站各級開關保護定值設置正確,且后備保護逐級配置合理。
2#主變后備保護裝置動作報文:10:12:46.396,Imax=3.58 A,高壓側過流Ⅰ段t2時限動作。1#主變后備保護裝置動作報文:10:12:47.048,Imax=3.4 A,高壓側過流Ⅰ段t1時限動作;10:12:47.048,Imax=4.49 A,低壓側過流Ⅰ段t1時限動作;10kV出線1、出線2、出線3保護裝置無動作信息。
本次事故中,變壓器主保護未動作,僅后備保護動作。對變電設備進行遠程巡視,1#、2#變壓器外觀無異常,判明變壓器內部無明顯故障[2]。巡視低壓母線等一次設備未發現明顯故障,初步排除母線故障。隨后,供電所匯報10kV出線1的88#電線桿被施工車輛撞斷,據此可判明其是一起由10kV出線1外力破壞故障而引起的2#主變高后備保護越級跳閘事件。
3.2.1 10kV出線1保護動作分析
查看10kV出線保護裝置及開關機構,3個10kV出線保護裝置均未動作,且10kV出線開關機構無卡死等異常現象。查看3個10kV出線保護裝置中過流II段延時均為0.4 s,與定值單相符。因為10kV出線1短路電流未達到過流I段定值(23.5/940 A,0 s),所以其過流I段不動作。由故障報文可知,2#主變高壓側過流Ⅰ段t2時限動作,0.1 s后切除故障,未達到10kV線路1過流II段時間定值(0.4 s),故10kV出線1過流II段不動作。
3.2.2 2#主變保護動作分析
查看2#主變后備保護裝置運行定值,2#主變高壓側過流Ⅰ段延時t2為0.1 s,低壓側過流Ⅰ段延時t1、t2均為100 s,與定值單中高壓側過流Ⅰ段延時t1、低壓側過流Ⅰ段延時t1、t2的時限設置0.6 s不符。10kV出線1在88#桿處發生兩相短路故障時,10kV出線1過流II段、2#主變高、低壓側過流I段t1、t2時限保護同時啟動,因故障電流達到2#主變高壓側過流I段t2時限保護運行定值(3.28/131.2 A,0.1 s),未達到10kV線路1過流I段定值(23.5/940 A,0 s),故由2#主變高壓側過流Ⅰ段t2時限動作跳閘,0.1 s后切除故障,2#主變高壓側過流Ⅰ段t1、低壓側過流Ⅰ段t1、t2時限保護(100 s)及10kV線路1過流II段保護(0.4 s)可靠返回。
3.2.3 故障電流計算
短路電流示意圖如圖2所示,在10kV出線1的88#桿處設置兩相短路故障并進行故障計算[3]。計算所得故障電流為143 A,與2#主變高壓側過流Ⅰ段t2時限保護動作報文數值Imax=3.58/143 A相符,驗證了2#主變高壓側過流I段t2時限保護動作的正確性。
3.2.4 1#主變保護動作分析
2#主變高后備保護動作跳閘前(10:10 AM),1#、2#主變各側負荷電流如下:3501開關負荷電流61 A,101開關負荷電流201 A;3502開關負荷電流75 A,102開關負荷電流248 A。
10時12分,35kV變電站A的2#主變高壓側過流I段t2時限保護動作跳開3502、102開關后,單臺運行的1#主變過負荷,1#主變高、低側負荷電流分別瞬間上升至136/3.4 A、449/4.49 A左右,達到1#主變高、低后備保護過流Ⅰ段的啟動值。經過0.6 s延時后,1#主變高壓側、低壓側過流I段保護t1時限動作,跳開3501、101開關。1#主變高壓側、低壓側過流I段t1時限保護正確動作。

圖2 短路電流
綜合上述分析可知,由于2#主變后備保護定值在執行過程中存在誤整定的現象,且定值整定流程未形成有效的閉環,導致2#主變后備保護高壓側過流Ⅰ段t1時限與10kV出線過流II段保護時間定值失配。當10kV線路1過流II段保護范圍內發生故障時,2#主變高壓側過流I段t2時限保護先動作切除故障,造成越級跳閘事件。之后,1#主變單臺運行時過負荷,1#主變高壓側、低壓側過流I段t1保護動作跳閘,導致停電范圍擴大。為避免類似事件的再次發生,建議根據定值單重新整定并仔細核對2#主變高壓側、低壓側過流Ⅰ段延時t1、t2,嚴格按照規程對保護裝置進行試驗,確保定值整定流程有效閉環。